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- 2015-09-08 发布于安徽
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新技术、新产品,从而极大地推动了中国PVC行业的技术发展和进步。Tel:022
电石法VCM合成中循环水工艺的改进
李克斌,黄波
(浙江巨化股份公司电化厂,浙江衢州324004)
[关键词]VCM;合成;循环水;改进;节能;节水
【摘要]浙江巨化股份公司电化厂通过对VCM合成中循环水工艺的改进,解决了PVC装置转化器热水循
环系统汽阻较大、温度过高等问题;改进前开7台热水泵,改进后开l台热水泵,每年可节省电费132万元。
前言 2解决方案
浙江巨化股份有限公司电化厂(浙江巨化电化 2.1增加汽水分离器
由于转化器热水系统改造影响较大,对方案进
厂)pvc装置采用电石法制氯乙烯单体(VCM)工
行多次论证,决定在转化器热水回水管路上设置汽
艺,装置设计能力1Q万t/a,在VCM合成中,采用高
温沸腾给热循环水工艺,一、二组转化器共用1套循 水分离器来达到蒸汽分离和热水降温的目的。由于
在热水进入转化器内吸收反应热后,部分蒸汽在转
环热水系统,由9台(7开2备)热水泵组成。现装
置由于转化热水系统水温偏高,转化反应温度较难 化器上部沸腾,并带有一定的压力,可以考虑让这部
控制,循环热水气阻严重,影响转化能力的提高,使 分蒸汽及高温热水借压力在汽水分离器内减压释
转化成为生产中的瓶颈。另外,由于热水泵较多,功 放,并带走大部分的热量;同时让热水降温到一定程
率大,电能消耗大,在缺电的浙江地区,节约能源也 度再回到转化器,并如此循环。
是必须的。综合以上现状,对VCM合成热水系统 2.2.汽水分离器的安装要求
进行了相应的改进。 汽水分离器同时充当蒸发室的作用,泄压后沸
1 vCM合成中反应热计算及存在问题分析 腾的热水在此释放蒸汽,移走热量。受汽液分离的
500 影响,汽液分离器里的循环速度需1m/h。汽液分
按现有10万t/aVCM计,乙炔流量为4
离器应当保持在相当高度,即传热面在液面下。
m3/h,总转化器42台,其中一组21台、二组2l台。
Ht,C1, 汽液分离器的高度必须保证转化器里的水在允
由QH2(q)+HCl(q)百萧C2H3Cl(q)+124·8
许的范围内不沸腾。汽液分离器安装高度计算:循
kJ/h…。’ 环水温差取3℃,由饱和蒸汽表可查得瞳J,水的沸点
kJ/mol,算得总的反应热Q总=2.51×10‘7
在102℃时对应的压力是110
由于反应热较多,除部分热量通过转化器器壁 kPa,该部分增加的压
散失外,绝大部分热量仍通过循环水转移走。而从 力由汽液分离器液面高出的水柱来施加。水在1.
013×105
转化率方面考虑,水温又不能太低,一般在95~98 Pa时的沸点为100℃,则汽液分离器的安
000
℃,这样热水循环约2 m3/h。但是,即使有这么
高的循环量,仍有相当部分热量在转化器内和管道
内以蒸汽形式存在,从而产生气阻,循环热水通不进 大于O.89m。
去,转化器反应温度高,形成恶性循环,影响生产
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