回转炉直接处理中性浸出渣的生产实践.pdfVIP

回转炉直接处理中性浸出渣的生产实践.pdf

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·冶炼加工 · ·冶炼加工 · ··冶冶炼炼加加工工 ·· 回转炉直接处理中性浸出渣的生产实践 朱志刚 毛丰丰 李建成 (河南豫光金铅集团锌业公司,河南济源,454650) 【摘 要】 回转炉直接处理压滤后的中性浸出渣,缩短湿法电锌系 统工艺流程,意义重大。但水分增大至22%~25%后,从 配料到生产控制均出现了诸多问题。通过加强工艺控制 和改变部分操作以及进行设备改造,取得了很好的效果。 同时,积极推行以煤代焦来降低焦耗。 【关键词】 停干燥窑 压滤渣 回转炉 水分增大 技改 0 前言 0 前言 00 前前言言 传统的湿法电锌系统,在中性浸出渣进入回转炉挥发回收锌、铅、铬等有价金属前, 需对其进行干燥处理,即干燥环节。我公司单台干燥窑年耗煤气价值约256.7万元,耗 电费约61.344万元,还需定员9人作业,每年劳务开支18.0万元。若取消浸出渣干燥 系统,单条干燥窑系统每年为公司节约336.0万元。同时,达到缩短工艺流程,减员增 效,节能降耗的目的,意义重大。取消浸出渣干燥系统后:湿渣呈灰膏状,在物料输送 过程中,无扬尘产生,一方面改善了岗位工作环境,降低职业病发病率,有利于职工身 心健康;另一方面避免了因浸出渣流失造成的金属流失,以及对环境造成的污染,环保 效益显著。 1 可行性分析 1 可行性分析 11 可可行行性性分分析析 取消浸出渣干燥系统,回转炉直接使用主系统浸出底流经压滤后的压滤渣,按工艺 要求和焦粒或煤粉混合后,投入回转窑挥发回收锌。 为降低浸出渣水份,压滤时应延长高压风吹干时间,或对滤板排液系统进行改造。 我厂主要需对浸出渣料仓、分料圆盘、大倾角皮带进行改造;加强行车岗位、配料岗位、 上料岗位、下料口岗位的管理和督查工作,以稳定配料、上料系统,防止配料失准、堵 料事故的发生;改进炉前操作及工艺控制参数,强化、稳定炉内物料反应,避免炉内结 圈的快速生成和长大。此外,加强锅炉和收尘系统的清灰工作,尽量避免因烟气湿度增 大而引起的堵料和烟囱冒烟事故的发生。 2 生产中出现的问题及解决方法 2 生产中出现的问题及解决方法 22 生生产产中中出出现现的的问问题题及及解解决决方方法法 2.1 生产过程中出现的问题 2.1 生产过程中出现的问题 22..11 生生产产过过程程中中出出现现的的问问题题 问题1:湿渣粘度大,圆盘出料口堵塞、皮带粘料,下料溜管堵塞等情况严重,需 大量人工。配料岗位定员2人,为保证连续稳定下料,增加到4~5个。下料口岗位由 原来的巡检作业,改为定人“站岗”作业(劳动强度较之前增加至少1倍),以保证尽 量减少下料溜管堵塞。 问题2:上料连续性差、浸出渣料量波动大,造成炉料混合不均匀,炉况难控制。 炉料在窑内分布不均匀,呈“沙丘”状,造成炉内烟气紊流,容易造成局部高温,使炉 料结球,严重时结球或结圈迅速长大,进一步影响炉况。局部高温时间过长,容易使低 熔点的铅等物质形成铅锍,加速耐火材料腐蚀。风管后料面高低不平,不利于风管摆位, 操作调整频繁,不利于炉况稳定。 问题3:炉料透气性差,反应不充分,各工艺指标波动大。炉料比表面积小,与炉 内还原气体接触不充分,反应程度降低,影响锌、铟、铅等的挥发,造成ZnO产出率降 低,渣锌升高,系统锌回收率降低。CO等还原物质利用率降低,与烟气中O 反应加剧,2 不仅增加焦粒消耗,同时使炉内温度升高,加大耐火材料消耗。烟气温度升高,增加收 尘系统负荷。 问题4:干燥窑停机,压滤渣干燥作业转嫁到回转炉生产系统,使干燥带延长,缩 短炉料正常反应时间,不利于锌的挥发,导致窑渣含锌升高,回收率降低。从日常炉外 壳温度的测量和结圈位置情况来判断,干燥带向前延伸3m左右。 问题5:由于干燥带、预热带延长,反应带的缩短,使炉料软化延迟,扬尘时间延 长,增加了氧化锌中的杂质含量,导致回转炉氧化锌品位降低。 问题6:由于浸出渣黏度大,配料、上料波动大,造成炉况反复,使炉内结圈问题 加剧,进而严重影响进料和炉料反应。频繁处理炉内结圈,又进一步导致吨氧化锌焦耗 的上升。 问题7:浸出渣水份的增加,不仅导致吨氧化锌焦耗的增加,还导致回转炉处理浸 出渣湿基量的增加,即在处理同等干基量的情况下,湿渣量增加10%

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