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硫铵工段的技改与成效
唐山建龙焦化厂贾印贵 李新美 任宏武 王 彬
唐山建龙技术处李振波
摘 要对硫铵工段投产以来所发现的问题进行了研究分析,对部分管道、材
质、饱和器喷洒系统等进行了一系列改造,经生产验证效果显著。
关键词 硫铵生产系统 问题分析技改 效果
1 开工初期生产中存在的几个重点问题
我厂硫铵工段是与2×63孔捣固焦炉配套的煤气净化装置,其特点是采用喷淋式
饱和器,集酸洗吸收和结晶于一体。焦炉煤气进入饱和器上部喷淋室后分成两股,沿
饱和器内壁与除酸器外壁的环形空间向上流动,和逆向喷洒的循环母液接触,使其中
的氨气被母液中的硫酸所吸收;两股煤气合并成一股后,再次与二次喷洒的母液接触
反应,然后煤气以切线方向进入饱和器内的除酸器,分离其中夹带的硫酸雾滴后送往
下一工段。煤气与母液接触反应生成硫酸铵,经过将结晶提取、干燥后包装入库。
开工初期,生产中先后发现以下几个问题:
(1)本装置没有焦炉煤气预热器,而是采用循环加热部分母液的方式。母液加热
器极易堵塞,不能保证母液加热正常进行。
(2)结晶槽至母液回流管道平行段坡度小,回流不畅。并且有些厂家曾经出现检
修时煤气进入此回流管道,焊接作业造成爆炸的事故。
(3)泵体密封循环水管道腐蚀泄露严重。
(4)饱和器内母液及焦油液面时有升高,导致器内操作阻力升高。
(5)结晶槽有时满溢,结晶泵上量不稳,母液中结晶提取困难。
(6)饱和器二次喷洒仅有一个喷头,喷洒母液量小,压力偏低,影响吸收效果,
器后含氨高。
2分析及改造
对以上问题,我们进行了研究,并且参照其他厂家经验,进行了如下几点改造。
(1)关于母液加热器堵塞的问题,本装置设计是把母液从饱和器下部结晶室抽出,
在加热器内与蒸汽间接换热,温度升高后送入母液循环泵入口管。我们在母液循环泵
入口管道与饱和器连接的出口法兰处加一内径200的节流孔板,减少从饱和器直接引
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出的母液量,增大通过加热器的母液流量,由此提高加热器内母液的流量和流速,有
效地防止了加热器的堵塞问题。
(2)为解决高位结晶槽、离心机等至饱和器母液回流管道回流不畅及安全方面的
问题,将结晶槽和离心机清液回流管道平行段增大斜倾坡度,使回流变得顺畅。并在
该管道靠近饱和器一侧的部位加一根3米高的立向放散管,以便在需要时排出管道内
可能进入的煤气,保障安全。
(3)关于泵的机械密封循环水管道腐蚀泄露严重的问题,原来我们将母液循环泵、
二次喷洒泵、结晶泵单端机械密封冷却水用普钢管道进行回收,集结到冷却水回水槽,
用管道泵打回,循环使用。但由于机械密封不严,母液泄露,稀硫酸对普通材料的管
道泵及管道腐蚀较快,废水外泄造成污水满流,并且损失一部分产量,员工劳动强度
增大,卫生环境差。
06年2月初,我们取消冷却水回水槽及其管道泵,工艺泵机械密封冷却水用生产
供水直接供给,用316L不锈钢管道汇总出口冷却水,靠余压自流到饱和器满流槽作
为补充水,从根本上杜绝了跑冒滴漏。
(4)饱和器阻力时常升高,经分析是以下原因:
原设计从饱和器内向外引出满流母液和焦油是两根管道,其中一根是喷洒室满流
管,第二根是结晶室顶部浮选酸焦油和喷洒室高液位时满流管。两根管出口分别插入
满流槽中的两根液封管中,其中第二根满流管出口液封管较细, 时常出现堵塞现象,
造成饱和器内液位上升,阻力增高。
我们把上下两根满流管排出口合并为一根管道,插入较粗的液封管中,减少了液
封管堵塞现象,稳定了饱和器的运行。
(5)为解决高位结晶槽满流口易堵,造成母液满溢的问题,在结晶槽上原设计满
流口的下端500mm处增加一根DN200满流管。当下面的管口发生堵塞时,液位上涨,
通过上下两根管道同时流出,为操作工及时巡检发现和疏通提供了缓冲时间,使结晶
槽满流外溢现象消除。
(6)结晶泵出入口管易堵,经常需要用蒸汽反吹。经分析原因是结晶室内常有结
晶堆积所致。为此,将原设计的饱和器双向提晶管,改为单向提晶管。将另一侧提晶
管改为结晶室母液循环管,与母液循环泵出口管道连接,在结晶室内分成两个顺时针
方向喷头,使结晶室内母液顺时
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