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利港电厂泵与风机异常汇总
利港电厂近三年泵与风机异常情况汇总
2004年:
#3炉引风机B电机外侧轴承损坏被迫紧急停运(符合公司《二类障碍及异常条例》3.1条)
简要经过:
1月17日D值早班, #3机AGC方式、下三磨运行、负荷300MW。7:48监盘人员发现引风机B电机外侧轴承温度由53℃快速上升至81℃后缓慢下降,即派人地检查并联系检修到现场。8:20该点温度又从66℃快速上升,就地检查该轴承油位约1/2,振动、声音等均正常,但就地温度仪显示较高,约5分钟便升至82℃(就地87℃),运行人员立即退AGC,并迅速减负荷,8:30该点温度达90℃(就地95℃),运行人员打闸B磨,停运B侧风机,引风机B停运后该轴承温度仍然继续上升,最高达109℃。9:00引风机B拉电付修, 17:45#3机组调令停机,20:20汽机打闸。1月19日18:25引风机B电机外侧轴承修复,试转正常,恢复备用。
原因分析:
设备部锅炉专业分析认为:
(1)该风机电机轴瓦在小修前运行状况一直良好,小修后主要存在漏油问题,轴瓦温度、振动均正常。虽然轴瓦顶部间隙及轴瓦球面接触有超标问题的不合格项,但A侧风机同样存在相同的问题(轴瓦球面接触问题应该修前就存在)而运行一直正常,因此这两项不合格项不是轴瓦烧损的原因。
(2)故障前,虽然现场检查电机轴瓦的管式油位计(该油位计几年前改进过)有1/2左右,但根据测量,该油位计的1/2处实际要比另一侧的窗式油面镜的1/2处低约30mm。如果按窗式油面镜的1/2处为正常油位的话,那么管式油位计的正常油位应在2/3处,也就是说,实际油位已低于下限。因此,轴承油位偏低是造成该轴承瞬间缺油、损坏的主要原因。
#1机小机B给泵流量低跳闸(符合公司《二类障碍及异常条例》3. 14 条)
简要经过:
2月24日B值早班,#1机组AGC方式,负荷330MW,A、B小机运行,电泵备用,给水主控站在自动。9: 30左右,因给水流量B通道变送器有检修工作,故热控人员将给水流量B通道从给水三通道测量中剔除(当时VMS报警窗曾有给水流量B通道坏质量报警),运行人员则关闭了给水流量B通道的正负一、二次门。下午,热控工作结束,13:45当运行人员开始打开给水流量B通道的正一次门(约一圈)时,给水流量A通道出现坏质量报警,随后发生A、B小机跌转速,给水控制站强切手动,机组R.D,炉主控制站输出切0,小机B跳闸,电泵联起,造成汽包跌水位、磨煤机跌煤量、汽机调门快关、主汽压力突升、负荷下跌等情况,运行人员立即将各磨主控切手动恢复煤量,并手动控制好汽包水位,稳定后投用B小机,停电泵置备用,恢复机组负荷。14:10运行人员重新开始恢复给水流量B通道隔绝措施,热控人员将给水流量B通道加入给水三通道测量逻辑,14:20左右,投给水三冲量自动。事故处理中,负荷最低跌至251MW,汽包最低水位到VMS-218、电接点-300绿灯亮。
原因分析:
(1)现场的给水流量变送器A、B、C的取样来自同一个节流元件,其中A、B共用一根信号管,变送器B校验时已将其导压管的介质排泄,当打开一次门时必将对其导压管充压,从而引起节流元件两端差压变化,引起给水测量值上冲并瞬间超限,造成小机跌转速、测量“坏质量” 。
(2)小机B跳闸原因为低流量保护动作,跳闸时转速为3924rpm(对应的低流量定值为206t/h),虽然当时其再循环门在跌转速的过程中已自动全开,但由于再循环门存在设计缺陷、通流量不够,实际流量已低于150t/h。正是再循环门存在这个问题,2003年6月,设备部汽机专业曾提出异动申请,要求将低流量保护延时改长,但后来这份异动报告并没有被执行,实际上,从13:49:20事发到13:49:57小机B跳闸,总共只有37秒。
暴露问题:
(1)运行及热控人员危险预想不充分,在B通道恢复前,未将给水主控切手动。
(2)给泵B再循环门存在缺陷、通流量不足,已多次导致低流量跳泵动作。
(3)有关部门在对异动报告执行的跟踪管理上还存在不足。
防止对策:
(1)按2003年6月份异动报告的要求执行,将给水流量低保护动作时间延长至60秒。设备部 热控专业 赵维科负责,已完成。
(2)更换#1机小机B再循环门龙套,设备部 汽机专业 邵飞跃负责,2004年4月30日前完成。
#1机凝泵A启动后出口压力低跳闸(符合公司《二类障碍及异常条例》4.17条)
简要经过:
4月18日C值中班,#1机组AGC方式,A、C、D三台磨运行,凝泵B运行,凝泵A备用。22:53 运行人员执行定期工作切换凝泵,启凝泵A正常,就地检查也正常,但在10秒后凝泵A出口压力低报警,5秒后跳闸。热控检查后发现该开关已损坏,在就地解除压力低保护、启动凝泵A正常后停泵作备用。4月19日早班,检修更换压力开关
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