四台矿402盘区排水期间的通风系统改造.docVIP

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四台矿402盘区排水期间的通风系统改造.doc

四台矿402盘区排水期间的通风系统改造   摘要:针对大同煤矿集团有限责任公司四台矿7#回风立眼处巷道煤壁裂隙有积水向下流出,由于积水上涨较快,导致402盘区11#层402回风巷、11#层402轨回巷先后发生积水覆顶,使原有通风系统遭到破坏,通过对402盘区通风系统进行改造,保证了402盘区排水工作安全、有序的进行,确保四台矿矿井的安全生产。   关键词:四台矿 煤壁裂隙 积水覆顶 系统破坏 系统改造   1 矿井概况   大同煤矿集团有限责任公司四台矿位于大同市西27公里,是一座国有特大型现代化矿井,核定生产能力为500万吨/年。四台矿采用多风井分区抽出式通风,井田内共有六个盘区,九个进风井,七个回风井,全矿共有8个机掘队,5个普掘队,5个综采队,现开采煤层为侏罗纪12#、14#,采煤方法为单一走向长壁后退式采煤方法,开拓方式为主斜井、副斜井、副立井混合式开拓。根据晋煤瓦发【2013】248号文件,大同煤矿集团公司四台矿矿井绝对瓦斯涌出量为46.48m3/min,矿井相对瓦斯涌出量为4.15m3/t,大同煤矿集团公司四台矿为高瓦斯矿井。煤层自燃倾向性为Ⅰ级,容易自燃,最短自燃发火期为60天。   2 积水覆顶过程   402盘区位于四台矿井田中部,11#层已基本采空,正在回采12#层煤,现盘区内无生产队组,有一个12#层8205备采面。   2013年12月10日0点45分,发现黄土坡主扇负压由2450 Pa上涨到2850 Pa,通风区立即安排相关人员对黄土坡主扇及黄土坡回风斜井、402盘区回风巷进行检查,并通知矿调度室。经过检查发现7#回风立眼处巷道煤壁裂隙有积水向下流出,使11#层402回风巷出现积水,接近覆顶状态,导致黄土坡主扇负压增高,盘区回风量减小。经矿领导同意,为防止发生主扇喘振,于2013年12月10日5点45分停运转黄土坡主扇。12月10日至11日矿上积极组织人员排水,在排水过程中发现积水上涨速度较快,11#层402回风巷、11#层402轨回巷先后发生覆顶,原有通风系统遭到破坏,矿上紧急组织人员研究并制定402通风系统改造方案。   3 制定通风系统改造方案   3.1 首先在前窑进风斜井底部稳设四台FBD-NO6.3   A2×30KW风机,分别为12#层402盘区轨道巷、皮带巷供风,保证巷内气体符合煤矿安全规程要求,12#层402盘区回风巷设为禁区管理,通风区派专人看管并设置栅栏,严禁人员进入,由矿上组织相关人员对12#层402盘区轨道巷、皮带巷进行排水。   3.2 在12#层5200巷调节前稳设好四台2×55kW对旋风机,伸缩风筒与风机连接好后,接到两道调节以里。同时在402运料巷、临时变电所、胶轮车硐室、皮带巷构筑临时密闭墙。由救护队员组成小队佩带呼吸器启封12#层5208、5212皮回联巷,启封时救护队员严格按照《12#层5208巷启封排瓦斯安全技术组织措施》、《12#层5212皮回联巷启封排瓦斯安全技术组织措施》进行,并由安监站监督执行,形成稳定的临时通风系统后继续向前排水。   3.3 停运转为12#层402盘区轨道巷、皮带巷供风的局部通风机,电气队安排专人将盘区内的电源全部切断,人员全部撤离盘区后,启动两台2×55kW对旋风机,开始排放回风巷瓦斯,此时盘区采用正压通风,不仅有效解决排水点风量不足的问题,还可以通过增加回风巷内的压力,在402盘区回风巷内外形成一个压差来减小回风巷内的气体,保证巷内的CH4小于等于0.8%,CO小于24ppm,CO2小于1.5%,确保402盘区排水工作安全、有序的进行。   3.4 随着排水点的后退,逐渐启封以里的皮回联巷密闭墙,封闭以外的皮回联巷密闭墙,形成临时的通风系统,确保402盘区排水工作安全、有序的进行。   3.5 启封到5214皮回联巷密闭墙后,在联巷处稳设四台FBD-NO6.3A2×30kW风机,分别为12#层402轨道巷、皮带巷排水点供风,相比从盘区口稳设风机,缩短了风筒的距离,减少了风筒的漏风量,提高了工作地点的风量。从5200调节处压入的风另一部分经过11#层402回风斜井、12#层402辅回风巷进入402辅盘区。   3.6 当积水排放到11#层402轨回斜井处,降低黄土坡主扇的运行角度,启动主扇,恢复402盘区的供风。随着11#层402回风巷积水水位的下降,恢复黄土坡主扇的正常供风,形成稳定可靠的通风系统,直到排水工作结束。   4 通风系统改造效果分析   针对四台矿402盘区积水覆顶,通过改造402盘区的通风系统确保402盘区排水工作的顺利进行。建立临时正压通风系统,有效解决排水点风量不足的状况。根据402盘区排水进度,适时做出相应的通风系统的调整,有效控制排水点的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等气体,整

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