潍柴卡车发动机动力产品介绍讲解.ppt

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支架安装在正时齿轮室,存在问题: 齿轮室为薄壁件,车辆在工况恶劣的情况下,存在齿轮室裂的隐患 车架扭曲变形易造成齿轮室里面轮系磨损,存在凸轮轴轴套脱出、液压泵损坏等隐患 框架支撑结构 5 产品质量提升-悬置系统 曲轴箱两侧预留发动机安装孔: 曲轴箱强度高 更好的减振效果 框架支撑结构 5 产品质量提升-悬置系统 框架支撑结构 以宽体自卸车框架支撑试验对比为例: 路况:颠簸坏路 框架支撑结构因不平路面引起的振动幅度大大降低 改进前 改进后 最高振幅1.99 最高振幅1.02 切换日期:2012年8月30日 5 产品质量提升-悬置系统 加强型油底壳 存在的问题:油尺管焊接处开焊;焊接处渗油 5 产品质量提升-润滑系统 2010年,油尺更改到框架上,但有个别机型由于整车结构限制,油尺及油尺管只能焊接到油底壳上 原因分析 从油底壳的模态分析可以看出,原结构油底壳的固有频率较低,在整车运行过程中易产生共振 5 产品质量提升-润滑系统 模态 阶数 原结构(带油) 固有频率(Hz) 优化结构(带油) 固有频率(Hz) 1 67 118 2 81.4 148 3 102.8 160 4 106.8 161 5 143.4 181 解决方案 增加加强筋,提高固有频率 根据计算分析结果,改变油管焊接位置优化后油底壳固有频率达到118Hz,超出发动机的激振频率,在发动机运行过程中不会出现共振 切换日期:2012年7月4日 5 产品质量提升-润滑系统 解决方案:1、针对油品较差情况,提高系统机油压力,2011年3月已执行 2、有效减小单位面积止推片受力,减少磨损更有效地防止止推片脱落 加宽止推片 切换日期:2012年8月30日(WD12、WP12EGR) 5 产品质量提升-润滑系统 原因分析:1、润滑不足;2、止推面严重磨损和擦伤,间隙变大 解决方案 根据计算分析增加加强筋的设计,提高排气管强度 增大圆角过渡,降低热负荷时的应力集中 切换日期:2012年7月23日 排气管强化设计 5 产品质量提升-进排气系统 原因分析:整车排气接管没有固定支撑,导致排气管处受力很大 原排气管应力大幅降低 排气管强化设计 5 产品质量提升-进排气系统 外形美观、结构更符合人体工程学,重量轻 整体拉伸,管体无焊缝,管口卷边、内置螺纹凸筋 内置连接链,带螺纹盖旋入管体,压缩O型密封圈密封 切换日期:2012年10月10日 新式加机油管 5 产品质量提升-其他 切换日期:2012年10月1日 安全可靠,维护保养更加便捷 布置美观,油管可靠,提高发动机外观质量 EGR机型燃油滤优化 5 产品质量提升-其他 推杆壁加厚,适当增加推杆的承受力,有效预防推杆弯折 加强型推杆的应用 5 产品质量提升-其他 切换日期:2012年9月1日 原因分析:机油使用不当;用户使用原因 针对水泵漏水故障,优化两气门12L水泵密封方式,增加密封垫密封 金属密封垫密封,改善人工涂胶不均匀导致的密封不严 切换日期:2012年11月1日 两气门12L水泵密封形式优化 5 产品质量提升-其他 优化为镀铝板,提高隔热效果,降低噪声 法兰面固定螺栓,有效防止隔热罩松动 隔热效果对比 切换日期:2012年10月1日 排气管隔热罩优化 5 产品质量提升-其他 2013年产品提升计划 6 目 录 contents 6 2013年产品性能提升 根据宽体自卸车高转速低车速的运行特点,针对WD12产品性能优化: 提高低转速区扭矩 使经济油耗区向高转速偏移 提高高转速区扭矩 宽体自卸专用动力优化 1、将经济油耗区向高转速偏移 2、提高高转速区扭矩,使高转速区外特性曲线平缓 3、最大扭矩微调 4、提升低速扭矩 发动机运行分布 发动机转速分布 混凝土搅拌运输专用动力优化 搅拌车工况:不超载,负荷率低,怠速时间长,低速扭矩要求高 针对混凝土搅拌细分市场开发专用的性能和配置,经济区向低转速(1300转)以下低负荷区域优化,降低发动机低怠速 6 2013年产品性能提升 分离两轴承优化为整体三轴承,整体结构免维护 提高轴向载荷和径向载荷承受力 解决风扇托架因卡死、断轴等导致的故障,提高风扇托架寿命 进展情况:耐久试验已完成,正在做共振试验 6 2013年产品质量提升 轴连轴承风扇托架 两气门12L发动机前端轮系优化 已完成两气门12L发动机前端轮系的优化开发,优化后前端轮系与WP10系列可基本保持一致,产品结构统一,提高主机厂零件的通用性 6 2013年产品质量提升 改进措施: 小配缸间隙+水冷缸套空压机: 降低空压机的随气排油量,减少机油消耗量 提高整车干燥器寿命 试验验证 体现时间:1月底小批量推广 背景:根据行业标准(QC/T29078)空压机额定转速

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