己内酰胺事业部换热器超声波防除垢技术报告方案.docVIP

己内酰胺事业部换热器超声波防除垢技术报告方案.doc

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中国石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部 超声波防、除垢项目技术方案 北京中环信科科技股份有限公司 二零一五年一月 目 录 第1章 概述 2 1.1 项目名称 2 1.2 建设单位 2 1.3 项目内容 2 第2章 换热设备结垢现状及问题分析 3 2.1 简单工艺流程 3 2.2烷塔再沸器结垢现状及问题分析 4 第3章 CMFG超声波防、除垢解决方案 0 3.1 适合再沸器的防、除垢技术分析 0 3.2 设计依据、原则及技术标准 0 3.3 防、除垢工艺流程 1 3.4 硬件和软件系统 2 3.5 防爆设计 2 3.6 系统参数设计 2 3.7 设备配置 3 3.8安装方案 3 3.9 调试和验收 6 3.10 使用要求 7 第1章 概述 1.1 项目名称 中国石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部换热器超声波防、除垢项目 1.2 建设单位 中国石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部 1.3 项目内容 本项目是在中国石化巴陵石化分公司己内酰胺事业部(E-59032), E-15701,E-15704,E5801,E-26410,E-16107A共6台换热器上进行超声波防、除垢改造。项目的实施可延缓换热器结垢现象,减少能耗,提高产能。 第2章 换热设备结垢现状及问题分析 2.1 简单工艺流程 环己酮车间:从废碱分离系统来的有机相进入环己烷精馏系统的闪蒸罐闪蒸出约6%wt的环己烷和60%wt的水,闪蒸的气相进入第三烷精馏塔,液体经指示进入第一环己烷精馏塔。进入烷一塔的物料约有25%wt环己烷被蒸发,剩余部分由塔釜进入第二烷精馏塔;塔顶蒸出的环己烷进入烷二塔再沸器,在此冷凝的环己烷自流到烷二塔冷凝液槽,由液位控制排入烷三塔冷凝液槽V0253;为了保证获得良好的塔顶产品,在烷一塔再沸器中通入中/高压蒸汽,此蒸汽为环己烷大回路的主要推动力。来自烷一塔塔底的物料进入第二烷精馏塔,进料中约30%(wt)环己烷在此蒸发,其余物料进入第三环己烷精馏塔;烷二塔塔顶产品进入烷三塔再沸器,来自烷二塔的塔釜物料进入第三环己烷精馏塔。烷三塔的塔顶产物冷凝后的物料进入烷回流槽,而没有冷凝的烷和惰性气体到尾气冷凝器继续冷却。烷三塔釜液溢流至烷四塔,通过再沸器蒸去多余的环己烷,保证塔釜出料醇酮含量,塔底部产品由底液泵送到皂化反应器。 肟化车间:在肟化反应工序,反应釜中反应液由泵从反应釜底抽出,送至膜过滤系统。经过膜过滤器后,清液进入溶剂回收系统;而含有催化剂的浓液晶反应釜换热器返回反应釜。 由膜过滤系统来的物料进入叔丁醇回收系统,叔丁醇回收塔中的物料经叔丁醇再沸器进行加热,塔中醇与水形成共沸,通过收集蒸馏气体实现叔丁醇的回收和再利用。 在甲苯肟分离系统,精馏塔通过减压降低沸点的方式获得肟产品,精馏塔通过精馏塔再沸器加热,通过蒸馏在塔顶回收甲苯。 2.2烷塔再沸器结垢现状及问题分析 设备名称 烷塔再沸器 数量及编号 3台: E-15701,E-15704,E-5801 设备型式 固定管板式 管程 烷,醇,酮 壳程 蒸汽 结 垢 状 况 描 述 管程: 1、垢质成分:钠盐 2、垢质厚度:3mm/六个月(清洗周期) 3、结垢成因:由于溶液中含有的钠离子和无机物等易结垢物质,随着温度和浓度的提高大量析出,形成有机钠盐积垢。 4、结垢状况描述:管束内侧结垢较重,垢层厚度1-4mm。 5、除垢周期及除垢时间:六个月,每次停机2-3天水煮清洗 6、清洗除垢方式:加水加蒸汽水煮融掉结晶体,每次清洗费用20-30万。 结 垢 带 来 的 问 题 1.降低产品产量和质量:由于烷塔再沸器结垢,导致后期烷精馏系统处理量下降,降低工段进料量,导致产品产量下降。 3.增加能耗:再沸器结垢导致蒸汽单耗增加,同物料处理量带垢再沸器蒸汽耗量远远大于洁净状态下,消耗大量蒸汽。 4.额外增加维护费用:由于结垢严重,6-8个月左右就必须进行除垢,除垢耗时需2-3天,增加了设备的清洗维护费用,同时带来因停产导致的产能损失。 5.造成垢下腐蚀,缩短设备使用寿命:管束垢下腐蚀较重,管束寿命缩短。 设备名称 烷塔再沸器 数量及编号 1台:E-59032 设备型式 固定管板式 管程 蒸汽 壳程 氢气,环己酮,环己醇 结 垢 状 况 描 述 壳程: 1、垢质成分:钠盐 2、垢质厚度:3mm/六个月(清洗周期) 3、结垢成因:由于溶液中含有的钠离子和无机物等易结垢物质,随着温度和浓度的提高大量析出,形成有机钠盐积垢。 4、结垢状况描述:管束内侧结垢较重,垢层厚度1-4mm。 5、除垢周期及除垢时间:六个月,每次停机2-3天水煮清洗 6、清洗除垢方式:加水加蒸汽水煮融掉结晶体,每次清洗费用20-30万。 结 垢 带 来 的 问 题 1.降低产品产量和质量:由于烷塔再沸器结垢,导致后期烷

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