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贵州华电遵义发电有限公司
125MW机组高加至除氧器疏水管道
振动大的解决
刘 庆
遵义发电有限公司
检修分场汽机专业
关键词: 泄漏 振动 稳定 安全
热力发电厂汽水管道振动是常见的威胁安全生产的因素,尤其对人身安全构成极大威胁。遵义发电厂7号机组高加疏水至除氧器管道就曾长期剧烈水平振动,同时,焊缝泄漏异常。
概况
遵义发电厂7号机组为上汽厂生产的第78台A151型机组,于1991年投产。
高压加热器为立式表面换热器,型号JG-490-2-1,汽侧压力2.7Mpa,疏水温度169.0℃;正常水位1.07m;
除氧器为双封头立式,型号GC-230,工作压力0.6Mpa,工作温度165℃。
管道规格为Dn125Pn25的不锈钢管(1Cr18Ni9Ti)。
自高加疏水进行汽液两相流自调装置改造以来,取消了电动调节
阀,理论上也不需要依靠电动调节阀,完全靠安装在零米的自调装置就能满足疏水要求。这种技术在其它电厂都有成功的表现。但我厂高加疏水进行汽液两相流自调装置改造后,管道水平振动明显加剧,水平振动部位在图示中16米到进除氧塔之前的一段管道上。
在2004年大修中考虑到16米层以上管道标高达8米左右,可能因重心偏高而不够稳定,所以,将管道(BGF段)标高降到200mm左右,底部增加一个支点;大修后投运,振动没有改善。
原因的分析及查找
2.1 管道支架松动、断裂,起不到固定和悬吊的作用。应进行重新坚固和更换。
我们对现场左右的支吊架作了详细检查,重点放在16米透平以上,因为16米以下振动平稳,且小;情况是:固定支架与管道有效接触;弹簧吊架处于正常工作中间位置;简易支架略有松动,调整好后,整个管道振动没有改善。
2.2 管道太长、支吊数量不足或布置位置不合理。应增加支吊数量和对其位置重新布局。
从这个角度检查,我们请教了专业人员协助勘察了支吊架的布置,听取了意见,然而,支吊架的布置也没有明显不合理。
2.3 各加热器疏水管道出现两相流动,而引起管道振动。应控制好加热器水位、压力,避免无水位运行。
从运行方式上作了些试验。在运行协助下,反复调整高加水位、疏水量(同时操作高加危急疏水电动阀来配合,防止出现高位水和低水位的危险工况),在不同疏水量的前提多次对比管道振动变化,结果也没有明显效果,振动基本上维持剧烈振动状态。
2.4管道内部积水。应开启相应管道上的疏水门,排尽积水。
由于高加至除氧器疏水本身是汽液两相流,对管内的积水不会受其影响,可以排除这方面的因素。
2.5各管道自然补偿弯管处的疏水点位置布置不当或数量不足。应改善疏水路或增加疏水点
由于高加至除氧器疏水管从0米到除氧平台线路长,弯头多,再有弹簧吊架的支撑,工作温度仅250℃,向上和水平热膨胀的空间很大,这从现场固定支架和弹簧吊架的状态可以判断出来。
2.6 高加泄漏,会引起疏水量的异常,和水位的异常。
从2004年至2005年期间,曾经发现泄漏,表现出来的症状是高加联成阀开不起来,查到漏点处理好以后,便正常开启;另外,运行中#1高加水位波动幅值达到100mm。因此,需要重点检查。
2.7暖管不充分使管道内部温差较大,产生过大??热应力而引起管道振动。
从设计上对高加至除氧器疏水管未作具体的温升要求,由于高加至除氧器疏水管从0米到除氧平台线路长,弯头多,又有弹簧吊架的支撑,向上和水平热膨胀的空间很大,不需要考虑向除氧器疏水的暖管因素的影响,即便是有影响,也只能是暂时的,正常运行以后便会消失。
管道本身结构上不合理,管件繁琐,引起工质流动性受到过多干
扰,流体内部产生大量剧烈扰动,通过管道的振动表现出来。图中,在16米层弯头较多,振动最剧烈的部位在C、D两处 。
流体流动时,总是受到摩擦力的阻滞,也就是所说的沿程阻力;同时,流体与局部装置之间发生碰撞、产生漩涡,使流体流动受到阻碍,就是局部阻力,这种阻碍多产生在急变流动区域。
在16米层上的半空中C、D两个弯头中心距700mm,振动最大的位置,怀疑就是这个位置存在急变流动区域。虽然,在以往(BGF段管道降低标高的)作了改进,但这C、D两个弯头的位置关系始终没有改变,改后,振动依旧很大。为了防止运行中因频繁大幅度摆动拉裂焊缝的突发事故,临时自制了两个带弹簧的水平支架(附图),靠弹簧来限制和吸收变形能量,减小直接对焊缝的弯曲破坏作用。振动没有减小只是被弹簧缓解一部分,振源没有消除,需要在停机中继续改进。
具体措施
3.1 通过以上逐步的分析、试验,主要原因集中在高加泄漏和管道系
统连接方式两个目标上。
3.2 具体措施:
3.2.1 #1高加泄漏
利用7号机组小修,仔细检查#1高加是否泄漏。具体措施:向水侧注入足够的水,#1高加充分冷却下来,关闭汽侧所有的阀门,防止跑气;再向汽侧冲入压缩空气观察。观察的结果是
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