韶钢8号高炉低燃料比生产--韶钢解析.ppt

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主要内容 2012、2013年燃料比对比 降低燃料比措施 韶钢8号高炉操作特点 存在的问题 6m水焦质量 2.优化炉料结构,提高入炉品位. 一、加强原燃料管理 一、提高原燃料质量 炉况顺行时风压要控制≤400Kpa,当炉况有波动时首先应严格控制好风压(≤402Kpa)、压差水平(≤180Kpa),风压超过405Kpa或压差超过185Kpa就应减风过渡,避免因风压、量关系紧张而导致炉墙渣皮脱落,影响操作炉型。 二、维护合理操作炉型 包括炉芯温度的变化,原燃料对炉缸透液性的影响,风口漏水炉前出渣铁和低炉温对炉缸堆积的影响等。 在生产中严禁长时间低炉温操作,如出现连续24小时铁水温度<1490℃,就应全面查找原因,退轻矿焦比把炉温提上来,再对炉缸进行8~16小时1510~1520℃的轻度热洗。 三、提高煤气利用率 三、提高煤气利用率 四、稳定炉体热负荷 炉缸热量的充沛稳定是炉况稳定的必要条件。 为稳定炉温水平,采用如下方法调节炉温: 1.炉温调节采取趋势化管理 2.三班统一操作,细化、量化调节。 3.对应一定的焦炭负荷,稳定相应的煤量,用风温和湿度来调节炉温。 日常PT:1490~1510℃,Si]:0.30~0.40%控制。 2013年PT平均:1499℃,Si]:0.403% 通过加强炉前出铁管理,及时排放炉内渣铁有利于促进炉况顺行稳定。 炉前出铁采取的主要措施有: 1. 铁口操作按照先开后堵的原则; 2. 铁口深度按照3600~3800mm目标来控制; 3. 堵口打泥量要求稳定在6.0~6.5格; 4. 钻头大小使用¢55~60mm; 5. 出铁时间控制在120min左右,每天出铁次数12~13次。 6. 打开铁口1小时内要求见渣,否则打开另一铁口重叠出铁。 7. 每炉铁及时计算铁量差,当高炉欠铁200吨以上时组织重叠出铁。 操作特点 1.坚持大风量操作。 日常风量争取达到5900~6000m3/min。 在炉况的恢复中优先恢复风量,再逐步恢复富氧量。 2.按压差操作 日常压差按≤180Kpa控制。 超过185Kpa就应减风过渡,避免因风压、量关系紧张而导致气流剧变,导致后续更大的减风。 3.维持合适的料速 日常料速按5.7~5.8批/小时来衡量。 当料速低于5.5批/小时时应认真分析当前的矿批与风量是否匹配,当前的布料矩阵是否合理。 操作特点 4.平台+漏斗布料模式 通过装料制度和送风制度匹配,形成宽度达1.4~1.5m的平台+深度达1.00~1.2m的中心漏斗。煤气利用率达到49.2~50%。 5.低炉体热负荷控制 日常炉体热负荷按8000~10000 107j/h控制。 6.低[Si]冶炼 日常PT:1490~1510℃,[Si]:0.30~0.40%来控制。 7.脱湿和加湿 脱湿鼓风投入后,湿度正常按10~14g/m3调节。 复风采用加湿,湿度按25~28g/m3调节。 操作特点 8.较低顶压操作 5900~6000m3/min风量顶压对应214~216Kpa. 适当降低顶压后,有利于增大进风量,吹透中心。 9.休风料加入比例 根据休风时间长短,先确定总的减矿比例,再确定风口下炉腹、炉腰、炉身各段的减矿比例。 10.送风面积大 风口进风面积常年维持0.4372~0.45m2。 . 6m焦与宁钢粒度对比:尽管平均粒度大于50%,但25~60mm的比例低20.26%,焦炭粒度的差异对压差影响如何? 正常生产时,高炉压差处于180~185kpa,对比国内同类型高炉,压差明显偏高,压差高严重制约高炉提煤比,致使高炉煤比长期低于140kg/t。 8号高炉使用的矿石和焦炭配比变化频繁,烧结和焦化配比有时一个月变化高达4次,使用的块矿和球矿种类也有4、5种,由于炉料结构变化频繁,烧结矿在换堆生产时,SiO2、烧矿品位、烧矿碱度等指标波动都比较大,不同炉料的冶金性能相差较远,频繁的切换炉料结构,很容易破坏高炉的生产炉型, 引起炉况的波动,增加高炉的操作难度。 8号高炉风口小套损坏率高,并且损坏的部位异于其它高炉,从从图中可以看到损坏的小套有裂纹和用斧子砍过的痕迹,分析原因一方面是小套材质问题,另一方面是炉内渣皮频繁脱落砸到小套上引起小套损坏。 烧矿粒级的差距对高炉炉内压差的影响,想和各位专家一起共同探讨? 1.高炉压差高 存在问题 存在问题 2.炉身渣皮还不稳定 热负荷的波动和炉身渣皮的稳定性密切相关,渣皮脱落引起热负荷升高,随着渣皮的生成热负荷又逐步下降,热负荷的波动致使高炉炉温控制难度增加. 渣皮的频繁脱落主要由于高炉入炉Zn负荷高和焦炭质量(M10)相关。 热负荷曲线 存在问题 3 入炉原材料Zn负荷高 2013年

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