SS7E电力机车机能试验.doc.docVIP

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SS7E电力机车机能试验 机车动轮双向打上止轮器,防止溜逸。 将I端低压电器柜QA1牵引风机电机断路器、QA5制动风机断路器、QA7制动风机断路器、QA9变流器风机电机断路器、QA11变压器风机断路器置断开位(向下),QA3备用压缩机电机断路器置合位(向上)。 将II端低压电器柜QA2牵引风机电机断路器、QA6制动风机断路器、QA8制动风机断路器、QA10变流器风机电机断路器、QA12变压器油泵电机断路器置断开位(向下),QA3备用压缩机电机断路器置合位(向上)。 隔离辅接地。将I端低压柜QS27、QS29接地故障开关置隔离位(向下),将II端低压柜QS28、QS30接地故障开关置隔离位(向下),将I端操纵台下面板上辅助接地开关SA1(II端SA2)置隔离位,将操纵台下欠压隔离开关SA13置隔离位,将操纵台下风速隔离开关(I端用SA27、SA29,II端用SA28、SA30)置隔离位,闭合电源柜蓄电池开关QS33、接地开关QS34,车内照明全亮,蓄电池显示90v 以上 以上确认完毕后进行机能试验。 第一步、在气阀柜关闭97号阀,按动SA43辅压机开关,起动辅助压缩机,看风表打风500kpa 以上,松开SA43停止辅助压缩机工作(做第二步无风压时,可按此多次打风)。 第二步、将电钥匙插入操纵台插孔置开启位,闭合操纵台受电弓扳键开关,伸头看受电弓升起情况,断开受电弓扳键开关受电弓降下(前后弓都试)。再闭合主断路器扳键开关(弹键式),主断路器闭合操纵台故障指示灯显示“主断分”消失,微机显示屏显示“主断合”。 第三步、闭合辅变流1确认辅变流正常启动,听KM11(辅助变流输出接触器)、KM12(辅助变流输出接触器)、KM17(辅变流器隔离接触器)得电吸和。再闭合辅变2正常启动,听KM21(辅助变流2输出接触器)、KM22(辅助变流2输出接触器)、KM18(辅变流器隔离接触器)、KM19(牵引风机电机接触器)得电吸和 第四步、再闭合备用压缩机,风泵打风至500kpa以上,再闭合主压缩机打风至900kpa以上,压缩机自动停止运转,再闭合强泵风打风至950kpa,安全阀喷气,断开强泵风。 第五步、电空制动机五步闸试验 确认列车管、均衡风缸和总风缸皆为规定压力,制动缸压力为零。 电空制动器(大闸)由运转位移至紧急位,列车管压力在3秒内下降至零。制动缸压力在5秒内升至400kpa,最高压力为450kpa,并自动撒沙(有级位时切除主断路器)。空气制动器(小闸)由运转位一种缓解位,并下压手柄,制动缸压力应缓解至零。再将小闸由缓解位移至运转位,制动缸压力不得回升,将大闸手柄由紧急位回运转位,列车管压力在9秒内升至580kpa,均衡风缸10秒内升至600kpa,手柄停留50秒以上。 将大闸手柄由运转位移至常用位,均衡风缸减压140kpa,时间为5-7秒,制动缸压力6-8秒内升至140kpa。大闸手柄由常用位回中立位,均衡风缸泄漏每分钟不大于5-10kpa。 将大闸手柄由中立位回过充位,均衡风缸600kpa,列车管超过规定压力30-40kpa,制动缸压力不变,将大闸手柄由过充位移至运转位2min分钟左右,过充压力消除。列车管恢复定压,制动缸缓解为零。 小闸手柄由运转位移至制动位,制动缸压力4秒内升至300kpa,小闸手柄由制动位回中立位,制动缸压力不变,小闸手柄由中立位回运转位,制动缸压力在5秒内下降35kpa,将小闸移至缓解位。 将电空制动器转换开关至“空气位”(同时转换153),调整53号或者54号阀为列车管定压,将小闸手柄由缓解位移至制动位,均衡风缸减压140kpa时间为5-7秒;将小闸手柄回至中立位,均衡风缸、列车管每分钟泄漏不大于5-10kpa;将小闸手柄由中立位回缓解位,均衡风缸、列车管恢复至600kpa,制动缸压力为零(电空位与空气位操作时应转换扳键开关,试验完毕后,恢复“电空位”) 牵引试验:将换向手柄打前位或后位,听到转换开关的动作声。I端高压柜方向转换电空阀YV7、YV5得电。将调速手柄离开“0”位,置“*”位,听线路接触器的闭合声,KM1-KM6线路接触器得电,完毕后手柄回零。 电阻制动试验:将换向手柄置制动位,听KM13、KM14牵引制动机风机接触器闭合,调速手柄置制位,看列车减压40-50kpa,延时15秒自动缓解,将调速手柄回零;再将调速手柄置制位,小闸制动200kpa,操纵台故障显示屏显示预备灯亮,解除电阻制动,防动轮擦伤 试验后恢复各个扳键开关

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