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工程技术研究院QC成果发布 五、目标设定 流量数据故障为主要症结,解决主要症结的80%,即(263+161)*80%=339.2,解决主要症结后的故障比例:(541-339.2)*100%/1440=14%。因此,设定目标为降低故障率到15%。 症结 预计解决程度 泵组往复振动引起流量数据波动大 80% 管路不通畅引起流量数据异常 90% 电磁干扰引起流量数据异常 90% 仪表在恶劣工况下采集数据波动大 80% 目标设定图 症结分析表 工程技术研究院QC成果发布 六、原因分析 小组成员运用头脑风暴法,对目标的症结点进行了分析讨论,整理成关联图,找到八个末端原因。 流量数据故障 仪表选型不当 异常电流干扰 仪表问题 测量方法不对 管流流动不平稳 工况差 测量原理不适应 外力振动 线路连接故障 管路稳流段太短 管流流态不符合 混有蒸汽和污油 注蒸汽量较大 线路仪表质量下降 人员个体操作 差异大 泵往复运动剧烈 泵高频率运转 保温不到位 冬季严寒 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证一:泵高频率运转 原因 分析 泵频率控制柱塞运动的快慢,柱塞往复运动,会带动整个流程振动,对仪表计量产生影响,采集的流量数据会出现有规律的上下波动,且泵工作频率越高波动越明显。 验证 确认 结果 泵高频率运转是 泵频率增加 要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证二:管路稳流段太短 原因 分析 液体流量计完成有效测量,仪表上游需要足够长的平直短节,保证平稳的流体进入仪表。 验证 现场使用内径50mm的管材, 按照管径的十倍制作相应长度 短节,通过法兰连接与仪表 配合,能够保证进入流量计的 流体平稳。 确认 结果 管路稳流段太短是 非要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证三:仪表选型不当 原因 分析 仪表测量要求单相平稳的流体介质,而现场运行时流体常含有污油和汽,造成采集数据异常,需要选择一种适应现场工况且工作稳定的仪表。 验证 不同流量计由于原理不同,离散度差异大,需要选择更稳定的仪表。 确认 结果 仪表选型不当是 要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证四:人员个体操作差异大 原因 分析 每个井组都需要对仪表进行现场接线,人员个体操作差异大可能造成模块或线路连接不正确,影响数据采集的准确性。 验证 专业的技术人员,按照线路图连接,现场监督,反复调试而成。 确认 结果 人员个体操作差异大是 非要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证五:冬季保温不到位 原因 分析 冬季施工,导致差压流量计的引压管冻堵或者管汇冻堵,造成数据异常高(低),从而影响数据采集。 验证 冬季施工较少,且保温措施到位,施工避免停泵的状态,若停泵及时扫线,能够降低冻堵的风险。 确认 结果 冬季保温不到位是 非要因 加热带 保温棉 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证六:线路仪表质量下降 原因 分析 所用线路需要适合现场工况,仪表安装前需要检验,不具备现场使用条件的,会对数据采集产生影响。 验证 现场所用仪表都是 计量院校验过的,为合格 产品。所用电缆线是带铠 电缆线,适合现场恶劣条件。 确认 结果 线路仪表质量下降是 非要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证七:异常电流干扰 原因 分析 采集系统根据返回的电流值,来计算出实际流量值,由于仪表属于精密仪器,mA级别的电流即产生扰动,会对采集有影响。 验证 电压不稳,产生 异常电流,从而 影响数据采集。 确认 结果 异常电流干扰是 要因 异常电流干扰 标准差达到16 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 验证八:注汽量较大 原因 分析 试验前需要提前注蒸汽预热井筒,如果注的汽量较大,汽腔扩展,在试验中会不断返出蒸汽,形成汽液混相,影响仪表采集。 验证 常规预热井筒平均为7天,而某井施工前注汽24天,累计注汽2882吨,注汽量过多,有蒸汽返出的影响。 确认 结果 注汽量较大是 返出蒸汽影响 要因 工程技术研究院QC成果发布 七、要因确认 经过小组全体成员对末端原因逐一分析和论证,最后确定出主要原因为: 泵高频率运转 1 仪表选型不当 2 异常电流干扰 3 注汽量较大 4 工程技术研究院QC成果发布 八、制定对策 制定综合评价标准,考核各对策得分,选出最佳方案。 序号 评价内容 ◎ ○ △ 1 有效性 预计解决80%的问题 能解决50%的问题 可解决10
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