15-92低产低能井挖潜管理要点.pptVIP

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各位领导、各位专家 大家好! 15-92低产低能井挖潜管理 二、近年我们在管理上所做的工作及取得的效果: 一、概况: 三、存在问题及下步措施: 一、概况: 文15-92于2006年2月投产的,位于文15主块北部块外的S2下,投产初期日产油量9t/d、综合含水35%,动液面1930m,经过多次补孔均有效,由于无对应水井目前日产油量0.7t/d、综合含水58%,动液面2174m,截止2009年6月30日已累计采油3224t, 累计采水2081t。 目前生产层位是S2下1-5、S3上1-5,生产井段2205.0-2249.3,有效厚度28.4米,共21层。 (一)、地质概况: 一、概况: (二)、原油物性: 该井粘度13.6厘泊,凝固点较高,在34.5℃。由于该井能量低,凝固点高,结蜡严重,需经常热洗清蜡,以保持井筒及地面管线畅通,但热洗不上返又易造成油层污染,故我们围绕油井的正常生产,不断采取新的技术,解决这些问题。 水的矿化度: 在2006年3月取样矿化度为167109.41毫克/升。 (三)、生产概况: 15-92井投产之初一直是低能,日产液10吨左右,日产油7吨,含水30%,动液面一直围绕2000米波动。维护措施运行热洗周期90天,加药周期20天,每次热洗20方水,排水期长达7天。 2006年2月2日投产之后,由于该井能量低,我们分别于当年2月20日、4月30日和9月22日又进行3次补孔,但由于没有对应水井,有效期短,效果不能持久,下滑速度快。 27.6 1.1 28 3.1 16.7 4.7 13.6 0.9 1、采用电加热及掺水降低回压 15-92井距14#站450米,由于该井低产低能低含水高粘度、井距又较远,回压频繁升高,影响正常生产。2006年7月中旬,该井日产液11.4吨,日产油8.1吨,出现了回压持续升高的现象,最高达到了1.4Mpa,我们积极引进新工艺, 7月底采用了电加热进行降回压,上电加热后回压降到了1Mpa以下,有效的降低了回压,保障了该井的正常生产,减少了扫线停井时间。 到了2006年10月底,15-92日产液下降到了0.6吨,日产油0.3吨,回压再次出现了升高现象,上到了1.5Mpa,平均每3天就需要扫线1次,由于生产能力的改变,单靠电加热已经无法维持该井的正常生产。为了避免回压频繁上升,经常报车停井扫线,我们对周围水井管线进行了分析、排查,决定利用15-81长关井的注水管线,向15-92井连接了一条掺水管线,并于 11月12日施工。为了把掺扫对该井的影响降到最低,安装了4毫米油嘴,根据回压情况,随时进行掺扫,以保障该井能够生产进站。 二、近年我们在管理上所做的工作及取得的效果: 2、采用新工艺、新技术,进行产能挖潜: 2006年底15-92一直维持在日产液0.6吨,日产油0.3吨,生产困难,进站几乎见不到产量。面对这一形势,我们采取放大生产压差,为该井上单拉罐。12月8日15-92进罐生产后,由于回压降到了0.4 Mpa以下,产量日产液达到了5.4吨,日产油3.1吨,取得了可喜的成果。 2007年3月15-92日产液3.2吨,日产油1.7吨,2007年4月通过分析,该井产量低、含水低。为了提高驱油效果,达到增产的目的,我们于14日进行了注微生物吞吐。开井后日产液由3.1吨上升到4.3吨,日产油由1.7吨上升到了3.4吨,含水20%,液面2084米,从而达到了增产目的,效果较理想。 0.6 0.3 3.1 3.2 1.7 4.3 3.4 5.4 3、合理调整工作参数 : 15-92井投产之初工作制度为38*4.8*6,在经过几次补孔措施后,产量仍得不到提升,我们从提高泵效,延长检泵周期角度,合理调整了生产参数。2006年10月17日冲次由6次,下调到4次。于2008年6月5日作业换32小泵加深,并通过更换节能低速电机,冲次由4次,下调到2.5次,降低了抽油杆的疲劳损伤,延长了检泵周期,泵效由7.7%提高到了18.7%;电流由投产时最高的76/52降到了目前的52/46,每天节约7度电,节约了大量的电能。 4、采用新工艺维护生产: 虽然我们采取很多维护油井生产提高产能的措施,但我们分析15-92井底受到了污染,为了避免热洗维护继续污染井底。2008年1月15-92我们采取了下空心杆生产, 维护措施由热洗周期90天,加药周期20天,每次热洗用水20方,改为热洗周期60天,每次使用水量6方。空心杆热洗决定了洗井液不会接触地层,直接从空心杆进入油管返出,即很好的维护了油井,又避免了频繁热洗给地层造成水

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