xxxx室内机柜QCC改善活动技巧.pptxVIP

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QCC 改善活动; 紧急处理措施;一、质量现状概述;质量现状概述;;错混料专案;;五,要因提出分析:;六、改善措施;问题点二:束网条露白的改善 束网条原因分析: 束网条到孔边距只有0.6mm,对于点焊及手工贴束网条的难度太高,批量生产难以保证。 ;束网条改善措施 优化束网条到孔边的距离,修改点焊治具,(图片)防止束网条漏白。 从总装的反馈数据来看,通过以上措施的实施,束网条漏白问题已彻底避免; 原因分析: 组装3组为插箱及小机箱产品线,人力配置不足20人(只有16人),导致未能按照工艺部的SOP要求进行排线作业,将原29人的配置要求压缩到16人,从而导致单人作业项目过多,而易发生错漏装问题。 换线生产后准备不足:如未对产线员工进行培训等导致客诉问题重复发生。 因产线人力不足,品保部每天需安排2名品检人员到产线支援生产,导致原配置2名FQC人员减少为1人,致使检验时间不足拦截能力降低。;错漏装改善措施一:;2.排线及工位作业完全按照SOP要求,SOP悬挂于工位上面,操作员对作业内容不清楚的可以直接查看SOP;螺母防漏防错装治具;2.需要治具辅助的位置使用治具装配,并在自检员处放置一套治具作复检确认;3.附件固定工位安排专人绑扎,防止漏附件及漏剪扎线扣;机柜组装时每台分别放置防掉杂物治具,组装完成后拆除,避免杂物掉入底板内;错漏装改善措施二:;错漏装改善措施三:;4、重新修订SOP及SIP,提升SOP/SIP的指导作用;错漏装改善措施五:;外观不良改善措施:;;;改善项目;

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