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转炉滑板挡渣
减少转炉出钢过程中的下渣量是提高钢水质量的一个重要环节,也是长期影响炼钢发展的难题之一。下渣会造成一下危害:
国内外为优化转炉挡渣技术,发明了挡渣帽、挡渣球、挡渣塞、气动挡渣法、电磁挡渣法、真空吸渣法、虹吸出钢法等十几种挡渣方法。但受到投入时机、投入的准确性、炉渣粘度大小、出钢口形状及侵蚀情况、定位、吹渣时机难以掌握等因素影响,挡渣成功率低,效果不理想。三名钢厂发明滑板挡渣,实现了挡渣成功率100%的目标。
开启状态
关闭状态
在转炉出钢口末端安装滑动出钢口机构,通过自动下渣检测系统来控制滑动出钢口机构开启或关闭出钢口,达到控渣出钢的目的。
1.工作原理:
图1 滑动出钢口装置及滑板开关状态效果图
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下滑板
上滑板
内水口
2.控渣出钢操作
在吹炼过程中,滑动出钢口处于打开状态;
准备出钢前,滑动出钢口关闭;
转炉倾角达到出钢位置时,滑动出钢口打开出钢;
出钢完毕,滑动出钢口关闭;
在转炉复位过程中,滑动出钢口打开,自动清理出钢口内余渣。
5
6
根据出钢过程的不同阶段,做到出钢前期避免下渣,出钢后期快速、可靠、准确挡渣,实现控渣出钢。
避免出钢前期下渣
通过在出钢前关闭滑动出钢口,以避免前期下渣。当摇到“开始出钢”的位置时,再打开滑动出钢口。
快速、可靠、准确挡渣
出钢完毕,可实现快速关闭滑板,完全关闭时间0.7秒,挡渣成功率达到100%。
7
挡渣系统设备由检测、液压、控制和挡渣三部分组成。
在转炉出钢口末端安装闸阀系统。通过自动下渣检测系统来控制液压闸阀快速开启或关闭出钢口,达到挡渣的目的。
实际转炉设备安装图片
图3转炉滑动出钢口机构竖放照片
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滑板挡渣设备安装在转炉
出钢口法兰盖板上;
下渣自动检测与自动控制
如图2所示,转炉下渣检测系统基于钢水和钢渣(金属氧化物)在相同温度下辐射率不同的原理,系统采集红外摄像机的注流实时图像,通过热探测仪实时测量注流辐射的能量,并实时识别注流中含渣百分比。当检测到注流下渣,且超过系统所设定的含渣百分比时,此时由计算机系统给出滑板关闭动作信号,由液压系统驱动关闭滑板,实现转炉控渣出钢。
9
图2 转炉下渣检测系统流程
钢水 钢渣
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目前,转炉滑板挡渣出钢技术,在三明转炉全部应用。
采用转炉滑动出钢口控渣出钢技术,挡渣成功率100%,实现了少渣、无渣出钢,钢包内平均渣厚,由使用挡渣棒(球)的115mm,减少到70mm以下,为低磷钢的开发提供了技术支撑。
滑动出钢口控渣技术应用前后,LF精炼造渣料、脱氧剂、精炼时间等指标对比情况,见表1。
表1 挡渣棒挡渣与滑动出钢口挡LF精炼造渣料、脱氧剂指标对比
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转炉应用滑动出钢口控渣出钢技术,减少了转炉出钢到钢包的下渣量,减少了脱氧剂和合金消耗,提高了钢水洁净度和合金的收得率。经测算,去除滑动出钢口耐材等运行费用,仅减少LF精炼造渣料及脱氧剂消耗,可降低吨钢成本1.5-2.0元。
现在我们65T转炉设备安装问题:
★.转炉滑板挡渣设备需要三根管通过转炉耳轴,在转炉与拖圈之间出来,(与转炉同步旋转、不受冶炼喷溅影响).现在我们65T转炉没有预留管道。需在转炉更换炉壳砖时将炉壳钢板割开,将管道在耳轴内部穿过。安装好后将炉壳钢板在焊接。
这是包钢120T转炉因耳轴端盖漏水处理照片。割口就是炉壳钢板,再往里就是拖圈,端盖就是耳轴端盖。
从这张图中,可以看出转炉非传动侧,有两根炉口冷却进回水、四根低吹氩管。需增加三根管(DN20两根液压管,一根风管)
★滑板挡渣设备厚440mm,安装在转炉出口上,转炉转动时会与活动烟罩碰撞。需将出钢口割去160mm.
★转炉滑板挡渣每12炉需更换,更换时将机构整体更换,三明钢厂更换时需12-15分钟。
★转炉滑板挡渣更换安装时,必须按装好,以防穿钢事故。
谢谢大家观看!
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