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风机变频自动切工频的实现与节能分析
肖美云 牛树森 田雨森 沈赫男 李新建 张志学
(华电潍坊发电有限公司 控仪队)
摘要:简要叙述了三大风机变频改造在潍坊发电有限公司的实施情况,并针对变频自动切工频和自动调节的实现,通过动态试验进行了分析,从节能、保护电机等各方面分析了采用变频控制的效果,大大降低了厂用电率,取的了较好的经济效益。
关键字:变频自动切工频;触发;对应函数;热态试验;节能
一、三大风机基本概况
华电潍坊发电有限公司Ⅰ期工程装机2×330MW亚临界凝汽式燃煤发电机组,Ⅰ期锅炉由东方锅炉厂设计制造的DG-1025/18.2-Ⅱ4型亚临界、中间再热、自然循环汽包炉。燃烧系统原设计为四角切圆燃烧摆动式燃烧器,尾部烟道设有两台三分仓回转式空气预热器。
设备规范如下表:
名称
项目
吸风机
送风机
一次风机
制造厂家
上海鼓风机厂
上海鼓风机厂
山东电力设备厂
风机型号
14144AE/2045双吸离心式
14144AB/1883
LY5-60 №16.50
风量
999000m3/h
453000 m3/h
170000 m3/h
风压
4520Pa
5360Pa
9934Pa
风机转速
747r/min
746r/min
1485r/min
电机型号
LYKS2000-8W
YKK100-8W
Y500-4
电机功率
2000Kw
1000kW
710kW
额定电流
242A
122A
82A
电机转速
747r/min
746r/min
1485r/min
二、改造的必要性
随着电力工业的发展和要求,节约厂用电,节能降耗,越来越多的电厂对重要用电设备的驱动电源进行了技术改造,为了推动节能降耗工作的深入进行,华电潍坊发电有限公司结合自身情况,以挖掘大型电机的节能潜力为突破口,在Ⅰ期机组大修期间进行了六台风机电机的变频改造,这些设备都是长期连续运行并常常处于变负荷运行状态,节能潜力巨大,以达到进一步降低厂用电量、降低发电成本的目的。
为了保证风机电机运行可靠性和安全性,避免由于变频器故障而影响电机运行安全可靠性,增加变频切工频功能,正常变频器调速,调节挡板全开,变频器重故障的情况下电机全速运行,调节挡板参与调节。
三、三大风机开关量控制
1、三大风机变频改造的电气基础
单套变频装置带一台电机,如图1所示,其中主开关为原有断路器,QF3为进线断路器,QF4为出线断路器,QF5为旁路断路器。所有开关柜的各项操作满足五防闭锁要求。QF3、QF4和QF5是三台断路器,分别安装在两个断路器柜内。
图1 变频器系统系统原理图
此种布置满足以下2种运行方式:
变频运行方式:即QF3、QF4闭合,QF5断开
工频运行方式:即QF5闭合,QF3、QF4断开
QF3、QF4与QF5联锁,实现对变频器的逻辑闭锁功能,并在DCS组态和就地变频柜PLC内两种方式能给电源断路器提供实现闭锁的操作功能,实现双重保护。
2、风机变频自动切工频功能步序(如图2)
2.1 变频切工频触发前提:确保在变频方式下变频器已出力
(1)风机变频器投入断电延时2秒,即QF3、QF4闭合,QF5断开;
(2)变频器运行取非延时5秒,即变频器停止、变频器运行取非、变频器电流小于5A三选二后取非;
(3)风机6KV开关在合位
(4)风机变频切工频功能按钮运行已投入
2.2变频切工频触发条件:
(1)风机变频器故障
(2)风机变频器紧急按钮触发
2.3变频切工频触发动作:
(1)跳变频器进线QF3、出线QF4开关
(2)关风机调节挡板至设定位置
(3)风机变频器允许旁路后自动合QF5
图2 风机变频自动切工频简图
2.4变频切工频判断:
切换成功:在风机变频切工频功能触发后规定时间内变频器旁路已投入,工频全速运行
切换失败:在风机变频切工频功能触发后规定时间内变频器旁路未投入,工频未全速运行
2.5变频切工频失败动作:
切换失败,联跳6KV开关,如图3所示,机组发生RB;又分别增加(1)在工频方式下QF5跳闸,联跳6KV开关;(2)在变频方式下变频器跳闸且变频切工频功能未投,联跳6KV开关;其它如润滑油压低低、双侧风机运行单吸跳单送保持不变。
图3 新增跳6KV开关逻辑
3、三大风机触发MFT
3.1改造前的三大风机MFT逻辑
两台送风机跳闸;两台吸风机跳闸;负荷30%(蒸汽流量307吨/小时)且任一给粉机运行时一次风机全停均触发机组MFT动作。其中风机跳闸信号均来自风机6KV主开关。
3.2 改造后的三大风机MFT逻辑
三大风机已设计变频自动切工频功能,并设计了在未投入该功能时,变频器故障后联跳本风机6KV开关的功能,风机跳闸信号仍来自风机6KV主开关状态。
四、三大风机模拟量调节控制
1、改造前自动调节系统控制方式
原理控制图如图4所示, 采用新华公司的XD
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