风机变频自动切工频的实现与节能要点.docVIP

风机变频自动切工频的实现与节能要点.doc

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风机变频自动切工频的实现与节能分析 肖美云 牛树森 田雨森 沈赫男 李新建 张志学 (华电潍坊发电有限公司 控仪队) 摘要:简要叙述了三大风机变频改造在潍坊发电有限公司的实施情况,并针对变频自动切工频和自动调节的实现,通过动态试验进行了分析,从节能、保护电机等各方面分析了采用变频控制的效果,大大降低了厂用电率,取的了较好的经济效益。 关键字:变频自动切工频;触发;对应函数;热态试验;节能 一、三大风机基本概况 华电潍坊发电有限公司Ⅰ期工程装机2×330MW亚临界凝汽式燃煤发电机组,Ⅰ期锅炉由东方锅炉厂设计制造的DG-1025/18.2-Ⅱ4型亚临界、中间再热、自然循环汽包炉。燃烧系统原设计为四角切圆燃烧摆动式燃烧器,尾部烟道设有两台三分仓回转式空气预热器。 设备规范如下表: 名称 项目 吸风机 送风机 一次风机 制造厂家 上海鼓风机厂 上海鼓风机厂 山东电力设备厂 风机型号 14144AE/2045双吸离心式 14144AB/1883 LY5-60 №16.50 风量 999000m3/h 453000 m3/h 170000 m3/h 风压 4520Pa 5360Pa 9934Pa 风机转速 747r/min 746r/min 1485r/min 电机型号 LYKS2000-8W YKK100-8W Y500-4 电机功率 2000Kw 1000kW 710kW 额定电流 242A 122A 82A 电机转速 747r/min 746r/min 1485r/min 二、改造的必要性 随着电力工业的发展和要求,节约厂用电,节能降耗,越来越多的电厂对重要用电设备的驱动电源进行了技术改造,为了推动节能降耗工作的深入进行,华电潍坊发电有限公司结合自身情况,以挖掘大型电机的节能潜力为突破口,在Ⅰ期机组大修期间进行了六台风机电机的变频改造,这些设备都是长期连续运行并常常处于变负荷运行状态,节能潜力巨大,以达到进一步降低厂用电量、降低发电成本的目的。 为了保证风机电机运行可靠性和安全性,避免由于变频器故障而影响电机运行安全可靠性,增加变频切工频功能,正常变频器调速,调节挡板全开,变频器重故障的情况下电机全速运行,调节挡板参与调节。 三、三大风机开关量控制 1、三大风机变频改造的电气基础 单套变频装置带一台电机,如图1所示,其中主开关为原有断路器,QF3为进线断路器,QF4为出线断路器,QF5为旁路断路器。所有开关柜的各项操作满足五防闭锁要求。QF3、QF4和QF5是三台断路器,分别安装在两个断路器柜内。 图1 变频器系统系统原理图 此种布置满足以下2种运行方式: 变频运行方式:即QF3、QF4闭合,QF5断开 工频运行方式:即QF5闭合,QF3、QF4断开 QF3、QF4与QF5联锁,实现对变频器的逻辑闭锁功能,并在DCS组态和就地变频柜PLC内两种方式能给电源断路器提供实现闭锁的操作功能,实现双重保护。 2、风机变频自动切工频功能步序(如图2) 2.1 变频切工频触发前提:确保在变频方式下变频器已出力 (1)风机变频器投入断电延时2秒,即QF3、QF4闭合,QF5断开; (2)变频器运行取非延时5秒,即变频器停止、变频器运行取非、变频器电流小于5A三选二后取非; (3)风机6KV开关在合位 (4)风机变频切工频功能按钮运行已投入 2.2变频切工频触发条件: (1)风机变频器故障 (2)风机变频器紧急按钮触发 2.3变频切工频触发动作: (1)跳变频器进线QF3、出线QF4开关 (2)关风机调节挡板至设定位置 (3)风机变频器允许旁路后自动合QF5 图2 风机变频自动切工频简图 2.4变频切工频判断: 切换成功:在风机变频切工频功能触发后规定时间内变频器旁路已投入,工频全速运行 切换失败:在风机变频切工频功能触发后规定时间内变频器旁路未投入,工频未全速运行 2.5变频切工频失败动作: 切换失败,联跳6KV开关,如图3所示,机组发生RB;又分别增加(1)在工频方式下QF5跳闸,联跳6KV开关;(2)在变频方式下变频器跳闸且变频切工频功能未投,联跳6KV开关;其它如润滑油压低低、双侧风机运行单吸跳单送保持不变。 图3 新增跳6KV开关逻辑 3、三大风机触发MFT 3.1改造前的三大风机MFT逻辑 两台送风机跳闸;两台吸风机跳闸;负荷30%(蒸汽流量307吨/小时)且任一给粉机运行时一次风机全停均触发机组MFT动作。其中风机跳闸信号均来自风机6KV主开关。 3.2 改造后的三大风机MFT逻辑 三大风机已设计变频自动切工频功能,并设计了在未投入该功能时,变频器故障后联跳本风机6KV开关的功能,风机跳闸信号仍来自风机6KV主开关状态。 四、三大风机模拟量调节控制 1、改造前自动调节系统控制方式 原理控制图如图4所示, 采用新华公司的XD

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