延迟焦化装置缩短生焦周期.docVIP

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  • 2016-08-19 发布于江苏
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延迟焦化装置缩短生焦周期.doc

延迟焦化装置缩短生焦周期的 问题及措施 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂140Mt/a延迟焦化装置,设计原料为胜利混合原油的减压渣油,采用一炉两塔工艺,设计循环比为0.25,焦炭塔直径为8800mm,生焦周期为24h。装置于2004年3月首次试车投产,并于2005年4月停工检修消缺,2006年3月加热炉进行了在线烧焦,现已连续运转22个月。 延迟焦化装置自投产以来,生产运行平稳,运行负荷为设计值的96%左右。但自2006年下半年起,炼油厂重油填库严重,制约了炼油厂原油的整体加工能力,影响了企业经济效益的提高,而提高延迟焦化装置的处理能力是解决重油库存增加的重要手段。随着延迟焦化装置处理量的提高,焦炭塔内焦高逐渐上升,特别是2006的10月份开始由于原料性质变差,原料残炭值过高,造成焦炭塔焦高超过设计值(23.5m),最高达26m。焦炭塔容积已成为装置加工劣质原料及提高装置处理能力的瓶颈,而采用缩短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容积利用率,在确保焦炭塔安全空高的前提下,提高装置的处理量。根据以上考虑,延迟焦化装置于2007年1月22日开始实施20h生焦周期。 1 准备工作 焦化富气压缩机设计最大流量为19.4dam3/h,但实际已达20.0 dam3/h以上,压缩机处于超负荷运转。为此,2007年1月19日在压缩机入口焦化富气管线实施带压打孔,接一管线至联合装置压

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