探讨燃烧优化系统在600MW机组锅炉控制中的应用.docVIP

探讨燃烧优化系统在600MW机组锅炉控制中的应用.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
探讨燃烧优化系统在600MW机组锅炉控制中的应用.doc

探讨燃烧优化系统在600MW机组锅炉控制中的应用   摘 要:随着社会经济的发展与进步,为我国工业的发展带来了极大的推动作用。但是,在工业制造和生产的过程中,难免会带来一定的污染源,因此,为了能够在保证生产的基础上,将污染降到最低,是当前相关行业在发展中需要高度重视起来的工作。燃烧优化系统就是为了能够节能减排而形成的一种系统模式,其在600MW机组锅炉控制中应用会发挥的巨大作用,值得有关单位及部门予以借鉴。该文针对燃烧优化系统在600MW锅炉控制中的应用展开分析,希望能够为相关人员提供参考。   关键词:燃烧优化系统 600MW机组锅炉 控制应用 节能减排   中图分类号:TK3 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)02(a)-0097-02   对机组DCS和锅炉的运行数据进行应用,通过优化和建模对锅炉燃烧优化的闭环控制上能够很好的给予实现,在一些600MW机组中,对燃烧优化系统进行应用发挥了极大的作用,效果十分的明显,在此种负荷之下,燃烧优化系统能够提升锅炉热效率,降低氧化物的排放浓度。因此,为了能够确保燃烧优化系统在600MW锅炉控制中能够更好发展下去,该文通过下文对相关方面内容进行了阐述,具体如下。   1 燃烧优化系统简介   在燃烧优化方面,国内对其的研究稍晚,并且这种研究情况也不够迅速,在上个世纪中,大大的提升了我国锅炉控制系统的发展速度,但是和其进行比较,锅炉控制自动化程度上还存在较大的差距,锅炉用燃烧调整试验,为锅炉燃烧优化的主要途径所在,在以前的优化过程中也主要是应用这种方法,锅炉测量技术的精确性和先进性为其带来了一定的保证,当测量技术不断的改进和创新的过程中,也在很大程度上提升了我国锅炉燃烧的优化效果。   锅炉中的燃烧优化系统按照燃用煤种和锅炉负荷,采用配煤和优化配风等运行策略,将锅炉燃烧的效率进而提升上来,将烟气NO2的排放量进而能够有效的降低下来,对锅炉的环保经济运行目标上给予实现。遗传寻优算法、动态过程控制和稳态及动态模型三大部分一同构成了该系统。在锅炉正交性能试验数据的基础上,将Kriging模型和神经网络模型一同建立起来,将优化操作量约束条件、优化目标和实施数据向Kriging模型和神经网络模型中带入,在最优遗传算法的基础上,将每个控制量的最优化目标予以获取,并对动态控制措施上进行使用,对优化调整锅炉状态的目标上给予实现。   在锅炉运行的过程中,将同燃煤发热量关系密切的信息及时有效的提取出来,将燃煤热值的辨识模型有效的建立起来,进而在工况稳定运行的基础上,在按照运行的基本数据,将目前燃煤的热值能够辨识出来,将煤质扰动的参数为燃烧优化控制提供出来,在煤质波动下,确保控制系统对锅炉的燃烧状态能够适时的进行调整。   2 燃烧优化系统在机组锅炉控制中的实际应用   2.1 环保降耗效果   为了使炉膛中的燃料能够完全烧尽,这样在燃烧优化的过程中,可以将更多的空气投入到其中,因为无法直接的观察炉膛中的燃烧过程,进而尽量减少缺氧区域,将燃烧区域局部氧量过高的情况给予解。通过对燃烧情况的平衡,使配风量能够符合标准,进而将锅炉效率提升上来。   将一次风量降低下来,确保有良好的优化工况存在于床料中,将大量的氧提供给燃料燃烧,但是对于引风机负担过重和炉膛受热面积增加的不良影响上也应该予以注意,因此,在应用燃烧优化系统的过程中应该坚持燃烧和一次风量在满足流化的基本原则依据下不封底和循序渐进的思路将一次风量降低下来。   逐步下调烟气含量控制指标,锅炉燃烧氧量是否充分同烟气含量有着非常密切的联系,并且在优化的过程中,也要认真关注锅炉膛进风量的相关参数,要将合理的烟气含量选择出来,紧密的联系起来燃烧的工况。可以根据这样的方式和步骤来调整烟气的具体含量,在调试机组的过程中掌控在4%~5%,期初阶段掌控在3%~4%,为了能够将锅炉热效率提升上来、将污染物排放量减低下来、将烟气的损失进一步降低,这样需要对低氧燃烧的方式进行使用,在调整燃烧情况之前,可以进一步下调烟气含量,并且尽量将其维持在1.5%~2.5%之间,这样就会有着更为明显的效果。   将料层的厚度要逐渐的减薄,一旦在炉内过长时间的停留着燃料,一旦有充分的燃料存在于其中,并且大大的提升燃料的浓度,这样就会增加它的传热效果,并且会提升耗电量。因此,需要结合600MW锅炉运行的基本特征,对各种因素进行综合的考虑。进而有效的调整料层的厚度。在没有调整燃烧之前,在1 000~1 100mm之间控制料层的基本厚度,在该实验调整完成了之后,在600~800mm之间来控制调整试验之后料层的基本厚度,600MW维护基本的负荷界限。   对飞灰燃尽的浓度上也要进行考虑,将中下二次风门的开度掌控在50%左右,一旦有暗黑的情

文档评论(0)

yingzhiguo + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5243141323000000

1亿VIP精品文档

相关文档