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韶钢8号高炉炉缸侧壁温度升高的处理.doc
韶钢8号高炉炉缸侧壁温度升高的处理 摘 要:韶钢8号高炉炉缸13扇区侧壁温度出现异常升高,影响高炉生产安全。经分析得出主要原因是侧壁存在气隙和铁水环流加剧造成的。通过采取降低冶强,休风堵风口,优化炉外、内操业和钻孔灌浆等措施,成功地解决了炉缸侧壁高的问题。 关键词:高炉 炉缸 侧壁温度 中图分类号:TF573 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)04(c)-0093-01 1 炉缸侧壁温度高的情况 韶钢8号高炉(容积3 200m3)于2009年10月18日投产。炉缸、炉底采用“陶瓷杯+全炭砖炉底”结构,铁口与风口采用刚玉复合组合砖结构,炉壳与冷却壁以及半石墨质砖与冷却壁之间采用炭质捣打料填充。高炉炉缸炉底内衬烧蚀状况监控采用乌克兰的自动化诊断系统(简称“FK系统”)。该系统把8号高炉炉缸圆周划分成24个扇区,每个扇区又分为10层,每层三个测温点。 2014年8月份开始8号高炉13扇区切面(1号铁口正下方)8~10层温度呈持续上升趋势。特别是该扇区8层(铁口标高下方1.29m),从8月份的200℃开始爬升,进入9月10日后上升加快,9月24日升高到647℃,威胁炉缸安全。 为了控制侧壁温度长时间过高和快速上升的趋势,防止炭砖进一步烧损,9月26日高炉被迫休风。 2 炉缸侧壁温度异常升高的原因 2.1 存在气隙 高炉炉体主要靠循环水把内部导出来的热量及时带走,从而保持炉体温度的稳定。当冷却壁与碳砖之间存在气隙时,会出现热传导不良,导致部分热量在内部蓄积,炉体温度持续升高。 从此次休风过程中,外侧两点温度差先升高,幅度明显比内侧大。从这两点来看,可以说明温度下降的过程中率先起到作用的是外部冷却,按此推理:在之前侧壁温度高的情况下,外部冷却受到气隙的影响程度较为明显。 2.2 高炉炉缸活跃程度降低加快了侧壁温度升高 当高炉鼓风动能偏小后,容易导致高炉炉缸中心吹不透,从而加重炉缸边缘环流。由图1可以看到,2014年以来,8号高炉鼓风动能持续下降,由120kJ/s下降到目前的110kJ/s。同时铁水物理热不足,炉芯温度逐步下降。这说明炉缸状态有变差趋势,导致炉缸铁水环流加剧,对炉缸侧壁冲刷程度也会随之加大,推高炉缸侧壁温度。 3 治理措施及其效果 3.1 休风堵封口 9月26日高炉休风,堵了2个13扇区1#铁口上方的风口。高炉休风后,炉缸侧壁容易形成凝铁层,从而阻隔高温环流铁水对侧壁的冲刷,起到保护侧壁薄弱区域的作用。这个对侧壁温度高的缓解作用是明显的。 堵风口后,1#铁口更容易做深,深度从3.2m提高到3.4~3.5m。进风面积减少,鼓风动能从110kJ/s提高到120kJ/s,标准风速由210m/s增加到230m/s,更容易吹透中心,减少炉缸中的死料柱,有利于增加炉缸的透液性,减少炉缸的环流和底流,减少铁水对炉缸侧壁的冲刷和侵蚀。 3.2 强化炉外、炉内操业 维护好铁口是防止侧壁温度波动和保证炉缸长寿的最基本要求[1]。9月初1#铁口处于停沟检修状态。按以往的经验,铁口在休止期间,铁口区域的泥包会被严重冲刷,深度由休止前的3.6m下降到2.7m左右。因此,需要尽快恢复1#铁口具备出铁条件,及时修补泥包。 在以做深铁口为目的的操业上,一是在保证铁沟保温的情况下尽量少出铁;二是开铁口时间间隔为泥包不潮为主要依据,可灵活处理;三是铁口必须保证来风;四是铁口深度连续2炉3.4 m以上后,就可以考虑休止出铁。五是提高炮泥质量,稳定铁口操作,适当做深铁口。 炉内操业要恢复较高的鼓风动能吹透中心,控制边缘气流,恢复炉缸活跃是根本。为保障顺行,必要时可以降低富氧率,减轻焦炭负荷,降低冶炼强度。适当提高炉温,但杜绝连续炉温低和大幅度波动现象。控制铁水含硫量,冶炼低硫生铁。铁水中含硫高,对炉缸侧壁的侵蚀作用比较大,会降低其它措施的效果和作用。此外,要加强检查和数据记录。 3.3 压浆处理 消除气隙,杜绝煤气窜动,降低耐材温度,最有效的方式是进行严格受控条件下的压浆维护[2]。压浆是一项高风险措施。因此,实施前要制定详细的方案,包括灌浆料种、开孔的位置、开孔的直径及深度、灌浆的压力和保压时间等等。 为了消除串煤气对炉缸水温差及侧壁温度的影响,8号高炉炉缸区域进行压力灌浆,包括挖开铁口孔道后加封板,然后对孔道进行钻孔压浆处理;在1#铁口上方,风口大套下方的两块冷却壁之间钻孔灌浆;利用休风机会,把风口大、中套列入常规压浆维护范围;每次铁沟翻修时,铁口泥套需要重新制作,堵住窜煤气外部通道。 3.4 护炉效果 通过上述措施的实施,8号高炉13扇区炉缸侧壁温度得到了有效控制,基本维持在150~250℃之间,与其他扇区温度相近。2014年9月―2015年2月13扇区8、9、10层炉缸侧壁温度趋势图如图2所示。 4 结语 (1)炉缸局部出现侧壁温度快
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