首台AP1000高压氢气升压站气压试验方案及风险分析.docVIP

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首台AP1000高压氢气升压站气压试验方案及风险分析.doc

首台AP1000高压氢气升压站气压试验方案及风险分析   摘要:三门核电是国内外核电厂中首个建设40MPa以上的氢气升压站,对于标准、规范、试验项目等均存在一定的挑战性。文章介绍了首台AP1000核电站高压氢气升压站系统,针对40MPa以上的高压系统提出了压力试验、气密性试验、泄漏率试验方案,分析了潜在的风险,并提出了相应的防范措施。   关键词:AP1000;高压;压力试验;气密性试验;泄漏率试验;风险分析 文献标识码:A   中图分类号:TP273 文章编号:1009-2374(2015)24-0024-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.24.012   AP1000出于简化设计、减少设备的目的,将CVS(化学和容积控制系统)采用高压加氢技术,在电厂正常运行期间,直接向一回路注入20.68MPa以上的高压氢气,以抑制水的辐照分解,减少腐蚀产物和活化产物,降低核电厂的辐照剂量。AP1000标准设计中采用高压氢气瓶供给氢气,气瓶容积37.4L,设计压力为41.4MPa。由于国内市场上无法直接采购到41.4MPa的高压氢气,经设计院评估,三门核电额外增加一个高压氢气升压站,为六台机组提供高压氢气。   对于西屋设计的41.4MPa氢气,国内没有可以依据的标准、规范存在一定的滞后和混乱性。三门核电也是国内外核电厂中首个建设40MPa以上的氢气升压站,对于标准、规范、试验项目等均存在一定的挑战性。   1 系统概况   三门核电的高压氢气升压站为海德利森专用固定式氢气增压站系统,采用1.0~20MPa储气瓶中的氢气作为被压缩介质,使用低压压缩空气作为增压机动力源,把氢气增压至41.4MPa,经过高压汇流排对高压氢气瓶进行灌充,灌充完成后运至厂内高压储氢站,供高压氢气用户使用。   本台氢气增压系统为一套独立运行的系统,由对氢气增压、氢安全监控报警、系统自动监视控制等子系统组成,能够具有41.4MPa储氢瓶充装的加注能力。系统配六台独立气动氢增压泵并联设计,三台平均流量即可达到正常流量要求,可互为备份,当某个增压缸出现问题,可切换至备用增压缸运行,确保充装工作可靠性。汇流排为高压设计,采用SS316不锈钢材料,设计压力70MPa。同时可充10个瓶,分两组,可同时操作,也可分别操作,增加充装灵活性。   图1 高压氢气升压站流程简图   2 试验前准备   2.1 先决条件   流程图检查、机械检查、仪控检查、电气检查、AOV检查、PLC逻辑检查等设备单体试验均已完成,未处理完的设备缺陷不影响本试验进行。   2.2 试验方案的确定   (1)压力试验边界的确定,验证从升压泵出口经汇流排到高压氢气瓶之间的系统完整性;(2)升压设备的确定,利用设备自带的升压泵进行增压试验,同时可以验证泵的性能;(3)升压台阶等级的确定,将试验压力分为21MPa、25.5MPa、30MPa、34.5MPa、39MPa、43.5MPa六个台阶,每个台阶保压30min,合格后继续进行下一个台阶。   2.3 材料准备及临措   (1)15MPa氮气瓶组件,13MPa氦气瓶组件,检漏液;(2)向氢气升压站系统供应氮气和氦气的临时措施已完成;(3)10支高压氢气瓶与系统连接已完成,且瓶阀已打开。   2.4 安全措施   (1)试验过程中由工作负责人统一指挥,协调行动,确保安全试验;(2)设备本体超压双重保护措施:首先,增压泵超压会自动停机;其次,当压力设定失效,增压泵不停机时,系统自身内置安全阀自动开启卸压,避免超压,安全阀起跳和自恢复动作要灵活,安全阀须在标定有效期,按设计压力的1.05倍标定,试验过程中应严格控制系统压力不超过安全阀动作压力(即43.5MPa);(3)进入现场必须穿戴好安全帽、护目镜、防砸鞋等防护用品,管线发生泄漏时严禁带压紧固和锤击敲打,在对设备进行检查和检验时,不要过分用力;(4)确保安全的工作环境已建立,试验区域周围拉上警戒线、设置醒目的警示标识并有专人负责安全,防止非工作人员误入试验区域;(5)系统充氦气和氮气后,应加强工作区域氧气浓度检测,防止出现窒息事件;(6)在检查过程中,相关人员须遵守相关的安全规程,遵循设备试验程序的相关注意事项,防止事故发生。   3 试验过程   3.1 检查阀门   对阀门进行在线检查,确认阀门的开关状态。   3.2 向系统内注入氮气   (1)将氮气瓶组件连接到临措口,打开氮气瓶组件出口阀;(2)缓慢打开进气阀门,待氢气升压泵出口母管压力变送器示数上升到10MPa时,关闭进气阀门,保压10分钟,观察是否有压力下降,同时用检漏液对焊缝和连接处进行检查,如找到泄漏点,则缓慢打开泄压阀门,卸去系统压力,对泄漏点

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