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- 2017-06-07 发布于重庆
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2010218沧州烟机操作经验
1 烟机组基本情况
沧州分公司1993年投用第一台烟机,后因装置扩容改造,于2001年更换为现用的第二台烟机。两台烟机均为兰炼机械厂制造,由沧州炼油厂检修公司安装。机组配置情况见下表。现用烟机组由洛阳设计院总体设计,烟机为兰炼机械厂生产的YLII-12000B,轴流风机为陕西鼓风机厂生产,型号为AV56-12,电动/发电机为上海电机厂生产,型号为YCH710-4。
烟机组投用十年来,运行状况良好,从未因机组问题,影响装置运行。特别是第二套烟机组,基本做到全周期发电,发电最高时每小时可发电1737KWh,机组随装置同步运转率达到100%。
烟机 型 号 YLⅡ-4000F YLⅡ-12000B 入口温度 ℃ 650 670 入口压力 MPa(abs) 0.24 0.3 入口流量 Nm3/min 896 2600 出口温度 ℃ 520 503 出口压力 MPa(abs) 0.1065 0.108 输出功率 KW 2980 11500 转速 r/min 6332 5800 级数 2 2 主风机 型号 D1000-35 AV-56全静叶可调 流量 Nm3/min 1050 2700 轴功率 KW 3599 9772 级数 3 12 电动/发电机 型号 YCH710-5-4 YCH710-4 额定功率 KW 4000 6300 额定电压 V 6000 6000 表 1 烟机组的基本参数
我们对烟机组运行的认识也有一个逐步提高的过程,通过几年来的摸索实践,并借鉴兄弟单位的经验,总结出适合本企业特点的管理方法,借此机会,与大家共同交流。
1 成立组织机构,对烟机组特护管理。
大机组特护是机组高效运行的制度保证,我们制定并落实了机、电、仪、操、管‘五位一体’的管理办法。每周必不可少的的特护小组现场活动,及时解决机组运行过程中出现的问题;每月的集中特护会总结机组运行工况,研究深层次问题。
为确保巡检质量,建立机组巡检台帐,各专业每日在巡检后,签字确认,发现问题以书面形式及时反馈,使问题能得到及时解决。
建立奖励机制,在保证机组平稳运行的基础上,鼓励多发电。烟机组的发电量列入分公司全年目标,机动部、生产车间对此进行了细化,调动操作员的积极性,各项指标卡边操作,追求小数点后2位数字的效益。
2 高标准,严要求,把好安装、试车关
2.1 机组安装施工过程中,严格按照有关安装、检修规程进行,部分关键指标控制得比规程要求还要严格,以确保施工质量。例如:我们对烟机组出入口烟道的施工质量要求特别高,认真按设计要求进行管线预拉伸,尽量减小热膨胀力及支座磨擦力对机组的影响。机组安装完成后,进行了细致入微的检查整改工作。为保证此项工作的顺利进行,专门成立了烟机协作组和施工小分队,解决机组存在的各方面问题。
2.2 大机组能否安全运行,润滑油系统是重要环节。机组油运前,我们对油系统所有的阀门(包括调节阀)、油箱、过滤器等组件全部解体清理,并在油站上部增加一组回油过滤器。这些措施,保证了油运质量,缩短油运时间,而且在解体清理阀门过程中发现高位油箱单向阀阀芯制造缺陷,排除了影响机组安全运行的一个隐患。
2.3 为了保证轴流风机静叶调节系统控制灵活,不因动力油管线内杂质造成电液伺服阀堵塞,在管线酸洗钝化后,我们人工切换手动换向阀达到2万次以上,以充分保证管线的冲洗质量,机组投用后,静叶角度调节非常灵敏,从未发生卡塞和阀位漂移问题。
2.4 高度重视机组连锁控制系统联动试验,试验内容必须经过机、电、仪、车间方面确认签字后,试验内容才算通过。在联校过程中,先后解决烟机高温蝶阀执行机构故障、轴流风机出口压力量程设置错误、“主电机跳闸”、“关烟机蝶阀”、“关烟机闸阀”等信号仪表与电气不符等数处问题,确保大机组连锁控制系统联动正确。为机组试车和运行打下基础。
2.5 完善的保温,能使各部位温度均匀分布,升温降温速度平稳、一致,防止冷热不均造成机壳变形。烟机升温过程至260℃和500℃时,分别热紧烟道法兰螺栓一次。
2.6 制定详细的试车方案,并严格遵照执行。性能测试时指定专人负责收集基础数据,例如不同工况的位移、振动、轴温、烟道和机座膨胀量、风机过滤差压、主风放空压力、预热阀门开度及对应机组转速、惰走时间等,为将来的运行分析提供依据。
4 精心操作,确保长周期运行
影响烟机组长周期运行的因素很多,在实际工作中,我们特别注意以下几方面的问题:
4.1取消蒸汽暖机,直接引烟气充分机组
我们取消了蒸汽暖机,用烟气直接预热,严格控制升温速度在100℃/h以内,防止温度急剧变化引起烟机各部位膨胀不均,甚至动静部位磨擦,烟机停机过程中,同样要注意降温速度。
烟机在开停工时,重点检查限位、导向
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