探讨提高拜耳法精液产出率的方法.docVIP

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探讨提高拜耳法精液产出率的方法.doc

探讨提高拜耳法精液产出率的方法   【摘 要】在拜尔法生产氧化铝的过程中,追求高产量和高质量的产品是终极目标,但两者存在矛盾。为此,国内各个氧化铝厂工程技术人员都精心钻研,克服各种不利因素,力求高产、高质量的氧化铝产品。本文根据自己组织多年的生产实践,结合理论,从生产组织、技术指标控制的角度,探讨如何取得拜尔法生产氧化铝的最优分解产出率的控制方法。   【关键词】精液产出率;原因;控制方法   0.前言   当前,国内生产氧化铝的有国企、私企、国企和私企共同投资企业,大多采用拜尔法。本人曾在多家铝厂实习、学习,参与5个氧化铝厂试车投产,以及经常同业内同行专业人士交流,并根据目前自己所在铝厂的生产控制方法,提出优化拜尔法氧化铝生产的分解产出率的控制方法。   1.氧化铝的物理化学性质   由于电解铝厂环保及节能的需要,对氧化铝的物理化学性质提出了严格的要求。粒度分布均匀、强度好、比表面积大、溶解性能及流动性能好的砂状氧化铝已取代粉状氧化铝。   砂状氧化铝具有以下特点:(1)-45μm小于10%;(2)平均粒度为80~100μm。   当分解首、末槽温度越高,析出的氢氧化铝就越粗,但分解产出率会越低。   2.分解产出率低的原因   2.1精液Rp值低   精液Rp越低,分解速度减慢,产出率降低。   精液Rp越高,分解速度加快,产出率提高;但分解速度过快,导致晶体出现不可洗的晶格碱,使产品AL2O3的Na含量增高。   2.2分解时间不足   分解时间不足,分解率降低。   分解时间延长,分解率提高,母液Nk增加,细粒子增多,有利于强度。某台分解槽的设备维修、清理、清洗、停机将会减少总的停留时间,会降低产出率。   2.3中间降温板式过料不畅及分解循环水的水量不足,导致降温梯度差   中间降温板式过料不畅及分解循环水的水量不足,导致前半部分的分解槽降温效果差,溶液过饱和度梯度小,降低了后半部分的分解槽的分解率,特别是夏季。   查阅H厂几年来夏季的分解母液RP值,平均值一般在0.535~0.54;而Z铝厂的母液RP值在0.52。   2.4分解中间降温板式的循环水温不稳定,夏季经常超过35℃,导致中间降温板式的降温效果差   某Z铝厂循环水温常年稳定且不超过 28℃;这是其夏季产出率较高的主要原因之一。   2.5不稳定的精液Rp和精液流量也是影响产出率的因素之一   精液Rp低于1.03,分解速度降低明显。   精液流量过高,导致分解槽溢流,缩短了分解时间,同时很难降下分解末槽的温度。   精液流量大,致使单个分解槽的过料量(精液、晶种、晶种附液的总和)很大,例如精液流量为750m3/h,晶种固含为850g/l,经计算,单个分解槽的过料量约为1600m3/h;每当退N#分解槽时,N#+1及往后的分解槽的过料量约为2200m3/h(1600m3/h+大循环泵流量600m3/h)以上,存在溢流情况,缩短一定的分解时间。   极低的精液Rp和极高的精液流量,具有在较长时间内降低产出率的特点,即滞后性。   2.6不稳定的精液流量也导致分解后的母液输出流量不稳定,晶种量时高时低,没有形成稳定的高固含分解   固含低时,晶种总的比表面积减少,分解速度减慢。   2.7分级机的分级效果很差   分级机的分级效果差,晶种细粒子比例较小,晶种总的比表面积较小,分解速度较慢。   H厂单组分解槽的年总产量大,分级机每小时需要输送的产量大,因而进料密度大、进料压力高、分级稀释母液量小,导致分级效果差;导致产出率降低。这里面也包含该厂在控制晶种粒度的时候,出现调控分解温度和CGM添加量不当,导致晶种粒级长期分布不好的状况。   2.8精液Nk偏离最佳浓度   精液Nk 最佳浓度为170g/l。   3.分解产出率控制的最优方法   3.1提高精液Rp值,降低母液Rp值(见表1)   从上表可知,G铝厂的5月份产出率为96.072kg/L;H铝厂为88.454kg/L,差值为+7.618kg/L;折算如下:   a.G铝厂精液Rp为1.09527,H铝厂的精液Rp为1.0751,即+0.02008;折算为产出率,则少+0.02008*169.228=+3.398kg/L。   b.G铝厂母液Rp为0.5226,H铝厂的母液Rp为0.551,即-0.2862kg/L;折算为产出率,则多0.2862*169.228=+4.842kg/L。   c.其余的产出率差值为精液Nk影响的很小差值。   H铝厂的精液Rp仅为1.075,较低的过饱和度导致分解速度较慢;虽然将分解首槽温度控制在57.055℃,但母液的RP值达0.551。   3.2适当降低分解首槽温度,添加结晶

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