浅谈电动提升机的变频改造.docVIP

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浅谈电动提升机的变频改造.doc

浅谈电动提升机的变频改造 【摘 要】本文针对当前电动提升机形成低速降压启动、档位切换加速、全速运行、档位切换减速工作过程的不足,从变频控制方案、变频调速的原理对原系统进行适当改造。由于科学技术的不断发展,采用技术含量较高的变频调速,替代原来的绕线电机串电阻调速,是较理想的方案。变频调速实现了电机的软启动、软停车,连续平滑调速,带能量回馈的四象限运行变频器,将电机在发电状态下的再生电能回送电网,降低了无功能耗,节约大量的电能,取得良好的应用效果。 【关键词】电动提升机;电机串电阻调速;变频控制方案;控制系统;控制原理 电动提升机,担负着厂矿企业运输材料的繁重工作,一旦出现故障,那就将影响整个企业的生产。故对设备的正常运行起着至关重要的作用。譬如主井为单钩运行,坡度为45°,坡长为300m。原来采用280KW/380V绕线电机串电阻进行调速,以交流接触器实现速度段进行切换。能形成了低速降压启动、档位切换加速、整速运行、档位切换减速、低速降压停车的工作过程。 经过此种方式运行,存在较为明显的缺点,具体主要体现在以下几个种情况: 1.在用料车空车下放的时候,电机的转速超过了同步转速,此时电机处于发电状态,由于没有处理环节,许多的没有功能量消耗在转差电阻之上,致使电机能耗相应增加,电能浪费加大,电机铜损、铁损易增加,电机的维修费用相应增加。根据现场情况来讲,下放时电机电流与提升时接近相同,都在500A上下,与电机的额定电流相当,而空载时电机电流估计应在额定电流的60%左右,以此观点来看,大约有30%左右的无功能量消耗,使用电量有所增加。 2.原控制系统采用绕线电机转子串电阻方式调速的时候,有如下缺点存在: (1)许多的电能消耗在转差电阻上,造成了严重的能源浪费,同时电阻器的安装需要占用很大的空间。(2)控制系统较为复杂,导致系统的故障出现频率较高,接触器、电阻器、绕线电机碳刷比较容易破损,维护其工作量加大,直接影响了其生产效率。(3)低速和爬行阶段则需依靠制动闸皮摩擦滚筒来实现速度控制,尤其是在负载发生变化时,实现恒减速控制不容易,因此导致调速不连续、速度控制性能不好。(4)启动和换档冲击电流强,造成的机械冲击不小,导致电机的使用寿命较短,亦即出现“掉道”现象。(5)自动化程度偏低,导致开采成本增加,产量受到了影响。(6)低电压和低速段的启动力矩不大,机械特性不硬,带负载能力不强,恒转矩提升实现的可能性低。 针对上述存在的这些问题,将对原有系统进行改造。随着科技的不断发展,采用技术含量不低的变频调速,用以替代原有的绕线电机串电阻调速,是个比较不错的方案。变频调速实现了电机的软启动、软停车,连续平滑调速,对能量回馈的四象限运行变频器,在电机发电状态下的再生电能又能回送到电网,降低了没功能消耗,同时节约大量的电能。 一、变频控制方案 1.变频控制的特点 (1)变频系统去掉了以前电控调速用的交流接触器及调速电阻,能够提高了系统的可靠性,操作人员的工作环境得到改善。 (2)实现低频低压的软起动和软停止,从而使运行更加平稳,机械冲击减小。 (3)启动及加速过程冲击电流小,加速过程中较大启动电流小于1.3倍的额定电流,提升机在重载下从低速较平稳无级平滑地升至较高速,则电流出现没有大的变化,缩小了对电网的冲击。 (4)增加了直流制动功能,以便使重车停车时更加达到平稳。 (5)转矩补偿达到规范要求,重车启动比较正常。 (6)节能效果比较显著。根据实际预测,在低速阶段节能较明显,通常情况可达到20%左右。采用回馈制动,节能取得明显效果。 (7)采用变频控制以后,原绕线式电机转子短接,从在电机维护方面,规避了转子炭刷的烧损及维护。 (8)采用芯片统一控制和PLC与外端电路接口相结合,这样调速系统可靠性较高,增加了系统的抵抗干扰能力,此时使用PLC强大的控制功能来实现灵活的控制方式。 (9)机内带有回馈单元,回馈能量就能直接输给电网,同时不受回馈能量大小的限制,适应范围比较广,节能效果也明显,从而系统实现四象限运行。 (10)安全保护功能完整齐全,除了过压、欠压、过载、过热、短路等自身保护以外,还设有外围控制的连锁保护功能,包括制动闸信号与正、反转信号之间的连锁,变频器故障信号与系统安全回路之间的连锁,机内备有自动减速程序等。 2.方案的确定 在设计时,由于绞车系统一般都满负荷运行,而且要求起动力矩要大,由此根据电机的容量(380/280KW),负载的要求,变频器一般要大出一个规格,所以采用具有四象限运行的提升机专用变频器,将防止变频器故障时耽误生产,保证生产能够连续进行,采用原系统与变频器共同存在的方式,原系统可以作为变频器的备用,可在变频器故障或检修时投入生产,来保证生产的连续性,同时保证生产顺利进行。 3.系统的组成 控制系统将由一台电控柜(由矿方提供

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