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洼东煤矿6112工作面采空区自然发火事故
洼东煤矿6112工作面采空区自然发火事故
处理与分析
时 间:2010-3-25
参加人员:七、九小队、中队计15人
主讲人: 张 庆
一、事故简况
2009年2月4日至8日,龙矿集团救护大队连续出动31人次成功处理洼东煤矿6112工作面采空区自然发火事故,使矿井逐步具备生产条件,为矿方挽回巨大经济损失。
二、事故矿井概况
洼东煤矿位于山东省黄县煤田中东部,矿井于1982年1月正式投产,主采煤层为煤1煤2,设计能力为15万吨,井田采用立井开拓。一水平为-160水平,二水平为-300水平,井田采用的是水平上下山开采。采煤工作面采用走向(倾斜)长壁采煤法。矿井通风方式采用中央边界抽出式。
三、事故发生经过简述
2009年2月1日,洼东煤矿开始春节过后恢复生产,该矿唯一生产面为6112工作面,恢复生产后,工作面各地点未发现异常。2月3日中班, 6112工作面回风隅角处生产工人感到身体不适,回风巷一氧化碳探头显示一氧化碳浓度700PPM。但回风隅角未发现烟雾、水蒸气和高温点,洼东煤矿调度室接到情况汇报后立即召请救护大队前去救援。
四、救灾方案的形成及事故处理的经过
2月3日晚8时30分,救护大队接到洼东煤矿副经理通知,该矿6112面回风隅角一氧化碳可能超限,具体多少不清楚,请救护大队安排人员前去进行一氧化碳气体测定。大队值班领导根据矿方要求安排4名指战员携带正压氧气呼吸器、红外线测温仪和一氧化碳检测器到现场进行实地检测。经检测工作面回风隅角一氧化碳浓度3800PPM、温度22℃;工作面回风流一氧化碳浓度500PPM、温度17℃;矿井总回风一氧化碳浓度160PPM,温度16℃,救护指战员将检查结果汇报矿方,矿方怀疑采空区回风隅角内发生自燃。
4日早班,救护大队大队长带领工程技术人员到达洼东煤矿,对灾区情况进行进一步检测,以确定灾区发展趋势和判断着火点。经检测回风隅角一氧化碳浓度达到6000PPM,温度22℃;回风流一氧化碳浓度达到3000PPM,温度17℃;矿井总回风一氧化碳浓度达到500PPM,温度16℃。初步判断矿井未找准确自然发火点未采取正确的处置措施,火势未得到控制情况反而更加严重。
大队长一行升井后立即到矿调度室了解情况。经了解得知,矿井在4日夜班,采取了增大6112工作面进风量的措施,使工作面进风由原来的400立方米/分钟增加到470立方米/分钟。救护大队根据情况分析判断风量的增加,导致采空区漏风量增加,从而导致了一氧化碳浓度迅速增高,从现场情况看,回风隅角只有一氧化碳,未发现烟雾,温度正常,未发现水蒸汽,判断火源距回风隅角较远。根据矿图分析(详见示意图),6112工作面材料巷采空区侧受断层影响,留有长度90米,宽度50米的煤柱,而6112工作面材料巷根据采区回采工作需要采用沿空留巷方式,而6112上顺槽进风隅角挡风墙封闭不严,有漏风现象,故怀疑自然发火点在预留煤柱处。
大队长根据现场侦查情况,提出救灾方案
1、在6112上顺槽安设局部通风机1台,其出风口越过预留煤柱与工作面的垂直线到达a点,通过减少经过工作面进风隅角风量观察回风隅角一氧化碳变化情况,判断自然发火点是否在预留煤柱处。
2、判断出自然发火点在预留煤柱后,打开挡风墙锁风进入侦查,寻找自然发火点位置,然后根据情况进行灭火。
3、在6112上顺槽处建3道挡风帘,减少6112上顺槽供风量,减少进入采空区漏风。
4、进一步封堵6112进风隅角和进风采空区侧,减少进风隅角漏风量。
2月4日17时20分,风机开启,工作面回风流一氧化碳浓度由3000PPM降到2600PPM,且呈逐渐下降趋势,故判断自然发火点在预留煤柱处。
18时20分,根据救灾方案,关闭6112上顺槽新设的3道挡风帘,将工作面进风控制在200立方米/分钟。19时,打开挡风墙进行侦查,到达c点发现巷道损坏无法进入,未找到着火点。
指挥部根据情况判断最终自然发火点在d点,根据矿井没有完备的注浆管路和现场实际情况,决定向b点注水,利用巷道落差,封堵整条进风巷道。
2月5日4时30分,用水将巷道封堵完毕,此时工作面回风流一氧化碳浓度降为340PPM。为保证彻底熄灭火区,救护大队安排人员现场监护,对回风侧气体进行实时检测。截止到2月8日13时,工作面回风流一氧化碳浓度稳定在40PPM左右,且呈逐步下降趋势,故判断采空区自然发火以得到有效控制。为保证火区彻底熄灭,大队长随即向矿方提出三条措施:1、工作面保证现供风量不变的情况下,材料巷切眼入口处不再预留料石墙作为沿空留巷支护,扩大切眼入口,减少风阻,减少材料巷进风隅角漏风;2、在工作面切眼靠近材料巷侧70米范围内利用风筒布墙形式封堵采空区,防止从采空区侧漏风;3、随着工作面的不断推移,将材料巷进风隅角处用沙土袋进行封堵,进一步减少向
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