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细矿料磨前分选降耗工艺

细矿料磨前分选降耗工艺 2015年,随着国际市场铁精粉价格持续走低,到4月份,进口铁精粉的价格已经突破了50美元。并且,根据市场表现,铁精粉市场还将继续走低,据国际财经人士分析,估计铁精粉价格会在42美元持续一段时间。就是这种恶劣的经营环境下,2015年年后,国内矿山企业的开工率不足40%。尤其河北省唐山地区,开工率不足20%。即便是因为银行压力以及政府压力,被迫开工的矿山企业,其铁精粉的生产成本依旧居高不下,很多企业属于亏损生产。 在这种情况下,还想依靠以往高价位进行盈利,几乎已经不可能了。而大张旗鼓的进行技改,投入成本巨大,在如今矿山企业融资困难的状况下,除了几家矿山国企,民企几乎无力为继。而小投资下的技术改造,往往很难对生产成本形成重大影响。所以, 如何在铁矿市场的寒冬季节,站稳脚跟,技改投资小,大幅降低生产成本的技改,是很多企业现在最希望做事情。 近几年新建的矿山企业,绝大部分都是采用国内最新的生产设备,工艺流程由设计院设计,并在生产过程中不断完善,在现有工艺流程基础上,基本没有太大的降耗空间。而那些中型甚至小型矿企,若是进行重大技术改革,也很难融资到位。所以,我经过多年潜心研究的磨前分选降耗工艺,就是各企业的首选了。 “多筛少破,多破少磨”是确定选矿工艺的设计原则,也被企业广泛应用。但是,很多企业仅仅做到了多破少磨,却没有将“多筛少磨”工艺原则发挥到最优。所以,在全闭路的破碎筛分段,如何将符合一段球磨机出料粒度的细料筛分出来,不让其进入一段球磨流程,是本工艺改进的重点。 本人通过对自己所设计的矿山选矿企业回访,并针对不同硬度的矿石经三段破碎后不定期的筛分实验,唐山宏泰集团地处遵化市,石门矿山固废综合处理公司年加工能力为200万吨。其所用原矿为地下开采,矿石硬度约为7.6,其破碎加工工艺如下:颚式破碎机——短头圆锥破——标头圆锥破——筛分——干选三段破碎闭路工艺。通过对唐山宏泰集团石门矿山固废综合处理公司的干选精矿矿料(入磨原矿)筛分实验,其经过工艺的入磨原矿粒径为-18mm。筛分实验结果为:-18mm~3mm矿料为73%,3mm~0mm矿料为27%。 而山东惠丰农业开发公司地处泗水县,其农业复垦原料车间年加工能力为600万吨。其所用原矿为露天开采,矿石硬度约为4.5%,其破碎加工工艺同宏泰相同,其干选精矿矿料筛分实验,其筛分实验结果为:-18mm~3mm矿料为65%,3mm~0mm矿料为35%。还有一些较小企业的数据收集,其入磨原料中3~0mm矿料均在20~30%之间。 现行流程均为干选精矿矿料直接入磨。一段球磨机均为溢流磨,矿浆经过分级后,0~3mm矿浆进入一段磁选流程。在整个一段磨矿过程中,0~3mm的矿料均被入磨加工,即大量消耗了球磨机功耗,又增加了钢球的消耗量。根据企业测算,一段球磨机磨矿能耗为6~7KW/T,一段钢球消耗,成本消耗即为5~8元/T。不计算其他成本,单就这两项成本,即原矿中0~3mm矿料入磨与不入磨,其生产成本可以降低13元/T 以上,即使是较软原矿,其生产成本也可以降低10元/T左右。因此不论原矿品位高低,只要采取该项工艺,均能取得比较客观的经济效益。 各企业可以对自己所生产的入磨原矿进行筛分实验,按照0~3mm矿料所占原矿比例的80%做保守测算,均可测算出本企业铁精粉生产成本降低的幅度。假如本企业入磨原矿经筛分实验后发现0~3mm矿料未到达20%,则充分说明,本企业的碎矿工艺存在问题,根本无法做到最佳入磨破碎粒度,就要对破碎段重新进行工艺改造,将0~3mm矿料所占原矿比例有效提升。若是对破碎工艺进行同步改进,其降耗及加工能力效果将更加明显。 由于现有的生产流程,均未考虑磨前筛选工艺。所以,该项工艺技改存在很大难度。没有新增筛分设备安装位置,没有安装高差,所以,如何进行改造,是技术核心所在。我同数家专业的设备厂家进行了技术合作,已经成功的研制出了适用于磨前筛选的各种筛分设备,能有效的对原矿进行筛分,确保工艺改造的效果。这些设备均为定制加工,能最有效的针对矿山企业不同工艺、不同矿石的筛分效果。 经过对原工艺流程的认真研究,若是干选机下有合适安装控件,将筛分设备置于干选机精矿溜槽下,为最佳位置,但是,现在的干选机由于安装高度问题,若要实现,普通的圆振筛根本就没有安装位置,因此,筛分设备如何安置,经过筛分后的0~3mm矿料如何进入湿选流程,均是工艺改造的关键。 若是干选机下没有合适安装高度,将筛分设备置于精粉皮带机末端,也是可行的方式之一。 这两种方式,其共性就是可以有效降低进入磨矿料仓的矿料量,降低皮带机及布料车能耗。其缺点是若筛分干选车间距离磨矿车间距离较远,需要增加一段磁选机、中矿泵及尾矿泵等磁选设备,并且需要建中矿池和尾矿池,基础投资及设备投资较大。 若是在碎矿段没有合适位置及安装高度,而

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