石金山隧道超欠挖控制技术.docVIP

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  • 2016-10-14 发布于北京
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石金山隧道超欠挖控制技术.doc

石金山隧道超欠挖控制技术   摘要:目前隧道大多采用光面爆破,但从实际运用效果来看,软弱岩石光爆效果并不理想,超欠挖现象普遍存在,针对这一现象,本文结合本人石金山隧道施工中控制超欠挖技术的总结,就从影响超欠因素和采用相应措施控制超欠方面进行探讨。可为同行在控制超欠挖方面提供参考。   关键词:隧道;超欠挖;控制;技术   1前言   随着我国高速公路的迅猛发展,山岭隧道越建越多,目前,山岭隧道掘进普遍采用光面爆破技术,但从实际效果来看,超欠挖现象依然普遍存在,特别是在软弱岩石中尤为突出,针对这一现象,本人结合在石金山隧道施工中控制超前的实践,就如何解决超欠挖问题,采取了一系列措施。下面以石金山隧道在超欠挖控制方面为例,来探讨一下隧道超欠挖控制技术。   2工程概况   石金山隧道是国家高速网横12杭州至瑞丽公路,大理到丽江联络线控制性工程位于滇西北部丽江境内。隧道地处金沙江水系二级分水岭,为裸露型碳酸盐溶山地形地貌,地表见溶蚀洼地、谷槽,植被不发育。出口段为岩溶洼地,上盖第四系残破积粉质粘土夹碎石土,硬塑状,厚度15.5~32.4m,洞口段施工时极易坍塌,隧道中部围岩弱风化灰岩、白云质灰岩,呈碎块、块石镶嵌结构,局部呈碎石状压碎结构,局部地段岩溶相对发育,发育程度中等,拱部无支护时可产生较大坍塌,侧壁有时失去稳定。出口段浅埋段覆盖层较厚,围岩稳定性差。左幅出口段起止桩号K174+410~K176+350,全长1940m,设计等级为高速公路,路基宽为12.25m,分离式路基路段,设计时速为80km/h。隧道最大埋深431.4m,隧道围岩可分为III、IV、V三类,其中III级围岩共240m,IV级围岩580m,V级围岩共1120m,都采用上下分两台阶法施工。   3、石金山隧道施工中影响超欠挖的因素及超欠挖的危害。   3.1超欠挖的定义以及危害   以设计的隧道开挖轮廓线为基准线,实际开挖获得的断面在基准线以内的部分称为欠挖,在基准线以外的部分称为超挖。   超挖引起多装、多运碴;超挖空间还要用混凝土回填;欠挖则要二次清除,从而造成人工、工期和材料的超额消耗,至使工程成本增加。超挖也给后续作业,如喷射混凝土、张挂防水板等作业造成一定困难,对隧道的施工速度和成本有着不容忽视的影响。在超欠挖严重的情况下,对坑道的稳定型也会产生一定的影响。   3.2影响超欠挖的因素   通过现场一般的爆破试验,和采用控制爆破技术的爆破试验对比,采用控制爆破技术后平均超欠挖值大大减少,开挖表面的平坦性也得到较大的改善,此外通过现场控制单一变量的试验对比的出影响因素主要有:钻孔精度、爆破技术、施工组织管理、测量放线、地质条件变化、其它。   4、石金山隧道超欠挖控制措施   4.1树立新的观念   石金山隧道在开挖过程中首先改变“宁超勿欠”的传统观念,树立“少欠少超”的观念,这样就可以避免开挖轮廓线的无谓扩大,从而使超欠挖得以减少。对于个别石质坚硬处,控制欠挖在8cm以内。   4.2提高钻孔技术水平   钻孔精度对隧道超欠挖的影响主要是周边炮孔的外插角θ、开口误差e和一次爆破进尺L,它们与超欠挖高度h有如下的关系:H=e+Ltan(θ/2)(4-1)。   4.3周边孔开口误差的三种情况   L可用炮眼深度代替,由公式(4-1)可知,L越小,h就越小,所以应尽量采用浇欠的爆破,此外较欠的炮眼装药量较小,对周边围岩损伤也就较小。   实际施工中周边开口位置e有三种情况,第一种情况不影响超欠挖,第二种情况将是超欠挖增加一个e值,第三种情况将使超欠挖减少一个e值,第三种情况即e为负值对减少超欠挖是有效的,在石金山隧道的开过程中,先在掌子面完整醒目的标出周边孔位线,周边孔开口位置一般控制在孔位线以内2-3cm。   4.4爆破参数的合理确定   石金山隧道V级围岩占57.7%,岩性主要为弱风化灰岩、白云质灰岩,呈碎块、块石镶嵌结构,局部呈碎石状压碎结构,局部地段岩溶相对发育,发育程度中。采用YT-28型凿岩机钻孔,钻头直径为42mm,转眼深度为3m,使用2号岩石硝铵炸药,有水处使用乳化炸药。   (1)周边眼间距计算:岩石抗压强度,有实验数据可取Rc=84Mpa,则岩石的普氏系数为:f=105/10=8.4,故岩石的抗屈服强度系数为:Kp=0.04f=0.34,又因采用2号炸药,炮孔直径为:dk=42mm,按公式:   di=[0.605×(6997/Rc)0.8299+0.395]-0.5×dk(4-2)。将Rc、dk 值代入公式后,计算出处di=2.43cm,E=54.2976Kpdi=44.86cm,实际取E=45cm。   (2)最小抵抗线W。W=1.25E=56.25cm,实际取W=56cm。  

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