- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
                        查看更多
                        
                    
                如何控制干燥系统中的硫酸耗
                    如何控制氯气干燥系统中的硫酸耗
【摘要】讲述了电石法聚氯乙烯装置TCL2以下,达到了节能降耗的目的.
TCL2以内.
表1:平均每年的硫酸耗(统计报表)
时间(年)	2009	2010	2011	2012	2013	2014		年均酸耗(kg/tCL2)	12.3	12.53	11.60	11.12	10.51	9.92		2.影响浓硫酸单耗的因素
在氯气干燥过程中,浓硫酸的消耗量主要由:1.氯气中的含水量及进一段填料塔湿氯气温度;2.进泡罩塔浓硫酸浓度和出一段填料塔稀硫酸浓度;3.硫酸酸温度5.进泡罩塔浓硫酸计量的控制.想要控制好浓硫酸的消耗首先要控制好这些指标.
2.1.氯气中的含水量及进一段填料塔湿氯气温度
氯气冷却后温度太高或太低都对氯气后续处理带来负面影响.如氯气未经冷却脱水降温,温度高超标,即高于15℃甚至高达20℃以上,进入硫酸干燥塔造成塔温升高、耗用硫酸增多,硫酸吸水放热,导致塑料塔板及塔身变形而无法正常生产.如冷却后温度过低低于9.6℃会生成Cl2 ·8H2O结晶而导致管道堵塞.所以冷却后的氯气温度一般控制在11~15℃为宜,这样有利于提高干燥效率,降低硫酸消耗.
表2-1:氯气温度和含水量对硫酸的单耗影响 浓硫酸浓度98%,稀硫酸浓度70% 
氯气温度 ℃ 	10	11	12	15	20	25	30		含水量 kg 	3.1	3.3	3.5	4.3	5.9	8.1	10.8		硫酸耗 kg/tCL2 	7.21	7.84	8.26	10.37	14.58	20.37	27.47		由表2-1可知,当控制进泡罩塔浓硫酸浓度98%,出一段填料塔稀硫酸浓度70%时,进一段填料塔湿氯气温度越高,含水量越大,则浓硫酸的酸耗越高.我们建立了严格的控制指标和测量频次,将氯气温度控制在11±0.5℃范围内,使酸耗的降低得到了保证.
2.2进泡罩塔浓硫酸浓度和出一段填料塔稀硫酸浓度
浓硫酸在吸水过程中浓度逐渐降低,为保证其吸水效率,当浓度降低到一定范围时排出.假如出塔浓度控制过高,虽然吸水效果较好,但浓硫酸的消耗量增加;如果出塔浓度控制较低其吸水效果比较差,而达不到干燥的目的.出氯压机氯气要求含水不超过0.02%,本厂对进厂浓硫酸严格执行检验制度,保证每车浓度都在98%;出一段填料塔稀硫酸浓度70%--76%. 表2-2:稀硫酸浓度对硫酸单耗的影响 浓硫酸浓度98%,氯气温度11℃ 
稀硫酸浓度 % 	70	71	72	73	74	75		硫酸耗 kg/tCL2 	7.85	8.26	8.72	9.24	9.81	10.23		由表2-2可知,当进泡罩塔浓硫酸浓度98%,氯气温度控制在11℃时,出一段填料塔稀硫酸浓度越低,则硫酸酸耗越低.通过稀硫酸自控阀的控制,我们严格执行操作规程,将排出的稀硫酸浓度控制在70%.在保证氯含水指标合格的前提下本着绝不浪费原则控制酸耗.
2.3硫酸酸温过高,脱水性差
硫酸吸水最佳温度12~180C,进塔硫酸温度越高,硫酸液面上的水蒸气分压越大,不仅硫酸消耗越大而且脱水性差,不能充分吸收氯气中夹带的水蒸气.
夏季的硫酸单耗要高于冬季的硫酸单耗,一个重要原因是进泡罩塔的硫酸温度过高,虽然在进泡罩塔时加了换热器,但由于管线过长,在实际生产中进泡罩塔的温度一直都在200C,为了进一步控制酸温度,我们采取二次降温,给硫酸罐冬天伴热管线里面通入70C的水,这样进泡罩塔的温度最终控制在130C左右.彻底解决了夏季酸温过高影响酸耗的因素,降低了硫酸单耗.
2.4进泡罩塔浓硫酸计量的控制
在使用计量泵将98%浓酸加入泡罩塔最上层塔板时,起初由于米顿罗计量泵(上海汉盛)出口单向阀内钢珠出现质量问题,磨损严重.造成不上酸,并且震动极大,与厂方联系后更换新的单向阀,最后又安装一台新计量泵(杭州德铂姆),出口单向阀内采用陶瓷珠,情况明显好转,后来又因硫酸计量泵前过滤器器损坏造成单向阀经常堵,维修频繁,稀酸酸浓度不能及时控制,酸耗长期居高不下,目前使用情况正常.
3结论
从我厂实际操作来看,我们曾将每组数据在各个指标的内进行了长时间运行实验,最终将浓硫酸酸耗控制在10kg/TCL2以下.
产生的经济效益,同行业年均消耗硫酸为15 kg/TCL2计,而我公司年均消耗硫酸为10 kg/TCL2,以年产18万吨烧碱,每吨浓硫酸价格为350元算,每年节约费用为:
180000*71/80* 15-10 *350 28万元
氯气干燥是生产中相当重要的一环,我们在生产中应当注意观察,在保证氯含水在200ppm以下时调节酸耗,不要一味的为了控制酸耗而提高氯含水这样就得不偿失.
参考资料
1.《氯碱工业生产技术》 化工部化工司   1985年
2.《氯碱工业理化常数手册》(修订版)北京石油化工工程公司编  化工出版社出版
3.《化工产品
                 原创力文档
原创力文档 
                        

文档评论(0)