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2014项目电控系统搬迁总结报告

ACC项目电气系统搬迁总结报告 ACC搬迁项目是公司领导着眼当前汉冶生产经营形势,为满足开发新品种钢、保证产品质量稳定、提高轧制节奏而提出的一项项目改造工程,自动化部做为这项工程的主要承担方,为保证项目改造成功和按期投用,付出了很大的努力和心血,目前该项目已基本完成,现将项目改造过程总结如下: 一、检修前的准备: 项目开始前自动化部部长屠红选召开项目动员会,成立ACC项目小组,由李阳林工程师亲自担任项目总指挥,并共同讨论并制定了详细的ACC电控系统搬迁方案,根据电气设备检修特点及安全要求,制定了安全实施方案,把每一项工作落实到人,制定了详细的项目负责人和安全责任人,同时在检修前把检修时所需工具准备到位,有效地保证这次检修工作有条不紊地进行。 二、安全措施落实方案: 按照公司设备检修安全要求,遵照公司安环部门安全措施不到位不准作业的要求,落实安全告知制度,成立安全领导小组,指定检修项目负责人,即项目安全责任人,要求必须做到: 1.安全防范措施到位后方可作业。 2坚决执行停送电制度。 3.坚决落实安全告知制度。 4.电气设备接线必须注意电缆质量和容量。 5.发现问题或出现异常情况立即上报项目负责人。 三、主要完成指标: 1、电气系统项目改造方案 为节约成本降低改造工程量,采用整体搬迁方案,在不改变操作工操作习惯的前提下,原有操作台及PLC控制柜位置不变,将ACC仪表电源柜、控制柜共5台柜随ACC本体设备前移前移22米重新制作简易房,以保证设备稳定运行。 2、项目工程量: 1) 控制柜:3台(600mm*800 mm *1200 mm); 2) 电源柜:2台(600 mm *800 mm *1200 mm) ; 3) 柜体槽钢底座:(800 mm *800 mm *100 mm)*5000 mm; 4) 电缆桥架:400 mm *200 mm 桥架24米、制作弯头1个; 5) 拆、接电源电缆:37个气动阀、9个侧喷、4个热金属检测仪、2个高温计、37个电动调节阀、12个电磁流量计、2个气吹共计103根电源电缆; 6) 拆、接信号电缆:37个极管电源、电缆,9个侧喷电源、4个热金属检测仪、2个高温计、37个电动调节阀、12个电磁流量计、2个气吹电磁阀共计103根信号电缆。 7) 新铺设电缆 柜间电源线路:VVR 3*4+1 4根共计25米 ACC电源线路: VV 3*16+1 1根计60米 UPS供电电源: VVR 3*4+1 1根计35米 DP通讯电缆 1根计35米 ACC前高温计,热检电源电缆信号电缆 KVV 6*1.5 3根计100米 8) 项目调试及热负荷试机 3、计划完成率 本次检修ACC项目确定8项,截止8月2日除第八项任务(项目调试和热负荷试机)由于现场设备没有安装到位未完成外其他7项已经顺利完成,计划完成率87.5%。 4、项目进度及质量 ACC项目除调试外均严格按照计划落实,拆除及安装过程无安装异议。 5、项目安全 ACC搬迁设备无发生一起人员安全事故,无危险源点防护不到位等事故发生。 四、检修过程 本次检修以控制柜的拆线、接线、设备搬迁及现场调试为主,如:控制柜拆线时做好电缆来源标记且保证标记清晰可见,从而为顺利接线打下良好基础,如果这些地方没有记录清楚,将导致控制柜接线时不易查找电缆来源,致使接线工作不能顺利进行,直接影响检修进度。此外,确定桥架摆放位置及所有电缆线的铺设也在本次检修项目之列,现场调试更是重中之重,调试中要检查每一个接线是否正确,每一个点是否到位,保证整体ACC自动化系统的完好无损,确保生产顺行。 五、检修劳动纪律 检修期间所有检修人员表现较好,严格遵守检修期间的劳动纪律,工作积极认真,不怕苦不怕累,能够坚持到最后,在需要加班时一直辛勤工作,赵前茅、吴长龙、唐维忠、吕鹏飞等项目组人员主动加班直至当天任务顺利完成,确保完成控制柜电缆线的布线及铺设,检修期间没有出现迟到和早退现象。 六、检修优差总结 1、表现较好的方面 本次检修总体表现都很好,大部分人员都能够长时间在岗,所有小组都能够保质保量完成任务,每个人都很辛苦。所有检修项目中最脏最累的工作是把ACC所有电缆从电缆沟里拉出来摆放到合适的位置,然后再把电缆从桥架拉到各控制柜,桥架所处位置阴暗潮湿且位置狭小,刘金金虽然是位女同志,但就是在这样的环境下一直坚持工作直至保质保量完成任务。ACC项目搬迁任务能够顺利完成,得益于项目组人员齐心协力、积极、主动工作,现将各人的特点总结如下: 吴长龙:个人工作能力强,积极性高 唐维忠:工作认真仔细,责任心强,发现问题积极沟通处理 赵前矛:专业素养,技能高,排除问题耐心仔细 刘金金:工作积极主动,敢于动手。肯吃苦,不怕累,不怕脏 程明远:进步比较大,由刚开始的不知道该干什么到项目最后

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