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60万吨球团生产线提高产量的改造实践.doc
60万吨球团生产线提高产量的改造实践
摘要:文章通过对60万吨球团生产线生产情况的认真分析总结,找出了影响其产量及质量的诸多因素,并制定措施逐步进行改造。文章重点研究了对辊筛系统的改造,以减少入窑粉子含量;对造球系统的改造,以提高台时产量;对链篦机小轴弯曲的问题加以解决,保证了生球在链篦机上的干燥预热;对回转窑溜槽和窑头的改造,减少了耐材的损坏,保证了生产的稳定顺行;对环冷机沙封的改造,解决了沙封频繁损坏的问题。
关键词:球团;工艺装备改进;提高产量
中图分类号:TF325 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)24-0030-02
1 概述
新兴铸管新疆有限公司建成了一条年产60万吨球团生产线,采用链篦机—回转窑—环冷机工艺。自投产以来,工艺装备存在诸多缺陷,例如:造球系统成球率低,湿返量在50%左右;链篦机小轴弯曲变形严重,篦板不能翻转自如,造成生球在篦床上的干燥预热不均匀,球团矿合格率低,并且漏料严重,含粉率高,达到6%以上;回转窑窑尾溜槽为风冷结构,开裂后漏风严重;环冷机入料口耐材频繁损坏,每月都要进行维修等等。以上因素严重影响球团生产线的正常生产,使得日产量仅仅维持在1800吨左右。通过一系列的技术改造后,生产指标大大提高。
2 改进措施
2.1 造球系统的改造
2.1.1 原设计中造球料仓底部为棒条阀,即利用拖式皮带秤将物料送至造球盘,但料仓底部在棒条阀部位频繁堵料,下料不畅,造球盘给料量波动大,需专门安排一名岗位工捅料,劳动强度很大。
改造措施:拆除了料仓底部原有的锥型段及棒条阀,安装了直径为1.6m的圆盘给料机,采用变频调速,和原拖式皮带秤之间进行连锁控制,实现自动控制下料量。改造完成后造球料仓没有出现断料和下料不稳定的现象,实现了稳定给料。图1为技术改造的设备布置图:
2.1.2 该生产线配套设计为3台直径为6m的造球盘,生产中成球率低,湿返量在50%左右,同时造球盘内大球较多,经常出现翻料现象,制约球团的产量。
经过认真分析,找出了造成这种情况的原因:旋转刮刀转速为7.8r/min,造球盘旋转1周,刮刀不能全部刮除盘底物料,盘底刮出的痕迹为月牙圆弧状,底部始终存有波浪形堆积料,造成物料在盘内波浪翻滚,成球困难;盘底堆积物料达到一定厚度时,会出现块状脱落或翻料现象,物料直接进入造球皮带,使湿返量升高。
改造措施:对旋转刮刀进行提速,由原来的7.8r/min提高至12r/min,同时对盘底及每个刮刀进行调整,确保刮刀与盘底保持垂直,这样靠刮刀与大盘的旋转能够完全清除盘底物料,使大盘盘面平整,利于母球的成长;另外在小旋转刮刀的上部增加一组边刮刀,使物料不粘接盘边。
改造完成后,造球系统造球效果明显好转,成球率大大提高,湿返量降低到30%以下,比改造前降低20%。单个造球盘的产能由原来的600吨/天提高到800吨/天。
2.2 辊筛系统的改造
2.2.1 摆头皮带上的物料在进入上辊筛前段时,因受物料的冲击,前部3个筛辊容易堆积物料,时常造成电机烧损,影响了上辊筛的筛分效果。
改造措施:在物料的落料点安装用不锈钢板制作的缓冲板,缓冲板与筛辊成60°角,保证物料落到缓冲板上能够自行滑落到筛辊上,既保证了设备的正常运行,也解决了堆料现象。
2.2.2 上辊筛下方的宽皮带与下辊筛中间有一较短的溜槽,在生产运行中经常出现频繁粘积物料及脱落现象,使大量粉子进入链篦机和回转窑,造成回转窑内气氛变差和成品球中含粉率高。
改造措施:拆除溜槽,加装了3组筛辊,新增的筛辊与下辊筛形成上扬30°角,第一个筛辊与宽皮带间距15mm左右,旋转方向应与其他辊子相反,避免了物料堆积,大大减少了入窑的粉尘量。
下辊筛前10个辊,沾料现象严重,通过制作安装自动清料装置,使辊筛表面粘接的物料能够及时清理,提高了筛分效果,减少了粉子入窑量。
改造完成后,球团矿含粉率由原来的6%以上降低到2%以下,同时延长了回转窑结圈周期。
2.3 链篦机(2.8×36m)的改造
2.3.1 链篦机从投产6个月开始,篦床小轴开始变形,并且越来越严重,一年以后,篦板不能正常翻转,链篦机整体漏料严重,对生产影响非常大。
原因分析:链篦机有效面积2.8×36m2,链篦机主传动头轮有四组传动轮,篦床靠主动轮带动四条由链节组成的链条运行,上篦床由63根托轴支撑,每个托轴上有四个托轮,中间两个托轮带有轮牙,和链条啮合,两侧托轮为平轮,仅仅起到支撑作用,托轴的转动就依靠中间两条链条给予拉力;这样就造成主动头轮中间两组传动轮受力大,磨损较快,严重时磨损达10mm左右,而两侧传动轮几乎没有磨损;同时篦床中间两排的链节与牙轮受力接触的部位磨
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