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2016质量分析报告模板

S161离合器主缸质量分析报告 目 录 1. 问题提出及来源(SQE完成) 2. 涉及零件信息(SQE完成) 3. 问题定义(SQE完成) 4. 问题零件潜在风险评估(SQE/供应商完成) 5. 紧急围堵及短期措施 6. 根本原因 7. 长期措施 8. 长期措施断点时间 9. 库存处理 注:本分析报告提交时间要求: 第1~5项——供应商得到浙江亚太通知二天内做出初步分析及临时措施提交主管SQE 第1~7项——供应商得到浙江亚太通知或故障件后三天内提交主管SQE 第1~11项— 供应商得到浙江亚太通知或故障件后四天内提交主管SQE S161离合器主缸质量分析报告 1. 问题提出及来源 故障现象 主机反馈我司提供的一件S161离合器主缸活塞无法回位,导致无离合。 问题来源:TAC( )QAQ( )FPQR( ) 零公里(√ )其他( ) S161离合器主缸质量分析报告 2 .涉及零件信息 总成名称:×××× 零件名称:×××× 零件号生产日期:2011年1月13日 XXXX质量分析报告 3. 问题定义(照片) 备注:* 外观检测即将故障件和正常件进行对比分析(包括生产日期,一模多腔,批次号,形式区别等) * 若检测项目复杂,目视检测项目可与功能检测分开描述。 S161离合器主缸质量分析报告 4.问题零件潜在风险评估: 具体描述:由于推杆与活塞脱离,活塞无法正常回位, 导致离合器失效。经查我司所有成品与半 成品均为合格件,确定问题零件为个案。 一般 ( ) 严重 (√ ) 功能 ( ) 安全 ( ) * 请在相应风险结果后选择并进行描述。 S161离合器主缸质量分析报告 5 .紧急围堵及短期措施 范围及检查数量:确认××成品库存256只,半成品库存300只。 措施:1:将××成品库中离合器主缸放入酒精槽中,进行百分之百缸体内壁缩孔检 验,并做好标识。测试过程;临时作业指导书 1,临时作业指导书 2。 2:半成品缸体内孔外观检测由原来的AQL值1.5,S-3检验水平更改为百分之百 检验,并做好标识。 测试过程;临时作业指导书。 3:通知车间紧急加工2托盘(512只)产品,并对此应急产品落实百分之百缸 体内孔外观检验。 断点:110119 S161离合器主缸质量分析报告 6 .原因: 1.产生原因: 对故障件实物进行分析,发现是由于缸体内壁有铸造缺陷,在加入制动液后,建压时主皮碗被划破,造成主缸活塞体无法正常回位,导致离合失效。 2. 根本原因:a.压铸将要结束时,坩埚内余下的铝水过少,容易产生二次增压时压力不稳定,缸体底部铝液充盈不到位,导致铸造缺陷产生;b.升液管底部有破洞,导致充型时压力不稳定,也会产生铸造缺陷。 3.流出原因:出厂时检验员对缸体内孔外观进行抽检,导致不合格品流出。 S161离合器主缸质量分析报告 7.长期措施: 1.工艺文件增加对坩埚内铝水剩余量的控制要求,对于小于容量1/3的过程,不能继续生产; 2. 在每次更换铝水时检测升液管的完好情况,在连续生产1000炉时更换升液管; 3.对机加工完毕的半成品,用内窥镜百分之百检测; 4.对机加工操作工和半成品检验员进行培训,对于不按照作业指导书操作的员工进行严厉考核,仍不遵守者做调离岗位处理。 S161离合器主缸质量分析报告 8.长期措施断点时间: 供应商新零件生产断点时间: 2011.2.10 零件发运日期:2011.2.11 浙江亚太总装试装(Y/N) (现场SQE负责跟踪): SMC上线时间及VIN码(现场SQE负责跟踪首件VIN码): 标识信息(此项针对新更改状态零件标识,实施周期3个月): XXXX质量分析报告 9.库存处理(封存,销毁,返工等) : 仓库和现场:由销售员负责跟踪,现场不合格件进行更换。 整车返工:由销售员负责跟踪 库存建议处理方式(SQE与质保共同确认): 老状态零件的市场质量风险有多大,是否需要采取市场行动(Y/N) 不是批量问

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