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一氧化碳变换含氨废水处置措施
一氧化碳变换含氨废水处置措施
摘 要:变换含氨废水指一氧化碳变换冷凝液汽提后的汽提气冷凝液,由于氨及硫化氢含量较高,处置存在较大难度。本文对我公司60万吨煤制甲醇项目中变换含氨废水从设计到实际运行及临时处置措施进行了分析,并提出对现有单塔汽提工艺进行汽提侧线抽氨改造的可行性方案,最终实现氨回收利用。
关键字:变换冷凝液 含氨废水 汽提
Abstract: The ammoniac wastewater means stripping gas condensate after the shift condensate stripped, due to the high content of ammonia and hydrogen sulfide, is difficult to dispose of. In this paper, we analyzed the disposal measures of ammoniac wastewater in 600 KTPY methanol project, including design operation, actual operation and temporary measures, and presented to the feasibility scheme of the existing single tower stripping process for stripping lateral line pumping ammonia transformation, eventually achieve ammonia recycling.
Keywords: shift condensate; ammoniac wastewater; stripping
我公司60万吨甲醇项目采用美国德士古水煤浆气化技术,是目前应用范围最广、工艺最为成熟的气流床气化技术。其系统中的氨可能来源于以下4部分:一是来源于原煤中的氮(N),含量根据煤种而不同;二是空分纯氧中的N2和从高压自调截止阀漏入的高压N2可能参与气化反应生成的NH3;三是部分添加剂中存在含氮物质,进入系统水中,最后用于制煤浆带入气化炉;四是含氨的冷凝液用于制煤浆,也使得氨重新进入气化炉参与反应。由于氨具有易溶于水、易与硫化氢生成硫铵结晶、易与二氧化碳生成碳铵结晶等特点,因此其对生产系统的安全、稳定也会产生较大的影响。随着环境排放标准的严格,控制和清除煤气化过程中含氮废气、废水的排放,对环境保护和企业效益日趋重要。
1、含氨废水的来源及工艺处理
一氧化碳变换是煤气化工艺的主要组成部分,是指煤气借助于催化剂的作用,在一定温度下,一氧化碳与水蒸气反应生成二氧化碳和氢气的过程。为了使变换反应朝着有利于生成氢气的方向进行,变换反应中的水蒸汽要求过量,因此变换工艺中总是有大量的冷凝液产生。凝液中的主要杂质为氨,硫化氢、二氧化碳。通常是用蒸汽汽提的方法将这些杂质去除,净化冷凝液,再送回上游的气化装置回用。
我公司一段宽温耐硫变换冷凝汽提工艺采用的是单塔汽提工艺,主要设备为单层填料汽提塔,塔顶操作压力0.35MPa(G),塔顶温度147℃、塔釜温度150.1℃,工艺流程见图1,汽提单元流程描述如下:温度为84.2℃的工艺冷凝液通过冷凝液换热器与汽提塔底净化水换热,升温到117.97℃后进入汽提塔顶部。在填料层中与0.5MPa(G)低压蒸汽、气化渣水来高压闪蒸气传质传热,塔底得到较洁净的净化水,经冷凝液换热器管程降温至120℃,低温冷凝液泵加压到1.5 MPa(G)后返回到渣水工序灰水除氧槽。
汽提塔顶汽提气经汽提塔冷凝器水冷至70℃后,进入汽提塔分离器,顶部分离出含氨酸性气送至硫回收,分离的液相称作含氨废水,设计流量为11293Kg/h,氨浓度为0.91%,含微量硫化氢约为100mg/L。正常情况下送热电装置作为氨法脱硫补充液回收利用,也可作为磨煤制浆水补充到气化细渣滤液槽中,再通过滤液泵送入棒磨机中。
2、运行状况及临时处置措施
2013年6月中旬化工系统开车正常后,此部分含氨废水按设计送热电装置脱硫事故池及循环槽中。运行1天后出现脱硫塔液位、密度计大幅波动、显示异常,同时发现硫酸铵出料量大幅下降。继续运行2至3天后则情况恶化,不但产量持续下降,还出现一级循环泵间断性振动现象。切出烟气脱硫系统,将脱硫塔料液放入事故池中,发现事故池表面有大量黄白色泡沫。打开一二级循环泵,也发现泵进出口管道有黄白色结晶大量沉积现象。随后脱硫系统检修后又两次投用变换含氨废水,都出现了上述情况。
分析其原因,是含氨废水中含有少量的硫化氢,在脱硫塔中遇空气氧化成单质硫磺,产生硫泡沫并导致硫酸铵结晶变细,故影响了硫酸铵的产出量。硫单质和硫
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