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- 2016-12-09 发布于重庆
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892011年青年创效成果管理(阅读)
1、众所周知,钢管质量的好坏直接影响着钢厂的生产利益以及公司形象。长久以来,89分厂的探伤机一直都承担着该分厂钢管质量检验的重担。在一次巡检中,89电气青年创效攻关小组发现,精整1#探伤机经常出现管伤位置打标不准确,钢管漏检现象。钢管质量无法保障。 七 、改造效果 3#锯机保持同一速度切管,生产节奏慢,同时由于水平夹不同步,垂直夹落下后,液压锁马上关闭,垂直夹保压,水平夹推管不动,钢管不对中,切管不断,严重影响 钢管质量,增加了生产成本。例如,想要完整地切一排Φ60管子,加上返切时间,至少需要70秒。生产效率慢。 3#锯机能够应对不同规格的管子,系统自动调节切头位置,满足了生产要求,加快了锯切速度,提高了生产节奏。保障了钢管质量。以切Φ60管子为例,现在每切一排管子可节约30秒,每班可多切10吨,每年可多创效10*3*365*100=1095000元。 THE END * * * * 一、小组概况 2011年Φ89青年创新创效成果 许姣蓉 2010.12 许姣蓉 赵 韵 唐 纯 王远超 彭俊林 89分厂电气作业区 发布人 成立时间 小组成员 组长 项目单位 加强精整1#线探伤打标准确度改造 项目名称 选 题 理 由 (一) 选 题 理 由 二 漏检钢管需要返工进行再次探伤检验,生产时间二次浪费较为严重。此次改造就是为了杜绝此类现象的再次发生,提高设备工作效率,节约生产时间。 三 、现状分析 1、原1#线探伤机属于国外引进设备,在安装时,国 外专家没有考虑到探伤后辊道为自由运行辊道,与前辊道、三爪辊道运行速度不一致,探伤机无法掌握管子运行速度。管子在探伤后因机械惯性直接送出探伤机,而此种探伤方式存在以下缺点:1、探伤机管伤打标位置不准确,易引起管子漏检,造成质量事故。2、由于辊道运行速度差,管子容易追尾,引起卡管,损伤探伤设备。3、增加了探伤三爪辊道电机负荷,引起电机开关跳闸。4、一旦出现漏检,管子无法自动倒回探伤机,只有靠人力,生产方式极为不便。且严重影响生产时间。 2、从实际情况出发,仔细分析现场,攻关小组发现如果在探伤后新增加一组辊道电机。让探伤后辊道运行速度前两段辊道运行速度保持一致,钢管在运行时不出现时间误差。探伤机就能准确分辨出管伤的具体位置。另外,若再出现管子漏检的情况,操作工也能够通过操作面板直接将钢管退回探伤机。大大地降低了工人的劳动强度。 四、实施措施 1、制定计划:在探伤后新增加一组辊道电机,共五台,安装三菱变频器一台,由探伤操作面板直接控制,增加操作的灵活性和保障前后辊道电机速度匹配。 2、根据要求设计主回路及控制回路电路图。 3、安装开关箱,焊接管道,放动力电缆。 4、选择1.7kw三相异步电动机五台,根据电路图安装电机、接线。 5、选择一台11kw的三菱变频器,并根据原理图安装接线,设置数,保证辊道速度跟探伤速度一致。 6、试车并调试。 四、实施措施 六、举例说明 例如,如上图所示: 当我们需要切一批Φ89的管子时,只要在锯机OP面板上的外径输入89,再根据实际需要输入支数值,系统程序会根据输入参数自动调节锯头切管位置,垂直夹落下后,液压锁阀得电,液压锁打开,水平夹夹紧钢管,1.5秒后,垂直夹关闭,液压锁失电 ,锯片下落切管。这样就避免了锯头直接落在管子上,对锯片造成磨损,同时缩短锯切时间,提高生产量。
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