除氧器乏汽回方案.docVIP

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  • 2016-12-12 发布于河南
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齐鲁味精热电厂 乏汽回收方案 北京首善科技有限公司 2009年8月 技改回收乏汽的必要性及目标: 锅炉给水的除氧方式通常是采用热力除氧的方式进行,这种除氧方式具有简单、可靠和除氧效果好的优点,但也造成相当多蒸汽随着废气排出,导致能源的浪费和环境的热污染,这部分被浪费的蒸汽称之为乏汽。若能将这部分乏汽回收并加以利用,将会产生巨大的经济效益和良好的社会效益。 乏汽是没有被污染的低温蒸汽,它可以送回锅炉或给水系统,也可以与脱盐水混合以提高补给水的温度,再将升温后的脱盐水送至除氧器水箱,以便充分利用热量,减少高品质蒸汽的使用量,达到无排放无污染节能环保的目的。 。 据此我们提出以下技改目标: 1、将乏汽完全闭式回收利用; 2、现场杜绝冒汽现象,消除热浪费和热污染,节约能源并实现清洁生产; 3、确保生产装置稳定用热,达到生产工艺要求; 4、回收装置全自动化运行,无需专人看管; 系统解决的技术难题: 1、消除乏汽跑冒直排形成热能浪费,热污染和噪声污染; 2、解决高温水对水泵汽蚀破坏的难题; 3、消除热力除氧器排氧带出蒸汽浪费的技术难题; 4、最大限度回收锅炉定排扩容器热能再利用难题; 5、解决汽水混合造成水击和震动的技术难题。 现系统现状: 1.齐鲁味精热电厂锅炉除氧器乏汽排放情况 现有锅炉4台(3开1备),容量均为75T/H,汽包压力5.5MPa;除氧器4台(3开1备),工作压力1.0MPa,每台除氧能力120T/H,补水温度25℃,除氧器乏器的排汽管径φ80,乏汽压力为0.4MPa,比体积为0.8m3/kg,流速取80m/s(见《动力工程师手册》,机械工业出版) SEQ 注 \* GB3 ① 可知,每小时所回收乏汽的体积为: 3.14×0.042×80×3600=1447m3 即每小时回收乏汽量:1447/0.8=1.8T/H 以上为理论计算值,结合现场实际运行状况和与相关技术人员沟通,认为乏汽压力以0.4MPa,排气量以1.5T/H计算较适宜。 乏汽由排汽口排出,造成大量的水和热能浪费以及环境的污染问题,而且除氧器乏汽的直接排放不但损失了热量还影响装置的运行环境,特别是由于在冬季排放乏汽冷凝成水在地面结冰,影响了操作工人的行走,存在一定的安全隐患。 2.定连排乏汽排放情况 定排每天一次每次约3分钟,估测闪蒸汽量约1.0T/H 除氧器 定排 乏汽量T/H 1.5 1.0 压力MPa 0.4 0.2 乏汽回收工程方案及说明 1、总体设计思路: 除氧器乏汽 本次乏汽回收技术改造涉及的回收点主要是除氧器、定排扩容器,选择适当的位置,安装北京首善公司的乏汽回收装置SS-FQ3000,本装置外装两台引射器,依据流体动力学原理在微负压状态下使乏汽和脱盐水迅速充分混合,使用二级脱盐水,将除氧器乏汽、定排乏汽、疏水箱乏汽回收后送至除氧器。 除氧器乏汽 定排乏汽 定排乏汽 脱盐水 脱盐水 回除氧器 回除氧器 脱盐水 脱盐水 2、方案说明: (1) 除氧器、定排共用一台SS-FQ3000型乏汽装置回收乏汽,装置所需补水用脱盐水。 (2)总乏汽量1.5+1.0=2.5T/H,为确保安全运行并考虑到未来可能有新的乏汽接入,故选型时以最大量考虑。 (3)分别在除氧器、定排乏汽出口加装新管线连接至SS-FQ3000, 原管线不必拆除可在其上安装截止阀,作为备用。 (4)为保证启停炉压力波动较大时设备安全运行,在定排扩容器上安装水封。 (5)本装置设计压力为0.6Mpa,运行压力为0Mpa,。(以上压力值均为表压) (6)与设备泵后安装流量计,通过脱盐水的前后温差及流量对回收的热量可做实际测量。 3、回收流程简述(详见附图): 将排出的乏汽输送至回收装置SS-FQ,乏汽和脱盐水经特殊流程设计而相互快速而充分地混合,乏汽迅速将自身的热量传给脱盐水,装置内置汽水分离器,能自动将乏汽中可能混有的不凝气体如空气排出。充分混和之后的水温可从25℃升至90℃ 乏汽 脱盐水 引射器 二级旋摸装置 自封型集水箱 防汽蚀装置 控制柜 除氧器 SS-FQ系列工作水用量及效益计算: (相关参数参照《动力工程师手册》相应国家标准) 压力: 1.0Mpa 蒸汽热焓值:661.3 Kc

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