QCC案例提高总装下线一次合格率QC小组.pptVIP

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  • 2016-12-13 发布于广东
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QCC案例提高总装下线一次合格率QC小组.ppt

三、现状调查 四、目标确定 四、目标可行性分析 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 六、要因验证: 通过以上要因确认,找出安装不良的主要原因是: 安装尺寸存在偏差; 成型模具动模动程较小; 定位尺寸不合理; 压合后安装角度不到位。 七、制定对策: 八、对策实施: 九、 效果检查: 对策实施后,经过3个月的巩固期,也就是在2005年的2月份,小组成员对活动情况进行了进行了检查比较,如下图 1、对现场作业进行跟踪,定位尺寸不合理,控制模具定位,追加首件单(3511-85);钣金加工过程,模具动程过小,压合后安装角度不到位,严格按照首件检查单对加工部品检查,追加首件单(3511-168),控制成型尺寸。 2、安装尺寸存在偏差,作业指示书(3511-119)追加,控制加工尺寸。 十一、 今后打算: 通过本次活动,大家增强了分析问题、解决问题的能力,今后我们将把提高相关机种的工艺问题作为下一个FDAR循环解决。 * * 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 “迅雷”QC小组 活动频次 每周1次 迅雷 QC小组 组长 孙胜功 课题类型 攻关型 小组成员 5人 小组成立日期 2002年8月 本次活动

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