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仪表事故案例收集之荆门石化重油催化裂化装置DCS卡件烧毁导致增压机停机事故仪表项目部2016-4-18一、基本情况介绍压缩机设备简介: 荆门石化重油催化裂化装置在2008年进行了120×104t/aFDFCC—III技术改造,由原来的80×104t/a催化裂化装置改造成120 x104t/a催化裂化装置(含产品精制装置)仪表设备简介: 重油催化装置控制系统在2008年FDFCC - III技术改造中由原Honeywell TDC-3000系统改造为横河CS3000系统。CS3000系统由4个控制站构成,事故所在单元为2#控制站FCS 0102的2#NODE(节点)。 二、事故经过及处理过程事故前运行情况: 事故发生前控制站FCS0102运行正常。事故现象描述: 2009年9月24日,增压机突然联锁停机。仪表值班人员到达现场检查,发现是由于ESD发出联锁停增压机信号造成增压机突然联锁停机。检查控制站FCS0102,发现2#NODE6#DI卡件显示信号状态的指示灯都不正常,显示所有信号处于开路状态。因为增压机停机逻辑为故障安全型,为失电联锁,故造成增压机联锁停机。事故影响范围: 增压机停机,给装置生产造成了一定波动。事故处理过程: (1)根据事故现象,初步判断为控制站FCS0102 2#NODE 6”DI卡端子板故障。 (2)检查DI卡端子板,短接信号接线端子,端子板上信号状态指示灯无变化c (3)继续检查DI卡端子板,发现电源保险烧毁,端子板供电中断。更换保险后,给端子板送电,保险又立即烧毁。 (4)用万用表测量端子板元器件,发现端子板24VDC电源部分保护二极管已击穿,造成电源部分线路短路,整个DI卡输入信号处于开路状态。 (5)为节省事故处理时间,决定采取临时措施:因为保护二极管跨接在电源两端,所以直接将保护二极管拆除,换上新保险,DI卡端子板工作正常。 (6)工艺启动增压机,机组运行正常。三、事故原因分析直接原因分析: (1)此DI卡同时接有机泵运行状态信号,机泵状态信号线感应电压将端子板电源部分的保护二极管击穿短路,导致整个DI端子板输入信号处于开路状态。 (2)进一步分析发现DI端子板电源电路部分保护二极管跨接在电源两端,击穿后电源就处于短路状态,保险烧毁;同时保护二极管耐压不够。 结论:机泵信号线感应电压导致保护二极管击穿,DI端子板保险烧毁,输入信号开路是事故发生的直接原因。间接原因分析: 设计、接线时未考虑机泵信号强电干扰的问题。 四、二期项目借鉴的经验教训防范措施 1、设计时联锁信号应使用单独的卡件接入,不应与机泵状态信号等其他信号共用同一块卡件。 2、设计时将与电气专业连接的DI/DO信号采取继电器隔离,防止特殊情况下高压电串入DCS卡件,损毁设备,引发事故 3、在看图和接线时,应及时发现类似问题,避免小问题而间接引发大事故。谢谢大家!欢迎指正!
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