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2016 西南区品质优化之路西南区品管部 2016年4月目录前期问题点的改善2016年品质年度重点专案通路品质注意事项市场品质异常紧急联络人一 前期品质问题的改善品质改善追踪(西南区)序号问题来源项目原因分析改善措施12016年3月10日执行长和3月15日南区副总裁查看重庆市场时发现1L产品肩部内凹变形:套标后变形1L产品变形(套标后)1.肩部分段克重偏轻2.生产仓储跌落撞击3.上货过程捏压/撞击1.肩部分段克重增加0.2g,提升产品顶压和肩部握感2.管控跌落品,全检出货,全检人员勿接触瓶肩位置;3.销售陈列产品时,避免挤压瓶肩部位;已经捏变形的,请及时手工恢复;2行销月会总经理提出缩膜装效果不如竞品500/550mlPET四联包1.缩膜温度过高或过低;2.膜的材质热收缩率差;3.膜厚度不足,强度差;1.调整收缩炉温度,确定最好状态下的温度;2.测试不同配方的膜:A膜比现有膜的毛金属含量多11.2%;B膜比A膜毛金属含量多4.6%;3.分别测试60μm、70μm厚度的膜的效果;1L产品PET三联包32月总经理到厂巡检,发现并指出TP线缩膜合膜线位置不当、膜线过粗:TP缩膜装1.切刀位置偏高,导致合膜线位置偏高2.收缩温度偏低,导致合膜线偏粗3.膜厚度偏厚,导致合膜线偏粗1.原来切刀位置在中间,3月初请技师现将上下两块切刀的位置向下调整3CM,因结构原因无法再调低。2.提高缩膜温度:175℃提高到178℃3.用不同厚度的膜做测试4经营月会云南部反馈1L和350ml优悦纸箱装有开胶现象1L*12入1.胶量不足:胶温不足、胶箱积碳,喷嘴易被堵塞,导致部分封箱胶量偏低;2.成型不佳:包装机成型夹爪磨损、松动;3.喷胶位未在胶线上,胶的渗透不足,封箱拉力低1.清洗胶箱、设置最佳胶温,提高胶量(350纸箱2.5g以上,1L纸箱3g以上)2.更换磨损的成型夹爪,检查稳固已经松动的夹爪;3.调整喷胶位置在胶线上,提高胶的渗透,进而提高封箱拉力;4.调整纸箱侧封胶水线位置(由现在3道胶线水平平行改为45°斜向平行);350*24入纸箱装5川西部反馈350ml优悦瓶标有脱胶现象瓶装水掉标改善1.胶量偏低;2.调整设备时,异常品未完全挑出;3.贴标胶差异,随着存放时间增长,粘性下降;1.每班检测胶量,差异及时反馈制造改善2.每班取样做冷藏、冷冻试验(分别12\24\48\72h观察贴标效果)3.向设备、制造人员宣导,设备异常调整时,务必将异常品挑选干净,不得流出。4.对于贴标胶的差异,已试车总部计划的德渊CL905胶、芬德利TEP718胶和汉高578胶,目前在做稳定性试验,确认各型号贴标胶随时间的稳定性1. 1L产品变形(套标后)改善瓶肩套标后挤压变形,原因:1. 分段克重C段偏轻;2. 生产仓储跌落撞击;3. 上货过程捏压/撞击,未及时恢复;改善措施:1. 调整吹瓶参数,增加C段克重;2. 跌落产品全检出货;3. 上货过程造成的挤压变形,手工恢复;改善后改善效果:1. 空瓶侧压80N左右,手捏LOGO或者品项字样处变形可自然恢复;2. 无跌落变形产品出货;重庆厂:3/21已改善,手捏中部可自然恢复;成都厂:3/22已改善,手捏中部可自然恢复;杨林厂:3/24已改善,手捏中部可自然恢复;若手从瓶身两侧愣捏出的变形不能自然恢复,需手工恢复;手按肩部LOGO部分放开后自然恢复2. 多联包(500/550mlPET四联包,1L三联包)缩膜效果改善测试白膜现行50μm彩膜主视图两侧均有皱折,两侧牛眼不规整,牛眼边缘褶皱;原因分析:1.缩膜温度过高或过低;2.膜的材质热收缩率差;3.膜厚度不足,强度差;改善措施:1.调整收缩炉温度;;2.测试不同配方的膜:以550ml四联包为例测试白膜;(A膜比现有膜的毛金属含量多11.2%;B膜比A膜毛金属含量多4.6%);3.分别测试60μm、70μm厚度的膜的效果;量试彩膜测试效果:B配方效果最好成都厂:60μm B配方白膜主视图区域无皱折,两侧牛眼规整,牛眼边缘轻微褶皱;重庆厂:70μm B配方膜主视图区域无皱折,两侧牛眼规整,牛眼轻微褶皱;牛眼不规整,边缘卷曲主视图皱折后续:1.成都厂4/2量试550ml四联包60μmB配方的彩膜,主视两侧轻微褶皱,牛眼边缘轻微褶皱;2.重庆厂已上70μm彩膜签呈,预计4月中旬可以采购切换。3. TP缩膜装合膜线改善现象:TP线缩膜热封线位置不当(热封线都在箱体中下部,影响外观)及膜线过粗:原因分析:1.膜切刀位置高;2.现行的60μm膜厚度较厚改善措施:1.降低切刀位置;2.用更薄的膜测试(30μm、40μm)1侧热封线在距底部3cm左右另一条热封线在底部改善效果:1.调整切刀位置后热封线位置一侧3cm,一侧在底部;2. 3/17测试40μm膜热封线比60μm膜明显更细。 3
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