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五、对公司的建议 3、开展工作讨论会。建立工作讨论会制度,把工作的过程看作是学习的过程,以做学问的严谨态度开展工作,把现场作业中遇到的难题反馈回来,集中讨论解决。 * 内部资料,注意保密 姓名:胡伟2011年6月22日 B337160等零件质量改进总结 目 录 一、案例描述 二、案例处理思路及方案选择 三、实施效果 四、获得的经验或教训 目 录 五、对公司的建议 一、案例描述 一、 B337160产品长期以来在拉延工序存在伤线、材料延展超过极限等现象,致使每次生产时需要频繁的维修模具,往往需要技术部、质量部让步放行才能生产。极大的耽误了生产时间,延长了生产周期。 二、冲压分厂生产的5701058-C0100零件40P为冲翻孔工序,在零件生产完毕后,翻孔废料与零件粘连,需要采用人工掰除,浪费大量人力物力。 伤线开裂位置 翻孔废料粘连 目 录 一、案例描述 二、案例处理思路及方案选择 三、实施效果 四、获得的经验或教训 目 录 五、对公司的建议 二、案例处理思路及处理方法 案例一:解决B337160拉延伤线、开裂质量问题,降低维修频率,提高产品质量。 伤线开裂位置 思路:通过对现有生产工艺进行分析,认为现有工艺合理。对产品质量无不良影响。从影响产品质量的人、料、法、机、环五大要素进行分析、排除,认为影响产品质量的主要因素是机,也就是压床和模具。通过进一步分析,影响拉延质量的因素为调整模具的方法、托杆长度,以及气压的稳定和大小。那么,减少影响质量的因素,降低对操作工的技能要求,可以有效的解决此问题。 冲压分厂冲一作业区生产的B337160产品长期以来在拉延工序存在伤线、材料延展超过极限等现象,致使每次生产时需要频繁的维修模具,往往需要技术部、质量部让步放行才能生产。极大的耽误了生产时间,延长了生产周期。 二、案例处理思路及处理方法 处理方法: 根据分析结果,影响拉延质量的因素为调整模具的方法、托杆长度,以及气压的大小。减少影响质量的因素,降低对操作工的技能要求,可以有效的解决此问题。因此,取消了拉延模托杆,更改为弹簧压料。消除了托杆、气压对产品质量有影响的两项因素,同时,增加到底标识,规范冲模安装工的操作。更改后,经过生产过程的验证,彻底解决了此长期制约生产的质量问题。 原有托杆更改为弹簧 二、案例处理思路及处理方法 案例二:优化模具结构,减少工序,降低生产成本 冲压分厂生产的5701058-C0100零件40P为冲翻孔工序,在零件生产完毕后,翻孔废料与零件粘连,需要采用人工掰除,浪费大量人力物力。 翻孔废料粘连 思路:传统的冲翻孔工艺为冲孔凸模加工成台阶式,分为预冲孔部分和翻孔部分,工作过程为预冲孔---翻孔,即:在零件上冲出底孔,再翻孔。废料粘连是因为预冲孔为自由状态下冲孔,凹模沿周受力不均所造成。通过查阅大量资料,均无解决此问题范例。由于此问题的解决无借鉴方法,后由落料冲孔工艺想到:在落料冲孔模中,由于板料塑性变形,所冲孔的废料往往比冲孔凹模直径稍大,所以,废料能卡在凹模里,不会带出来。那么,在翻孔模上能不能采用这种结构呢?只要解决了冲孔周围受力均匀,就应该可以解决此问题。 二、案例处理思路及处理方法 处理方法: 根据分析结果,废料粘连的主要原因是由于预冲孔时为自由状态,凹模沿周受力不均所造成,因此在翻孔凹模中镶套,使之成为一个活动的冲孔凹模,这样,在预冲孔时,采用冲裁工艺,废料能卡在冲孔凹模里,在继续的翻孔过程中,采用成型工艺,活动的凹模随着模具的下行而压缩,进行翻孔,改进后,经2个批次1万余件的生产,有效的解决了此问题。从而取消了人工掰除废料的工序。 翻孔凹模 弹簧 弹性冲孔凹模 目 录 一、案例描述 二、案例处理思路及方案选择 三、实施效果 四、获得的经验或教训 目 录 五、对公司的建议 三、实施效果 一、有效解决B337160拉延伤线、开裂质量问题,降低维修频率, 提高产品质量。 通过取消拉延模托杆,更改为弹簧压料,同时,增加到底标识,规范冲模安装工的操作,最终有效解决B337160拉延伤线、开裂质量问题。 三、实施效果 二:优化模具结构,减少工序,降低生产成本 通过优化模具结构,产品状态得到稳定,减少了后序服务工序,降低了生产成本。 目 录 一、案例描述 二、案例处理思路及方案选择 三、实施效果 四、获得的经验或教训 目 录 五、对公司的建议 四、获得的经验和教训 1、从现场入手,从小事做起,有效地解决现场的质量问题。 2、要有积极的工作态度,专业的知识才能更好的开展工作。 4、有创新、开拓的精神。 3、对于自己
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