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莱钢QT79气力提升机改造与应用
摘要:莱钢2#1880 m3高炉图拉法冲渣水系统自使用以来,多次由于气力提升机锥形体、密封碗磨损,造成故障导致渣处理提升困难,导致高炉放火渣现象,给高炉生产带来了极大的负面影响,为此进行了改造,取得了良好效果。
关键词:图拉法 气力提升机 锥形体
1.设备现状
图拉法系统是高炉渣铁处理的配套设施,水渣主要部分通过皮带输送机运输外排,另一部分则通过冲渣回水带到渣池沉淀,然后由气力提升机将提升排放运走,气力提升机是将渣和冲渣水进行分离,保证冲渣池渣处理和保障高炉出铁有充足水源的关键设备。
气力提升机的工作原理:经回水槽回到冲渣池的粒化冲渣冷却水,其中含有大量的水渣,在冲渣池内沉积,而气力提升机整套设备安装在冲渣池上部,锥形体置于池底,锥形体上部侧管连接压缩空气管道,输入锥形体的压缩空气(0.6MPa)在锥形体内形成旋转气流,将碎渣通过锥形体后,经提渣管道冲刷到提升机壳体顶部的密封碗内,被反击下落,然后在壳体内压力作用下,由外排渣管道排到渣池外,实现气力提升机提渣外排作用。
2.存在问题
型钢炼铁1880高炉渣处理系统中渣提升设备长时间连续运行作业,使用频繁高,且因渣在提升外排过程中,具有一定的腐蚀磨损性,对气力提升机各部件磨损效率大,现气力提升机无法满足现场生产需要,安装运行不到一月就会相继出现了不上渣、磨漏等问题,严重制约着高炉渣处理正常运行。
2.1.锥形体易磨漏磨透。锥形体上部密封盖板出现不同程度的磨漏现象,建议改造锥形体上部压盖材质,增厚钢板尺寸,采用内贴陶瓷板,陶瓷板尽量为一体,减少结合缝。如图1
2.2.气力提升机密封碗抗耐磨性差,密封碗底部内表面磨损严重,使用寿命降低。
2.3.外排渣管道口为135°弯头形式,高流速的水渣对弯头接触面冲刷磨损严重,更换周期短。
3.改造方案
3.1.针对锥形体内部材质差,抗耐磨性能不够,选择使用威海三盾生产的耐磨陶瓷锥形体,这种锥形体内部为紧密粘贴的条形陶瓷片构成,耐磨性能极好;另外为了增长锥形体的磨损使用周期,结合锥形体的材质把高强、耐磨、耐腐蚀衬板割成200mm*40mm,对锥形体的外壳再加上一层耐磨衬板,把衬板均匀堆焊,并对下部提渣管外加一层耐磨管道,以起到外部起保护层作用,这样锥形体在使用效果上就等于成了两个锥形体叠加,即增厚了尺寸,也增强了耐磨性。
改锥形体管线。根据现场生产需要,原锥形体气源反吹管线去除,不再增设,只需保留提渣管和锥形体内部的气源管线即可。另外将锥形体下部的管子改短尺寸,保留长度20mm长。如图1
改造前锥形体图 改造后锥形体图
3.2.针对密封碗易磨损使用寿命短问题,我们在安装使用前,首先对密封碗填充混凝土,并对密封碗底部外面焊补耐磨板,延长密封碗使用寿命。将密封碗内部增厚,填充钢材质或者使用混凝土填充,并表面贴耐磨瓷砖,要求厚度达到δ=25mm,侧壁厚度为δ=20mm。如图2
3.3.排渣口弯头磨损严重使用寿命短问题,我们将弯头进行结构形式改造,采用三通形式,这种结构形式头部完全密封,高流速排过来的水渣首先将三通管头部填满,然后再排过来的水渣冲击先前的积存的渣,在重力和气压力下,下落外排。以此类推,借用渣打渣,料打料的作用,降低了渣对管道弯头处的直接接触磨损,延长了管道弯头使用寿命。
4.改造效果及效益计算
通过2013年1#高炉定修时更换的一套提升机使用效果看,非常理想,目前还未出现大的问题。采用新材质陶瓷内衬耐磨的使用及结构形式的改造,实现了改造预期目标,气力提升机使用周期明显增长,提渣量明显增大。
4.1.改造效果
通过改造,提高了气力提升机部件耐磨性能,延长了气力提升机使用寿命,由1月延长到4个月,大大地降低了劳动强度,减少了吊车的使用频率,降低了成本。
4.2.效益计算
改造后气力提升机锥形体及耐磨管使用寿命大大延长,改造后,备件使用寿命由1个月延长到4个月,更换次数减少,备件费用也得到节约,锥形体单价为18678.2元,耐磨弯头价格1000元,需要3件,密封碗单价为3076.9元,则节约备件费用:
W1=(18678.2+1000*3+3076.9)*(12/1-12/4)*6
=133.67万元
参考文献:
[1]侯长来.机械设计基础〔M〕.北京:冶金工业出版社, 2010.
[2]成大先.机械设计手册〔M〕.北京:化学工业出版社, 2007.
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