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火电厂低低温省煤器系统冲洗方式优化
摘 要:低低温省煤器系统每次投运后,因水质不合格需大量时间冲洗系统,造成除盐水的大量消耗。并对机组整体启动时间、进度有一定影响。为此,通过近期两台机组检修后调试阶段对冲洗方式进行试验,优化冲洗方式,达到尽量缩短冲洗时间,省水的目的。
关键词:低低温省煤器;除盐水冲洗;研究方式
随着电煤供应的紧张和我国能源消耗的形势愈加严峻,国家对节能降耗的要求更加严格,各大电力集团都在利用各种手段节能降耗。与此同时,随着国家对环境保护要求的日益提高,国内火电厂需要进行多种如炉内低氮燃烧改造、除尘器的改造等一系列技改项目。然而诸如此类的改造会造成锅炉排烟温度不同程度升高,都对进口烟气温度有一定的要求。
锅炉低低温烟气冷却器的利用,不但能够降低排烟温度回收烟气余热,还能为环保改造提供便利条件。通过低低温烟气冷却器,使进入电除尘器的烟气温度下降到低温状态。由于排烟温度的降低,烟尘更易荷电和收集,同时进入电除尘器的实际烟气量相应减少、烟气流速降低,这些均对提高除尘效率有利。另外,对进行引(风机)、增(压风机)合一改造的电厂,可以在原增压风机的位置布置烟气深度冷却器,把烟气温度继续降低到露点以下,充分回收烟气余热。可以用回收的烟气余热加热净烟气,从而解决烟囱腐蚀和冒白烟的问题,避免进行湿烟囱防腐改造。总体而言,低低温烟气冷却器在广大火电机组有着广泛应用。
然而,纵观国内外各应用着低低温烟冷却器的火电厂,低低温系统取水一般都从主机凝结水系统低加处引出,这对机组启动时,投运凝结水系统以及低低温系统过程中必须要将系统冲洗,化学水质必须合格才能进行整体启动。由于凝结水与低低温系统较为庞大,需要长时间冲洗,化学水质才能合格,造成消耗大量的除盐水,可能影响全厂其他机组正常运行,还对本机组启动时间、进度有一定滞后影响。为此,通过对两台机组检修后调试阶段对冲洗方式进行试验,优化冲洗方式,期望达到尽量缩短冲洗时间、省水的目的。
1 设备简介
某电厂二期锅炉在尾部烟道设置低低温省煤器(以下简称LSC)系统,根据现场空间位置条件和保护除尘器的要求,LSC换热器布置于除尘器前烟道中。供水管线分别从机组的#1、#2前后共同引出,通过调节#1、#2低加前的取水量来达到调节进入LSC换热器入口水温,混水调温后的全部凝结水经过一条供水管接入水平段LSC换热器进水集水箱,回水管线自LSC换热器出水集水箱引出,沿着回水管道回到机组的#3低加前。LSC出口烟温高于105℃时才能投运LSC系统。LSC冷却器系统把烟气温度从145℃降低到95℃,回收的烟气余热用来加热低压给水。LSC换热器降低除尘器前烟气温度,提高除尘效率,减小烟气体积流量,对除尘器改造、脱硫系统改造和风机改造带来正面的影响,降低改造和运行费用。
2 研究背景
以往投运LSC换热器主要过程:开启所有的疏水门、空气门,对整个管路系统进行水注水冲洗,以便去除管道内锈渣等杂质。合格标准为YD≈0μmol/L,SiO2≤60μg/L,Fe≤300μg/L。
机组开始启动后,LSC出口烟温高于105℃时才能投运LSC系统。LSC系统投运条件满足后,全开LSC系统进水各电动门及调节门,关闭回水电动门,微开回水母管冲洗手动门进行热态冲洗。热态冲洗合格后,关闭冲洗放水门及系统放空气门。开启LSC系统回水电动门,投入LSC系统。合格标准为YD≈0μmol/L,SiO2≤60μg/L,Fe≤100μg/L。此种方式冲洗时间较长,机组启动后需1周左右时间冲洗水质才能合格。
3 目标可行性分析与技术方案实施
通过进行相关试验及运行方式上的优化,既满足LSC系统出口烟温的要求,也将LSC系统及早投运,随主机凝结水冲洗,缩短时间,节约用水。并加以向其他机组推广。
以下为2015年11月份#3机LSC系统冲洗试验具体措施:
主机凝结水系统冲洗开始后,微开#1、#2低加前进水调节阀旁路手动门对系统进行小流量注水。保持LSC各进水调节门、电动门,旁路调节门、电动门,LSC回水电动均关闭。各放空气手动门,LSC回水母管放水手动门打开。
进行LSC系统压水试验时:将LSC各进水调节门、电动门,旁路调节门、电动门均打开。LSC回水母管电动总门关闭。
压水试验结束后,将LSC各进水调节门、电动门,LSC回水母管电动总门均打开,打开回水母管冲洗手动门(2个),随主机凝结水系统开始冲洗。
锅炉点火前,LSC旁路电动门,LSC旁路调节门全关,保持LSC系统一直投运,随锅炉开始上水冲洗同时进行。期间将循环泵、升压泵送电,投入再循环泵运行。
锅炉点火后,为保证出口烟温,将LSC回水母管电动总门关闭。其余各取水门、旁路门等全部打开
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