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3304综采工作面末采总结
1、工作面概况及地质情况
3304工作面走向长1865.6米,倾斜长221.3米,煤层平均厚度为6.71米,煤层倾角1—13°,平均3°。工业储量: 4037815吨,可采储量:3755168吨。工作面为3#煤一次采全高,采高为6米,沿底板推进。煤层底板标高528~640米,地面标高884~1200米。工作面所采煤层煤厚平均6.71米,煤层倾角为1-13o,平均3°。煤体全亮型,以镜煤、亮煤为主,条带状,夹暗煤条带,金钢光泽,较硬,底部1.30m较脆,呈碎块状,由上而下暗煤渐增。煤的容重1.46吨/米3,煤质普氏硬度(f)1-2,盖山厚度356~560米。工作面最大涌水量0.17m3/min,正常涌水量0.05m3/min。本工作面煤尘无爆炸性,煤无自燃倾向。
2、主辅撤架通道断面及支护方式
(1)、主、辅撤架通道断面:
主、辅撤架通道断面均为5×3.8m2。
(2)、主撤架通道的支护方式:
主撤架通道采用锚网联合支护、锚索补强的支护方式。
主撤架通道两帮支护:
靠近工作面侧煤帮锚杆采用 锚杆,排距 mm,间距 mm。
靠近副撤架通道侧煤帮锚杆采用 锚杆,排距 mm,间距 mm,同时采用Φ16—3300—100—4型钢筋托梁护帮;还补打了Φ53- - 锚索,排距 ,每排 根。
主撤架通道顶板支护:
顶锚杆采用Φ20—M22—2400型螺纹钢锚杆,排距800mm,间距900mm。
锚索采用Φ22×8300-1型锚索,加长锚固,采用4个药卷,1支K2335,3支Z2360。锚索一排三根,采用14#-4400-3型槽钢组合,排距1600mm,间距1400mm。
为了控制工作面与主撤架通道贯通时顶板下沉,在主撤架通道顶板提前补打Φ22×8300-1锚索,与水平方向呈35度角,间距1.5 m,每排 根。
在采取以上支护形式的基础上采用55架垛式支架加木垛对主撤架通道及其横川进行支护,其中主撤架通道布置了51架垛式支架,呈双排并列交叉布置;主撤与辅撤的两个联络横川口分别并排布置2架垛式支架,垛式支架数量55架,经过计算,4301主撤采用ZZ7200/23/38型垛式支架支护后支护强度达到了125吨/每平方米。
副撤通道顶板支护方式
3、两顺槽支护方式
4、盘区巷道支护方式
5、末采经过
4301末采从27日早班上网开始,直至11日晚班贯通结束,共历时15天。具体经过如下:
2009年9月23日,工作面剩余50米开始末采前的工作面平行度调整,基本到24日两顺槽距停采线的距离已调整一致;9月22日开始调整采高,到25日采高已降至5米,至27日上网时又降至4.8米;9月23日午班17点开始末采第一步调风,直至9月24日早9:30才结束,9月25日午班17点进行第二步调风,至19:20完毕。
2009年9月27日早班,3304工作面剩余17米,工作面末采开始,先是打锚杆,上第一趟单网。9月29日晚六点班,工作面机头剩余10.1米、机尾剩余9.3米,共上16趟网、10趟钢丝绳,工作面割煤一刀,机组从机头往机尾割煤,割到60#架左右时,工作面23#-29#架片帮大,因未能及时拉超前架,23#-29#架伪顶冒落,冒落高度2-3米,落下少量矸石,停机后及时拉过超前架并挤住煤帮,顶板得到初步控制。9月30日零点班,机组从60#架往机尾割煤,割一刀煤后返回到50#架左右,没有过23#-29#架。9月30日早班和晚六点班,机组各过机头一次,但随着工作面压力增大,冒顶范围扩大,工作面从35#架-11#架顶板均有不同程度的冒落,冒落高度超过4米,冒落大量矸石(开始采取放炮处理),工作面推进困难。10月1日,经矿领导和相关科室研究决定采取磨三角分段推进的方法,从早班开始磨机尾段(80-130#架),至10月2日早班机尾剩余2米贯通(76-84#架局部贯通),午班开始向机头推进,但由于空顶时间过长,出现冒顶漏矸扩大至9-35#架,顶板下沉明显(33、34#架护帮板离挡煤板不足1.2米,机组无法通行,只好拆掉护帮板),漏矸严重处理困难,机组只走至20#架。10月4、5日开始出矸后支架顶帮维护(架棚、上板梁堵矸、打柱、顶护帮板等措施),从34#架维护至7#架,午班割煤33-14#架;6日夜班割煤22-7#架,之后顶溜将7-15#架溜子弯度和机头(超前)缓慢随平并将支架拉过,早、中班维护7-33#架,晚班割煤45-1#架后维护30-15#架,另早班发现21#架由于尾部受压大导致掩护梁焊口出现裂缝。7日夜班继续维护24-33#架,早班、晚班遍割煤边维护33-17#架,局部顶板继续下沉,导致14-20#架活柱只有0.2-0.3米,17#架无行程被压死;8日夜、中、
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