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地下连续墙施工易现的问题与处理措施综述.doc

地下连续墙施工易现的问题与处理措施综述   摘要:结合天津市无缝钢管厂旋流井工程实例,介绍了该工程的关键施工工序,探讨了旋流池地连墙施工过程中出现的问题及其处理措施,以期为同类工程施工提供借鉴。 关键词:地下连续墙;天津市无缝钢管厂旋流井工程;旋流池地连墙施工 中图分类号:TU753 文献标识码:A1工程地质概况 1.1工程概况 某厂旋流井工程为Φ100mm机组工程配套设施,为一外径10.2m、内径8.0m的圆筒状结构。旋流井池壁采用地连墙加内衬复合壁结构形式,地连墙厚为0.8m,内衬墙厚0.3m,墙顶标高-0.800m,墙底标高为-30.000m,基坑开挖深度为17.300m,内设三道500mm×1000mm的腰梁。内部结构包括冠梁、腰梁、底板、内衬墙等;连续墙、内衬墙及沉淀池底板均采用C30密实性防水混凝土,抗渗等级S8;腰梁采用C30早强混凝土。 1.2工程地质条件 该工程场地质概况为:1)人工填土,黄褐色,松散状态,厚度约3.0m; 2)粉质黏土,灰黄色,可塑状态,厚度2.8m; 3)1粉质黏土,灰色,软塑状态,厚度2.5m; 4)2粉土,灰色,稍密-中密状态,厚度6.5m; 5)粉质黏土,灰黄色,可塑状态,厚度3.0m; 6)粉质黏土,黄褐色,可塑状态,9.2m; 7)黏土,灰黄色,可塑状态,厚度1.2m; 8)粉质黏土,黄褐色,可塑状态,最大揭露厚度7.0m。 地下水位-2.0m,自然地面为±0.0m,施工地点原为老厂基础,自然地面以下3m为回填土,自然地面标高以下(-3.0~-35.0m)大部分为黄褐色粉质黏土,其中夹杂粉土(-8.79~-15.29m)和黏土层,土质比较均匀,但含砂率较高。 水文地质:本工程地下水位埋深在自然地面以下0.8m左右,这是地质报告中提到的水位,实际稳定水位在自然地面以下2.0m处。 1.3工程特点 由于地下水位和土质含砂率较高,采用泥浆护壁施工易塌槽; 该连续墙将作为漩流井地下结构外墙,所以对接头处的防渗漏要求较高。 2关键施工工序 地连墙的施工工艺主要包括:导墙修筑施工、泥浆制备及护壁、成槽施工、刷壁及清底处理、接头锁口管处理、钢筋笼的制作和吊放、水下混凝土浇筑、锁口管吊拔、降水井施工及运行、土方开挖、封底。但保证工程成功的关键工序为导墙修筑施工、泥浆制备及护壁、接头锁口管处理、降水井施工及运行和接缝防渗处理。 3 施工过程中出现的问题及处理措施 3.1第一槽段及第三槽段混凝土灌注过程中发生接头管埋管现象 采用接头管连接方式施工时,要求接头管的拔除与墙体混凝土的浇注配合的十分默契,而在本工程中恰恰是因为墙体混凝土的浇注间断时间长,使施工人员在掌握拔管时间上出现失误而造成的,接头管的拔除关键在于对混凝土的初凝和终凝时间的掌握,而且在比较大量的混凝土浇注过程中,各盘混凝土的初凝与终凝时间也不尽相同,接头管在混凝土刚初凝30分钟,使用外力将接头管进行转动,防止接头管与混凝土黏结,导致接头管无法拔出,在终凝后30min接头管拔出。 本工程在接头管拔出的过程中,由于千斤顶出现故障,错过拔管的最佳时间,导致混凝土和接头管黏连,接头管无法拔出。为了拔出接头管,改用工字钢板焊接接头方式,工字钢板焊接接头施工方便,放水效果优于接头管接头,但用钢量较大,造价较高。其优点是明显增加了接头渗水途径,且折点多,有效提高了防渗漏性能;接头处的刚度也有提高;施工方便,施工速度加快,接头质量易保证。 3.2接头管内注浆 在地下连续墙未拔出锁口管内进行高压注浆,防止渗漏水。基坑开挖后,钢板接头与接头管接头相比,防渗漏效果明显提高。 3.3降水井出现埋井现象 该工程前期采用机械开挖,虽然在开挖前对井口进行了封闭处理,但由于在现场施工过程中使用机械对无砂管挖除,造成埋井现象。鉴于开始的经验,在后期的机械开挖中采用人工拆除无砂管,并在进行新一轮机械开挖之前对井口进行封闭,有效地防止了埋井现象的出现。本工程中由于从井底返砂,造成该井作废,只得从外侧打三口井,进行降水作业同时密切观测周围建筑物的沉降。 3.4 槽段接插易出现鼓包现象 开挖到-3.0m左右时发现第6幅槽段出现鼓包现象,俗称“大肚儿”。该鼓包宽3.0m,深7.0m,最厚处约2.0m,估计混凝土量为50m3。是因为该槽段施工时采用两序成槽法,头序施工将近到达设计位置时出现混凝土“绕流”现象,有混凝土阻碍致使抓斗抓不下去,改抓第二序后用冲击锥处理该混凝土时间较长和碰撞影响所致塌方。防止此类问题的措施:改变护壁泥浆的配合比,防止槽段在成槽的过程中坍塌。 3.5井底易出现涌水涌砂现象 1)开挖至-16.5m处时,发现土层含水量较大,于是加快挖土,2h后又发现从降水井返砂,填袋装砂石仍不能阻止流砂。为避免基底土层的更大扰动,先向坑内回填5m厚土方进行止水止砂。既而对

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