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炼钢厂渣池工艺及结构改进.doc
炼钢厂渣池工艺及结构改进
[摘要]:从节能化、清洁化生产到循环经济模式,是近年来钢铁工业高速发展的必然结果,是社会进步和实现生态平衡的必然要求。钢渣资源综合利用是众多炼钢厂提高经济效益、实现环境保护的有效途径,对闷渣池形式、结构等方面进行改进有助于延长闷渣池使用寿命,消除安全隐患,具有显著的经济效益和环境效益。
[关键字]:炼钢厂;渣池;闷渣工艺;结构;
中图分类号:TF7文献标识码: A
一、前言
某炼钢厂设计年产520 万t/a板坯,承担消化、吸纳两座3200m3高炉生产的铁水的任务,转炉车间主体工艺配置为铁水倒罐站1 座、复合喷吹铁水脱硫设施2套、250t 顶底复吹转炉2座、250t LF 钢包精炼炉1 座(预留1座)、250t RH 真空脱气装置1 座、转炉炉后吹氩喂丝站2 套,渣池9座,沉淀池一个。为实现炼钢厂钢渣资源利用,对炼钢闷渣工艺、渣池改造开展课题研究。自2010年5月20日实现渣池改造完毕,成功投入运行。
二、项目概况
改造前:渣池存在大量的隐患,首先是沉淀池太小,不能满足闷渣工艺水量的回收及利用,渣池主回水沟浅、小,闷渣水无法及时排到水沟内、致使大量水淤积在渣池内部无法排除,渣池在前期运行时出现侧壁倾斜、变形,转角开裂,走道平台开裂,底板内突起等现象,闷渣时液态钢水易与水结合引发放炮事故,09年引发放炮事故5起,严重损毁厂房结构,威胁人员和设备安全。并且此种渣池的寿命长短,直接会影响到炼钢厂的生产与效益。
三、技术方案:
、闷渣工艺
把转炉排出的热熔渣处理成粒径小于250mm的常温块渣,核心技术是热闷。其处理方法是:熔融状态的钢渣被置于的渣盘中,用平车送到渣跨自然冷却至300~400℃,待炉渣固化后用桥式起重机翻出并装入闷渣池,待闷渣池装满后,关闭池盖水封闭匀热,然后进行间歇喷水热闷处理,通过调节水渣比,喷水强度、排气量并控制排水,使闷渣池维持足够的饱和蒸汽和较高水浸温度,从而达到满意的处理效果。
炼钢闷渣方法是一种先进的钢渣预处理工艺,它利用熔融钢渣余热使水汽化,从而达到快速膨胀自解的过程,热闷后钢渣中f-CaO和f-MgO状态发生根本变化,使f-CaO和f-MgO由有害物质变成有用物质,变害为利的同时使钢渣应用的稳定性得到保证。热闷工艺的原理是利用钢渣余热使水迅速汽化,产生饱和蒸汽,饱和蒸汽与钢渣中CaO、MgO以及游离态CaO、MgO迅速发生反应,在这个过程中产生化学应力、相变应力和热应力,在这些力的作用下,钢渣发生迅速自膨现象。
、对沉淀池及主排水沟进行改造
完成新增沉淀池的建设工作,解决水质及水量难题,保证沉淀池的稳定运行。
改造前沉淀池:容积仅在300立方米,经过3次沉淀,由于使用的未过滤的浓盐水,致使沉淀后不到1天时间污泥就填满整池,导致循环水泵不能正常工作,对渣场焖渣作业带来极大的干扰,使焖渣时间增加,造成巨大的经济损失。并且循环水不能得到很好的沉淀,使水泵经常出现堵塞现象,每周需要对循环水泵进行一次大修,使这一天内不能进行焖渣作业,影响常温块渣产量。
改造后沉淀池:容积在720立方米,分四部分,经过6次沉淀,更好的对循环水进行沉淀, 并且增加了抽泥泵,每3天对沉淀池进行一次抽泥。解决了原有沉淀池的问题,保证了渣场焖渣作业可以顺利进行。
、对渣池本体结构进行改造
渣池原结构设计为钢筋混凝土结构,这种结构包括工作层、次工作层、永久层,使用的材料分别为:铸铁板、鹅卵石和耐热混凝土(铸铁板中间与工字钢连接),由于液态渣温度很高,高达1300-1400度,工作层铸铁板受高温的影响就会严重变形,由于铸铁板脆性大,安装使用后由于热胀冷缩而断裂,这样铸铁板就会与工字钢分离,长期使用下去铸铁板脱落,漏出次层鹅卵石,由于次层整体强度很低,经受不住铲车的撞击,所以渣池寿命很低,由于渣池中的液态渣膨胀系数很大,再加上渣池侧墙和池底成90度角,加大了对侧墙的推力。
改造后,永久层为耐热混凝土基本没变,但为了解决液态渣膨胀问题,将原渣池侧墙与池底的90度,经优化设计为120度,使膨胀力分解为水平正压力及垂直分力,减小侧墙的正压力;采用分层支模浇注的方法施工,最终等待脱模、养护,准备使用。底板混凝土加厚由原来的900mm加厚到1500mm,侧壁钢筋直接与底板钢筋连接,在侧墙顶部加一悬臂梁,以解决侧墙的刚度及强度。两侧牛腿加筋肋加密,中间排气孔消除(杜绝钢高温液态渣溢出造成爆炸事故),全部用钢筋混凝土填筑,保证整体强度。渣池容积在满足使用要求的情况下,高度降低一米,以保证渣池的稳定性和强度,并且可以减少资金投入,避免不必要的浪费。渣池内衬热防护板结构上进行加强,缩短与渣池壁之间的距离,增大渣池容积
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