采油矿节能降耗现状分析及对策.docVIP

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采油矿节能降耗现状分析及对策.doc

采油矿节能降耗现状分析及对策   摘要:油田采油矿采油方式以抽油机、电泵生产为主,电费占总成本的30%左右,机采系统能耗占总能耗的82%,通过对全矿机采、注水、集输、非生产用电等现状分析,找出影响全矿能源的各种因素,提出油井用能“八字工作法”,能源利用率由30.4%提高到35%。   关键词:油田采油 节能降耗 现状及对策   采油矿作为资源采掘型企业,既是产能大户,又是能源消耗大户,降低能耗要坚持“节约与开发并重,把节约放在首位”的原则,紧紧围绕机采、注水、集输等主要耗能系统,深挖内部潜力。   一、用电管理现状分析及对策   该矿共有1条10kvA高压线路,16条6kvA高压线路,所辖配电变压器 351台,年计划电量为13200万kwh。电量主要是提液电量、注水电量、集输电量和非直接生产电量,根据这四个系统共计18个一级、二级节点进行挖潜,抓住用电事前、事中、事后三个控制环节,在机采方面大力开展“拔、停、优、调、转、减、提、堵”八字工作法:   1、“拔”。拔低效电泵井,降低提液耗电。针对个别电泵井高含水提液,实际产油量较低的实际,拔11口低效电泵改抽油机生产,而一口电泵井的耗电是抽油机的5倍多,优化了产液结构,降低了用电量。   2、“停”。停电热杆井和高含水油井。对高耗能电热杆井进行治理,采取替代方式加热。如将电热杆改为烧麦秸秆热水密闭循环降粘;根据季节温度夏季时把黏度降低的油井停电加热;停高含水电泵井、抽油机井;停用单井拉油电加热罐,改用气加热罐加热。   3、“优”。优化工况,提高采油系统效率。   一是优化电泵井工况。针对电泵井存在的“泵型不合适、组配扬程偏大、电机功率偏大”的问题,进行上提泵挂、电机降功率、离心泵减级、变压器减容为主的工艺配套“四优化”。在优化的电泵21井次中,变压器减容1046KVA。   二是优化抽油井工况。对油井进行优化设计,对井下杆柱优化30井次,泵径升级31井次,优化后单井日节电22.7KW·h,系统效率提高1.4%。优化稠油、结蜡等特殊井管理,实施“定人、定期、定量、定温、效果跟踪”的“四定一跟踪管理法”,制定“一井一策”,在采取高压锅炉、热油循环车热洗的基础上,积极推广应用清蜡新工艺-空心杆热洗,该工艺具有清蜡效果好、不伤害地层、不影响泵的正常工作、热洗效率高等特点,有效降低了油井耗电。   三是优化油井掺水和水井洗井水量。做到掺水定量、水嘴控制、水表计量“三同时”,有效保证注水泵站干压平稳,减少因掺水过多,造成污水在集输、注水系统内循环引起的电量浪费。根据季节精细管理,随着气温逐渐回升,掺水井由58口降到26口。对掺水方式进行革新,井口安装新型掺水装置,实现掺水量最少、回压最低的目标,日掺水量由2023m3下降到780 m3,日节电量3000kwh 。水井每月常规洗井66井次,经过摸排规律,根据实际吸水情况优化洗井,平均每月洗井44井,同比减少22井次,共计节电64.2万kwh。   四是优化油井间开周期。利用新型抽油机系统效率分析仪,对间开井连续测示功图和液面,对间开周期进行全面优化,制定“一井一策”间开规律,实现了间开井的经济运行。如X9-16井,间开制度由关7天开24小时优化为关3天开8小时,月累增油7.6吨。   五是优化泵站设备运行。集输泵站根据生产实际优化设备运行,相继停运1台75kw的原油外输泵,1台电脱水器。原油外输含水降低,因泵排量大,及时上变频柜调节泵排量,避免了人为控制闸门造成电量浪费。   4、“调” 。抽油机调平衡。抽油机是否平衡直接影响到减速箱和电机的负荷大小。当抽油机平衡率在85%左右时较省电,欠平衡和过平衡都会导致电机输入功率的增加。抽油机若不平衡,则对抽油机的能耗有较大的增加,同时因抽油机运转不平衡将造成工况恶化,并影响抽油机、电机寿命。生产实践表明,合理地调整平衡,每口油井可减少有功功率0.3-1.5Kw,平均节电0.5Kw左右,节电效果显著。   5、“转”。加大水井转注力度。通过转注水井12口,酸化增注25口,上增压泵增注8口,初期日增注能力5249m3,提高了注水有效率,注水泵干压差下降,注水单耗由8.42kwh/ m3降到7.94 kwh/ m3,下降了0.48 kwh/ m3。   6、“减”。变压器减容。优化选择电泵井地面电器配套系统,加快电泵井变压器减容运行节奏,使用新型的S11型变压器替代老化的变压器以降低变损,并将大容量的变压器更换为适合的变压器,并进一步对变压器进行改造,对各种容量的变压器电压档位按20%一档进行变化,使之更具有适用性。先后对泵站、同台子井、电泵井、计量站等变压器进行减容82台次,减容5616KVA。   7、“提”。提高线路和单井功率因数,对3条高压线路进行了无功补

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