水平井液压解卡技术应用中存在问题及对策.docVIP

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水平井液压解卡技术应用中存在问题及对策.doc

水平井液压解卡技术应用中存在问题及对策   摘要:针对水平井卡阻落物打捞难点进行分析,应用液压解卡技术解决水平井卡阻落物打捞的井下作业施工的难题,并对施工中出现的问题,提出改进措施。   关键词:液压解卡 水平井 卡阻落物 打捞   一、前言   水平井以其作为高效开发各类油气藏、提高单井产量、提高采收率的重要手段,在乐安油田稠油区块得到广泛推广和应用,所占比例逐年增加,水平井井下作业量随之增加,对水平井作业技术的需求逐步增大。水平井的特性决定了它的井下工艺与直井井下作业有很大区别,特别是对打捞水平井卡阻落物更是整个井下作业施工中的难点。   二、水平井卡阻落物打捞难点分析   1、拉力、扭矩传递损失大。水平井具有特殊井身结构,造斜段具有较大的井眼曲率,较长的水平井段。在采用大力活动打捞解卡技术处理时,井口大力提拉打捞管柱与套管内壁发生多点接触,地面设备的拉力大部分用于克服打捞管柱与套管内壁之间的摩擦力,这部分解卡力作用在套管上,使得能有效作用在落物的解卡力非常小,而且井越深,井眼曲率越大,摩擦力也越大,其传力效率越低,大力活动打捞解卡效果较差。同理井口扭矩也无法有效作用于落物,套铣、倒扣打捞解卡技术很难实施。   2、配套的热采管柱及工具尺寸和结构限制。稠油热采开发的需要,注汽管柱用隔热油管接箍外径大;水平井充填防砂管柱结构复杂,管柱长度一般在百米上,并且采用大直径精密滤砂管等,使处理措施受到制约。   3、乐安油田出砂严重,而且地层砂中往往会伴有大颗粒岩屑或者灰块,同时受稠油影响易形成大直径的团粒,给管柱造成卡阻,增加了作业施工难度。   三、液压解卡技术原理及特点   液压解卡技术的实质是将液压转换为机械的拉拔力,直接作用于落物,弥补地面设备提升力的不足,实现解卡的目的,解决了水平井的拉力传递问题。   井下液压增力器是液压解卡技术关键工具,主要由座封悬挂工具、液压提升工具两部分组成,液压提升工具为多级活塞液压加力机构,操作简单。其工作原理:井下液压增力器连接在打捞工具上部,打捞工具捞获落鱼后,井口正打压,增力器锚定装置座封,继续增大井口压力,增力器液压提升工具开始工作,活塞在修井液的推动下,带动打捞工具向上移动拉拔落鱼。这时打捞管柱被座封锚定装置固定在套管上而不能上下移动,所以液压拉拔的作用载荷由打捞工具转移到套管上,而对作业提升设备和上部打捞管柱不增加任何附加载荷。井下液压增力器的理论解卡力等于活塞截面积×压力,所以活塞截面积、活塞级数越大,解卡力越大;活塞级数增多导致工具长度增长。   液压解卡技术操作要点:打捞遇卡后,上提负荷大于原悬重30~50kN,油管正憋压,当增力器完成一个行程后(可根据地面压力变化准确判断落鱼松动程度),上提打捞管柱,锚定装置解封,如不存在卡钻可直接起出打捞管柱;如仍存在卡钻迹象,则继续反复打压直至彻底解卡。如反复打压无效落鱼彻底卡死,则可根据打捞工具退出方式退出工具。   液压解卡技术具有以下特点:1)落鱼的上提拉力转移作用到套管上,不增加井架的载荷,实现了用小修常规作业代替大修作业进行解卡作业;2)井下液压增力器上提拉力大,可以有效作用在包括大斜度井、大位移井以及水平井在内的卡阻落物上;3)安全可靠,一旦解卡不成功,可安全脱开。   四、现场应用效果及存在问题   液压解卡技术在乐安油田4口水平井进行了应用,成功完成了水平防砂管打捞、下移到水平段的卡阻落物管柱打捞,取得了很好的效果。   C27-P5井生产过程中砂卡停井,该井造斜点512m,最大斜度91.08°,防砂鱼顶所在位置斜度82°,井内共有不锈钢滤砂管200m,上作打捞原井防砂管。捞获原井防砂管后上提卡,井口提负荷500kN无效。后采用提放式可退捞矛+液压增力器配合使用,将井下滤砂管拔断提出,经多次捞,共捞出不锈钢滤砂管150m,剩余50m。再进行剩余防砂管打捞时,因979.87处套管错断。经过反复论证,决定不再继续向下处理,在套损以上部位丢手FXSPY445-148水平井桥塞封隔套损以下层段,再造人工井底。下入充填防砂管柱,经循环充填、注汽、转抽开井,日产最高油量23.8吨。   液压解卡技术现场应用时存在问题:1)液压解卡时,水力锚锚瓦支撑在套管内壁上,提升落鱼的力反作用有套管上,作用力最大可达1000kN以上,由于套管是薄壁件,水力锚锚定在未固井或固井质量差的套管段以及套管接箍、分级箍、管外封隔器等承载力较弱处时,容易使套管发生变形甚至破裂从而造成新的井下事故,甚至造成油井的工程报废;2)液压解卡时,液压增力器拉力很大,极易使落物断裂或鱼顶开裂变形,使打捞复杂化;3)解卡后,起管柱过程,由于液压增力器外径较大,随着打捞管柱的上提,可能导致地层的激动出砂,造成二次卡管柱,影响作业进

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