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燃气事故案例解析
煤气分厂事故案例汇编
一、主厂房电缆着火事故
事故发生时间:1996年10月1日
事故发生地点:主厂房
事故经过:
1996年10月1日,13#炉高竖管溢流阀发生故障,维修工在处理更换阀门时,半净管煤气倒回,在下灰门处着火,引燃了主厂房电缆,造成发生炉系统停车,2#、3#焙烧炉停产。
事故原因:
1、维修工检修时与生产运行配合不到位,造成煤气系统压力波动。
2、维修工在更换阀门时,未进行充分的安全预想,安全措施不到位。
3、设备点检不到位,特别是对设备的隐蔽部位未进行认真检查,竖管底座隔板中间没有焊接,导致事故的发生。
预防措施:
1、在检修前要充分进行安全预想,制定详尽的安全措施。
2、检修时要与生产运行系统相互做好配合。
3、加强设备点检工作,特别是对隐蔽部位要定期进行检查、消缺。
二、19#炉大灰箱脱落事故
事故发生时间:2006年3月15日
事故发生地点:主厂房
事故经过:
2006年3月15日,19#发生炉在鼓风时,大灰箱、小灰箱突然发生掉塌。
事故原因:
1、19#炉属于型煤炉,由于一段时间来煤质较差,造成经常下红炭,导致该炉大灰箱法兰螺栓受热疲劳,发生断裂。
2、设备的隐蔽部位点检不到位,未能及时发现连接螺栓腐蚀。
预防措施:
1、加强生产管理,严格落实煤质等各项工艺指标。
2、对设备易腐蚀部位要加强点检和检查,发现隐患及时进行消缺。
三、发生炉爆喷事故
事故发生时间:2006年4月10日
事故发生地点:主厂房14#发生炉
事故经过:
2006年4月10日,14#发生炉在更换煤锁防爆板时发生爆喷,造成在场一名检修工手臂轻度烫伤。
事故原因:
1、检修前对设备状况确认不到位,在煤锁东下阀敞开的情况下,即开始更换煤锁防爆板操作。
2、拆除防爆板属于负压操作,空气由煤锁防爆板口进入炉内,通过煤下阀和炉内的煤气在炉表面形成爆炸性混合气体。当炉表面温度达到着火温度时,随即发生爆炸。
预防措施:
1、检修开始前要对设备状况进行细致的安全确认,并制定安全措施。
2、检修时要与主控室、操作岗位职工做好联系和配合。
四、高空坠落事故
事故发生时间:2006年11月×日
事故发生地点:主厂房南
事故经过:
2006年11月×日,一施工人员在设备防腐除绣过程中,因高竖管手孔平台腐蚀严重,从4米高空坠落到竖管回水渠上,造成腰部及双腿多处骨折。
事故原因:
1、高竖管手孔平台腐蚀严重,但未及时进行更换。
2、施工人员在施工前未对现场进行安全确认。
预防措施:
1、对平台、围栏等防护设施要定期进行检查,发现问题及时进行处理。
2、施工人员在施工前要对施工的设备、设施、周围环境等进行确认,在确保安全的情况下才能进行施工检修。
五、煤气半净管防爆板爆炸事故
事故发生时间:2000年9月×日
事故发生地点:煤气半净管
事故经过:
2000年9月×日,系统大停电,正在上班的运行四班按照大停电事故处理的“开、拉、关”操作完毕。来电十分钟后,主厂房北侧东西半净管防爆板突然发生爆炸,并造成17#炉低竖管盖板鼓起、漏气。
事故原因:
1、司炉工段违章指挥:在停电后单台炉竖管水封还未封起的情况下,即要求17#发生炉操作工关小补充蒸汽。
2、操作工违章作业:在竖管水封没有封起的情况下,即关小了补充蒸汽阀门,将高位水封阀打开,造成煤气倒流入炉内,空气由高位水封阀进入竖管内,使整个竖管内形成爆炸性混合气体。
3、操作工在单台炉发生爆喷、探火孔炸起、钟罩掉落后处理不当,导致事故扩大,使系统发生爆炸。
预防措施:
1、严格各项规章制度的落实,杜绝“三违”行为。
2、完善事故处理预案,加强对预案的演练,使员工熟练掌握事故处理措施。
六、钟罩放散管着火事故
事故发生时间:2007年5月5日
事故发生地点:19#炉钟罩放散管
事故经过:
2007年5月5日凌晨0:10左右, 19#发生炉在运行过程中突然发现鈡罩放散管着火,车间值班领导、主控室值班长及时组织采取措施,0:15左右火熄灭。
事故原因:
1、19#发生炉一段时间来炉出压力偏高,竖管出口有堵塞现象。
2、发生炉运行时间较长(22个月),钟罩阀阀芯腐蚀变轻,钟罩上水管有堵塞现象,造成钟罩放散封不住煤气而发生泄漏。
3、当时运行炉况较差,炉内有明火现象,造成放散出的煤气着火。
预防措施:
1、加强对运行炉钟罩的检查和消缺。
2、定期清理钟罩进水管。
3、定期对竖管出口用水进行反冲。
4、加强生产操作管理,保证炉况的稳定。
六、带负荷拉刀闸
事故发生时间:2004年1月30日09:40分
事故发生地点:分厂中心配电室
事故经过:2004年1月30日09:40,值班员在未认真确认的情况下,带负荷拉刀闸,造成停电。
事故原因:值班员对要断电的设备未进行认真的安全确认。
预防措施:值班员在操作前要对指令
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