扩散卡槽印导论.pptVIP

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1. 制绒后未吹干、或存在酸碱残留: 扩散后烧焦,且在卡槽处留有卡槽印并污染石英舟如右上图所示,将污染的石英舟继续做18片实验片,出现大量轻微卡槽印的片子,如右下图所示。 确认:药液残留会导致卡槽印。 卡槽处留有卡槽印,并对石英舟造成污染,污染的石英舟继续做片将会产生大量轻微卡槽印污染 污染的石英舟继续做片产生大量轻微卡槽印 污染的石英舟继续做片产生大量轻微卡槽印 原因确认以及措施 1. 制绒后未吹干、或存在酸碱残留: 选取制绒3线10pcs未吹干并带有水珠的硅片,如右下图所示。 原因确认以及措施 1. 制绒后未吹干、或存在酸碱残留: 由于制绒后未吹干程度不同,扩散后有8pcs存在轻微卡槽印,非扩散面边缘存在不同程度的发暗情况,如图所示: 确认:不同程度的制绒下料未吹干会造成部分卡槽印。 措施:严格控制制绒下料和酸碱槽吹干情况,下料有未吹干的片子必须返工处理,酸碱槽发现未吹干及时通知工艺调试。 非扩散面边缘暗 原因确认以及措施 2. 石英舟较脏: 4月22日2-4管扩散后的两个石英舟均出现大量不同程度卡槽印,如右图所示: 大量轻微卡槽印 大量轻微卡槽印 原因确认以及措施 2. 石英舟较脏: 观察石英舟发现较脏,硅粉较多,如图所示,放在其他炉管试片后也是出现很多卡槽印。 原因确认以及措施 2. 石英舟较脏: 确认:石英舟较脏,特别是卡槽处硅粉较多时会污染电池片,产生卡槽印。 措施:要求扩散生产人员每天清洗4个较脏石英舟并做吹干和饱和,由当班工艺 确认签字。 原因确认以及措施 3. 集液瓶液位超过1/3: 4月2日发现1-4管炉口持续出现卡槽印的片子,更换不同石英舟同样炉口出有约20pcs卡槽印的片子,观察积液瓶发现集液瓶的液位超过1/3,如图所示,清理集液瓶后生产。 集液瓶液位过高,酸气通过尾气管直通炉口,污染炉口电池片 原因确认以及措施 3. 集液瓶液位超过1/3: 扩散后炉口卡槽印消失,继续跟踪几管无异常。 确认:集液瓶液位过高会产生部分卡槽印。 措施:生产负责检查集液瓶集液情况,液位超过1/3就必须更换,更换后由设备人员安装,当班工艺负责监督 。 集液瓶清理后 原因确认以及措施 4.尾气管堵塞或尾排抽风关闭: 4月8日2-1管连续出现炉口卡槽印的片子,将尾排抽风开大观察压力值无变化。 尾排开关任意调整,压力显示无变化 原因确认以及措施 4. 尾气管堵塞或尾排抽风关闭: 和设备一起检查,发现尾气管堵塞,如图所示: 堵塞 尾气管 尾气管 原因确认以及措施 4. 尾气管堵塞或尾排抽风关闭: 更换新的尾气管并开启尾排抽风生产,卡槽印消失,将尾排抽风关闭做片,出片炉口有约20pcs卡槽印。 确认:说明尾排堵塞或抽风关闭,炉口会出现卡槽印。 措施:在各项指标(方阻、外观等)正常的情况下,尽量将所有炉管的抽风都开启。 原因确认以及措施 5. 炉口偏磷酸较多: 右图为4-6管,炉口和炉门偏磷 酸较多。 炉口和炉门有大量偏磷酸,酸气污染炉口电池片 原因确认以及措施 5. 炉口偏磷酸较多 4-6管做的电池片扩散后常出现炉口轻微卡槽印的情况,如右图所示: 确认:炉口偏磷酸偏多影响卡槽印 5.措施:安排每周清洗3个石英管,优先清洗炉口偏磷酸多的炉管,尽快将所有炉管清洗一遍,结合保压测试,将保压测试合格的炉管尾排抽风打开,减少炉口偏磷酸的形成。 原因确认以及措施 6. 石英舟洗后未吹干就饱和、或酸洗后未经水洗就吹干饱和: 取酸洗后的石英舟,未经水洗,测试其表面pH值,呈强酸性,如右图所示:吹干后饱和,饱和后正常工艺生产18片试片。 石英舟表面液体呈酸性 原因确认以及措施 6. 石英舟洗后未吹干就饱和、或酸洗后未经水洗就吹干饱和: 扩散后18片中有8pcs卡槽印的片子,其余扩散面发黄。 确认:石英舟洗后未吹干或酸洗后未经水洗就吹干饱和会产生卡槽印 措施:生产人员洗舟并吹干后必须通知当班工艺确认并签字。 扩散面边缘发黄 原因确认以及措施 7.洗舟后未饱和或饱和不彻底(未饱和结束就跳步退出)等 取洗后的两个石英舟确认已经洗干净并无酸残留,如右图所示,吹干后,1号石英舟不饱和直接做12片实验片。 正常洗舟后吹干前石英舟表面液体呈中性或弱酸性 原因确认以及措施

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