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钢筋位移处理方案钢筋位移处理方案
滨水御景小区工程
混凝土结构质量问题处理方案
根据2011年6月16日椒江市建设工程质量监督局颍州区分局对滨水御景A、B楼的监督巡查意见,我施工单位严格按照建设工程质量监督局颍州分局下达的文件组织了由设计、监理、施工单位针对A楼三层进行全面检查及验收把存问题原因分析及整改措施汇报如下:
实体(三层)存在问题原因分析
、框架柱箍筋弯后平直段部分长度不足10d,部分箍筋弯钩的弯折角度达不到135°,框架柱骨架角部主筋绑扎不到位,保护层偏大。
框架柱主筋直螺纹连接未按《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010规定操作。
、剪力墙纵向钢筋电渣压力焊接头存在轴线位移,夹角过大、焊包不均匀、轴线夹角大于3°。
、在同一连接区段内剪力墙纵向受力钢筋搭接接头面积百分率接近100%,搭接长度偏小。
、剪力墙预留洞口漏留置,事后切割钢筋。
、剪力墙纵向受力钢筋位移、保护层偏大。
、剪力墙上部纵向受力钢筋与下部位移纵向受力钢筋未连接。
、剪力墙混凝土表面大面积粘浆、疏松等现象。
以上存在问题原因分析:
这次出现工程质量问题,主要原因是由于管理人员责任没有落实到位,施工过程质量控制不严格,对工作不够认真,没有责任心,对质量意识不够重视,更没有做到事前预防、事中控制、事后检查,而造成以上质量问题。
、箍筋加工时没有控制好造成箍筋一边平直段满足过多一边达不到10d,有的箍筋下料时没有控制好尺寸造成箍筋部分平直段达不到10d。框架柱骨架角部主筋不到位由于混凝土浇筑时碰撞及浇筑后没有及时校正造成角部主筋绑扎不到位。
、框架柱主筋直螺纹连接未按《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010规定操作,钢筋开丝有的超长,有的力矩达不到直径25的250(N.m)要求,各项资料填写不全,主要是项目部管理人员质量跟踪不到位,过程控制把关不严格,对质量意识不够重视。
、剪力墙纵向钢筋电渣压力焊接头位置位移原因:
1)、钢筋过长
2)、电压稳定和钢筋下送压力等都可能造成焊包不均匀
3)、安装上下钢筋时中心不一致,纵肋上下不对齐会产生接头错位,
4)钢筋切断时刀片不快钢筋端头产生偏角,焊接时未及时调整产生夹角大于3°。
5)、在每根焊接完成后,操作人员没有自检,管理人员也没有检查而造成质量问题。
、剪力墙主筋在浇筑混凝土之前没有在墙体钢筋下部放置水平固定筋或箍筋,钢筋在浇筑过程中碰撞没有及时调整,导致在浇筑振捣时发生了钢筋位移,管理人员没有做到事前、事中、事后的检查。
.钢筋绑扎时没有事先考虑钢筋绑扎锚固搭接长度,连接区域搭接接头面积百分率及洞口位置,绑扎前没有交底清楚产生锚固搭接长度偏短、搭接接头面积百分率超大。
、由于拆模过早拆除,混凝土没有达到拆模强度产生表面粘浆、疏松等现象。出现以上该情况主要管理原因是,我项目部管理人员在施工过程中未尽到相应的管理职责,对工作不够认真仔细,没有责任心。
二、对存在以上质量问题经设计、监理、甲方、施工单位共同商讨研究按照如下方法处理:
1、箍筋下料长度调整严格按《混凝土结构施工质量验收规范》GB5020-2002抗震要求5.3.2规定执行对有抗震等要求进行下料,对有抗震结构的箍筋必须弯135°,箍筋平直段不应小于箍筋直径的10倍。下料前应试做加工,达到规定要求后再开始全面下料加工。
对箍筋部分平直段达不到10d的增加同钢筋的钢筋直角型每边长400mm且两端弯135°,采用绑扎连接处理详见附图。
2、框架柱主筋连接严格按照直螺纹套筒连接《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)规定严格控制钢筋端头平整度、开丝长度及丝口完整,在钢筋直螺纹套筒接头连接时严格控制用力矩扳手将下钢筋与连接套、连接套与上钢筋拧到规定的力并做好各项施工质量评定及验收资料。
签于直螺纹套筒连接的质量控制与气压焊比较,气压焊易于控制工程质量易于保证。在征求有关单位的同意后,B#楼正负零以上主楼柱、梁主筋大于20以上采用气压焊。将气压焊施工方案编制已经审批。
3、剪力墙电渣压力焊接头位移、夹角、焊包不均匀的全部割除,重新焊接达到电渣压力焊连接技术标准,并现场取样 试验符合要求。在焊接时钢筋过长的采取搭设钢筋支架,焊接时检查上下钢筋轴线位置一致后再放入焊剂,检查电压符合然后再开始焊接,。
4.5、根据建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ/T 01-26-2003中关
于钢筋位移的相应要求,具体处理措施如下:
1)钢筋位移不大于20mm:
如果钢筋位移在20mm范围内,可剔凿钢筋根部的混凝土,深度约6~8厘米,然后用扳手将钢筋调整到位,保证模板支设即可。这样的处理,符合钢筋≥1:6改变位置的要求。按照≥1:6的比例调整钢筋意思:如果钢筋位移了20mm,在顶板以上不小于20×6=120mm的高度范围内调整到位。禁止采用热处理的方式,将钢筋煨弯。
2)钢筋位移>
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