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上流式厌氧污泥复合床膜生物反应器处理垃圾渗滤液.docVIP

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上流式厌氧污泥复合床膜生物反应器处理垃圾渗滤液

上流式厌氧污泥复合床膜生物反应器处理垃圾渗滤液 摘要:研究了厌氧污泥复合床(UASCB)-序批式膜生物反应器(SMBR)串联工艺处理垃圾渗滤液的工艺性能和影响因素。结果表明,厌氧段对整个系统的调节作用表现在两方面:(1)可以提高膜生物反应器内硝化菌活性;(2)可以明显提高垃圾渗滤液的可生化性,提高幅度为15.2%。该工艺所能适应的COD/NH4+-N范围在2.5~12。 关键词:垃圾渗滤液 厌氧污泥复合床 序批式膜生物反应器 nbsp;   垃圾在堆放填埋过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋及地下水浸泡会产生多种代谢产物和水分,形成渗滤液。研究表明[1],垃圾渗滤液中含有种类繁多的有机污染物,其中相当数量属于难降解的有毒污染物。由于渗滤液的特殊水质特征,采用常规的生物处理工艺往往难以达到理想的处理效果。在此,对厌氧污泥复合床(UASCB)-序批式膜生物反应器(SMBR)串联工艺处理垃圾渗滤液进行了试验研究,探索了在不同的工艺操作条件下垃圾渗滤液的生物降解效率,为垃圾渗滤液的降解提供了一定的依据。   1nbsp; 材料与方法   1.1 垃圾渗滤液水质特征   垃圾渗滤液水样取自昆明市西郊垃圾填埋场的渗滤液蓄水池,水质特征:COD平均浓度为9100 mg/L;NH3-N平均浓度为870 mg/L;pH为7.8;感观性状为深褐色、有恶臭。   1.2 试验系统   由集水槽、进水泵、流量计、蓄水槽、潜水泵、UASCB反应器、膜生物反应器、离心泵及时控开关组成,试验总示意图如图1所示。      图1 实验流程总示意图   1.集水槽;2.进水泵;3.流量计;4.UASCB反应器;5.蓄水槽;6.潜水泵;7.膜生物反应器; 8.离心泵   1.2.1 UASCB反应器   UASCB用有机玻璃柱制作,有效体积8 L,该UASCB的下部区域为污泥床,上部区域为填料床,可以有效阻止污泥的流失。填料直径10 mm,高10 mm,壁厚0.6~0.9 mm,用聚丙稀复合材料注塑。厌氧反应器在(36±1)℃下运行。   1.2.2 膜生物反应器   膜组件主要技术指标为:中空纤维膜外径450μm;内径350μm;膜厚50μm;膜面积4 m2;平均孔径0.1μm;产水量0.6~0.8 t/(d·m2);操作压力≤0.3 ×105 Pa;反应器容积为40 L。试验过程中检测项目为COD、NH4+-N、NO3--N 、NO2--N 、pH、水温、污泥浓度。检测方法均为标准方法。   2nbsp; 结果与讨论   2.1 系统启动   2.1.1 UASCB的启动[2]   厌氧微生物特别是甲烷菌增殖缓慢,驯化需要较长的时间。本试验厌氧污泥取自昆明市第四污水处理厂硝化池,污泥浓度为7000 mg/L左右。首先进行厌氧污泥的静态间歇培养,温度控制在(36±1) ℃左右,pH为6.8~7.4,每天弃去上清液,并投加人工配制的葡萄糖营养液,C:N:P=100:5:1,COD浓度控制在1000 mg/L,经过一周的培养,投加占厌氧反应器体积40%的厌氧污泥,进行葡萄糖-渗滤液连续进液驯化,开始负荷控制在0.5 kgCOD/(m3·d),通过一次性投加碳酸钠/碳酸氢钠调节pH不低于6.5。运行30 d后,COD的去除率达到25%左右,再逐步增加负荷。60 d后COD的去除率达到35%以上,测反应器底部污泥浓度达到6300 mg/L,至此认为启动成功。   2.1.2 SMBR的启动   接种污泥取自昆明第四污水处理厂二沉池。先采用人工配水,然后逐步投加厌氧出水,温度控制在35 ℃左右,经过20 d 的驯化培养,污泥浓度达到6000 mg/L左右,一个运行周期为4 h,依次为进水、搅拌、好氧曝气、厌氧和抽吸5个阶段,好氧曝气2.5 h,厌氧1.5 h。   整个系统运行40 d,得到较稳定的COD及NH4+-N的去除率,分别稳定在91.0%~94.0%和79%~84%,驯化基本成功。   2.2 整套工艺的运行效果   本阶段进水浓度分别经历了10、8、6、5、4倍5个稀释比的变化。进水水质见表1。   表1 串联工艺进液水质情况 时间/d 进水氨氮/mg·L-1 进水COD/mg·L-1 1~10 78.13~86.66 896.32~912.77 11~21 95.24~117.69 1 1113.32~1181.68 22~29 134.32~146.92 1520.75~1553.14 30~40

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