脫硫除尘专业三月运行分析.docxVIP

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脫硫除尘专业三月运行分析

脱硫除尘专业三月运行分析一、整体情况脱硫除尘专业整体运行正常,脱硫效率在98%左右,出口二氧化硫浓度在10~60mg/Nm3,达标排放;吸收塔氯离子得到控制并且逐步减小;在#3机组临修期间,对#3吸收塔进行了底部清淤,浆液循环泵喷嘴脱落后重装,#3电除尘内部检查,#3电除尘绝缘子清灰,#3输灰弯头更换;#1机组临修期间,对#1电除尘内部检查等。二、两票及设备定期切换情况共许可:66张热机工作票(含热控),19张电气二类工作票(作废一张),2张二级动火工作票,1张一级动火工作票失去备用:石灰石浆液泵2B机封甩浆,石灰石浆液泵2A机封损坏,石膏排出泵4A一直未运行(出口门缺电动头),除雾器冲洗水泵A1异音大,除雾器冲洗水泵A3超电流(厂家未处理好),工艺水泵A2(厂家未处理好),废水旋流器给料泵A缺电机,废水泵A出力低,废水泵B轴弯曲,污泥泵B减速机坏,湿磨排浆泵C2电机异音三、本月发生的异常情况1. 三月一号,#2吸收塔出口二氧化硫于11:00~13:00超国标排放,排放浓度157~233mg/Nm3(此时吸收塔入口浓度正常1500~1800mg/Nm3。)三月一号,#3吸收塔出口二氧化硫于11:00~14:00超国标排放,排放浓度118~318mg/Nm3(此时吸收塔入口浓度正常1500~1800mg/Nm3。)2. 三月十五号,#2、4吸收塔氯离子浓度急剧升高。3. 三月二十四号,#7空压机无论远方就地均无法停机,并且事故按钮也无法停机。四、异常情况分析及预防措施1. 三月一号,#2、3吸收塔出口二氧化硫不正常升高,且入口硫正常,供浆效果不明显。二氧化硫超标原因分析如下:查看当时历史曲线,分析数据,发现氧化风机出力(红线)对出口二氧化硫浓度(黄线)影响重大。1-1 ,氧化风机对脱硫效率的影响通过曲线可以看出,当氧化风机正常出力时,出口二氧化硫也被很好控制,当氧化风机不正常出力时,出口二氧化硫也明显升高。氧化风机出力不足,导致脱硫效率下降。对于石灰石石膏湿式烟气脱硫工艺来说, 氧化空气量对脱硫效率起着举足轻重的作用。从H S+ 1 /2O2 = S+ H+可以看出, 氧化空气主要是将 H S强制氧化为S , 充足的氧化空气将保证能H S得到充分氧化, S与 C a2+反应生成 C aSO4*2H 2O, 保证足够的氧化空气量是保证脱硫效率的重要前提之一。此外, 氧化空气量不足还是脱硫塔及除雾器结垢的重要原因之一。此次氧化风机出力低是因为氧化风管结垢,导致氧化风机出口压力高,电机过热,故开排空阀降低氧化风机出力。随后联系机务处理风管结垢问题,保证机组脱硫效率。二氧化硫超标预防措施:保证脱硫各设备的正常出力,尤其是浆液循环泵、氧化风机、制浆系统的正常运行。浆液循环泵的正常运行是保证脱硫安全运行,保证脱硫效率的根本。如果停运浆液循环泵,会导致出口二氧化硫急剧升高,并且大量供浆效果也不明显。因为此时浆液喷淋面积减小,无法将烟气中的二氧化硫充分吸收,故出口二氧化硫超标,不宜控制。氧化风机的正常运行,在高负荷时保证脱硫效率十分重要。脱硫各主要设备运行中做好巡检记录,有问题及时上报处理。氧化风管结垢原因分析:1-2 ,#2氧化风管内异物1-3 ,#2氧化风管从图片1-2可以看出,氧化风管结垢是导致氧化风机超压的根本原因。运行中因氧化风喷水减温喷嘴堵塞,导致氧化空气超温,逻辑保护停风机。此时风温由90℃降至室温20℃,那么氧化风关内的空气压力随之缩小(PV=nRT),在烟气压力和吸收塔浆液的压力下就形成氧化风管倒吸吸收塔浆液。浆液主要聚集在氧化风管的母管段,随后浆液沉淀附着在管壁上,下次再启风机也无法吹走浆液,只能吹干,慢慢堵塞氧化风管结垢预防措施:若氧化风机出现跳闸,需及时启用备用风机。跳闸风机需及时查明原因恢复备用,若因喷水减温喷嘴堵塞,需检修马上处理。2. 三月十五号,#2、4吸收塔氯离子浓度急剧升高。氯离子浓度急剧升高原因分析:因#3机组临修,#3吸收塔浆液被分配制#2、4吸收塔,故导致其氯离子偏高。2-1 ,三月份#1、2、3、4吸收塔氯离子浓度(ppm)从图2-1中可以看出,在#1、3停机期间,#2、4浆液氯离子急剧升高,此时减少含高浓度氯离子的废水使用量,并且废水处理一直按最大出力投运,(因#1、3停运)对于#2、4的废水处理量加大了一倍。当四台机组都投运时,故氯离子浓度比停机前有所降低。氯离子浓度高的预防措施:吸收塔浆液经常化验,监视各塔氯离子浓度。减少含高浓度氯离子的废水使用量。废水处理按最大出力一直运行。3. 三月二十四号,#7空压机无论远方就地均无法停机,并且事故按钮也无法停机。 三月二十四号,浙火机务准备对#7空压机加油,运行准备远方停#7空压机,发现远方停不掉。就地检查确认就地/远方转换开关在远方且操作

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