DEH及EH系统常见故障的原因及解决办法概念.doc

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DEH及EH系统常见故障的原因分析及解决办法   DEH及EH系统常见故障的原因分析及解决办法   汽轮机DEH纯电调控制系统在长期运行过程中出现故障时,如何及时、正确地进行处理,对于整台机组的安全可靠运行是非常重要的。作为检验、维护工程技术职员,在处理这些题目前,必须首先判定设备的故障点,了解设备出现故障的具体部件、严重程度及处理过程中必须遵循的方法,同时必须充分熟悉到故障的复杂性以及假如违反检验规程和技术要求可能产生的严重后果。只有这样,才能正确、快速地做好设备故障的处理工作。下面的内容主要来自于公然发表的文献,经整理而得,供从事DEH运行及维护的技术职员参考。   一.调节系统摆动   1.1现象   现象1:DEH控制系统在运行中,发现汽轮机转速很难控制在3000r/min,大概有±25r/min的转速波动,造成并网困难。   现象2:主汽阀和调节汽阀开度不稳定,调节汽阀开度波动大且摆动频繁。如某台135MW机组带100MW运行,出现高压调节汽阀波动频繁、主汽压力波动大.运行职员将协调控制方式改为DEH控制方式.投人功率反馈回路。约10s后高调门出现较大范围的波动,功率出现振荡、摆动现象,运行职员立即退出功率反馈回路。负荷在约30s内降到60MW,导致主汽压力急剧上升。锅炉安全阀动作。   1.2原因分析   产生调节系统摆动的原因很多。但比较典型的几个原因如下。   (1)热工信号题目。当二支位移传感器发生干扰或DEH各控制柜及端子柜内屏蔽接地线不好,电源地CG和信号地SG没有分开,造成VCC卡输出信号含有交流分量。当伺服阀信号电缆有某点接地时均会发生油动机摆动现象。   (2)伺服阀故障。伺服阀即电液转换器,作用是将DEH控制系统输出的电信号转换成液压信号,控制油动机行程,从而达到控制调门开度的目的。而一旦某个伺服阀故障(通常是由于油质欠佳造成伺服阀机械部分卡涩),其对应的调门将不能正常响应DEH控制系统的输出指令,从而引起调速系统工作不正常。伺服阀故障现象比较常见,轻则引起调节系统摆动,重则造成停机或机组不能正常启动。伺服阀故障的主要原因是油质不好,有渣滓等沉淀物存在,造成油质分歧格,使伺服阀堵塞。   (3)阀门突跳引起的输出指令变化。当某一阀门工作在一个特定的工作点时,由于蒸汽力的作用,使主阀由门杆的下死点忽然跳到门杆的上死点,造成流量增大。根据功率反馈,DEH发出指令关小该阀门,在阀门关小的过程中,同样在蒸汽力的作用下,主阀又由门杆的上死点忽然跳到阀杆的下死点,造成流量减小,DEH又发出开大该阀门指令。如此反复,造成油动机摆动。   (4)油动机与阀门连接处松动,如连接的螺纹磨损,油动机与阀门的动作不一致,阀门具有一定的自由行程,但阀门开至某一中间位置,由于蒸汽力的左右,阀门开始晃动。   (5)位移传感器LVDT故障,反馈信号失真,主要表现在插头松动、脱落,LVDT线圈开路或短路;   (6)伺服阀指令线松动,导致伺服阀频繁动作;   (7)调速汽门重叠度设置不公道;   (8)阀门控制VCC卡内部的两路LVDT频率接近,造成振荡;   (9)VCC卡内部的增益设置不公道。   1.3解决方法   对于热工信号题目造成的调节系统摆动,解决的办法是将所有现场信号进行屏蔽,信号地线均接到信号地SG,并与电源地CG分开。另外一种原因就是VCC卡故障。如某台135MW机组GV3调门运行中发现有小幅摆动,经检查发现VCC卡中LVDT变送器外壳与电路板之间存在短路现象,于是在VCC卡中LVDT变送器外壳与电路板上加装上隔离片,消除了VCC卡中的线路短路,解决了调节系统摆动题目。   对于油质题目引起的调节系统摆动,解决的方法是加强滤油、保证油质,特别要留意EH油系统检验后的油循环,在油质合格前将伺服阀旁路,不让油流过伺服阀,油质合格后,再将伺服阀投进,可有效地防止伺服阀“大面积”堵塞。   2.某厂高压调门抖动   在正常单阀运行条件下,GV2高压调节汽门大幅波动,而其它3个高压调门没有波动。这种波动是随机出现的。GV2高压调节汽门先是小幅摆动,然后忽然大幅波动,此后摆动幅度逐渐减小直至消失。分析后以为GV高压调节汽门摆动的原因在于阀位位移反馈信号出现题目。即在正常运行时条件下机组振动相对较大,而位移传感器固定在机组操纵座上。随着机组振动,位移传感器引出到航空插头处的焊点可能出现虚焊或松动现象,则当焊点振开时GV#2高压调节汽门的位移反馈信号消失。而在正常运行时高压调节汽门能够稳定在任意位置,是由于DEH对高压调节汽门输出指令为“0”。DEH输出指令是给定信号,为+信号。输进信号为位移传感器的反馈信号,为一信号。输出、输进信号在DEH中比较后为“0,高压调节汽门即停在任意位置。假如位移传感器的位置反馈信号忽然

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