2燃气轮机运行故障分析及处理.docVIP

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#2燃气轮机运行故障分析及处理 王清亮 盛荣 袁书治 《摘要》 本文针对#2燃气轮机机在运行中IGV故障辅助液压油泵联动及负荷大幅度摆动,从燃机系统和MK V控制两方面分析故障的原因并提出处理对策 主题词: 燃机 运行故障 分析 处理 0概述 #2燃气轮机从2005年11月25日到28日运行期间,出现了由于IGV故障造成辅助液压油泵88HQ联动的现象;并多次出现预选负荷运行时负荷大幅度波动,幅度高达30MW,造成系统运行不稳定。这两种故障严重危及电厂的安全运行。本文针对出现的运行故障问题进行一般性的讨论,分析原因并提出对策。 1运行故障1 11月25日21:53,#2燃机突然出现“辅助液压油泵运行”报警。值班员就地检查辅助液压油泵运行,检查主液压油泵运行正常后,手动试停辅助液压油泵,系统液压油压力正常。 23:54和0:24分,#2燃机负荷预选运行突然开始摆动,历史记录显示最高摆至42.73MW,最低降至11.23MW,造成整个系统负荷摆动。在天然气模块间清楚的看到#2燃机负荷摆动时,VSR阀和VGC阀频繁调整,两阀出现大幅度抖动,气流声音变化非常大。 1.1 原因分析 1.1.1辅助液压油泵联动 造成辅助液压油泵联动的原因有: a:主液压油泵故障,系统压力低 b:液压油系统故障泄漏 c:压力开关误动引起 d:液压油系统摆动 由于出现辅助油泵联动后,能够手动停止运行且压力正常,可以排除a引起的液压油泵联动;通过运行检查和停机后的调试情况也排除了b和c 两种情况。因此造成辅助液压油泵联动的原因应该是液压油系统摆动引起。 燃机系统中气体燃料VSR、VGC;液体燃料VC3和IGV系统是通过液压油进行调节的。由于燃机是100%GAS运行,排除液体燃料系统引起。主要检查VSR、VGC、IGV的动作情况 1)检查VSR、VGC a:若出现抖动,说明伺服阀调整存在问题 b:摩擦主要是检查导向杆是否存在摩擦 c:检查阀杆密封是否存在泄露 d:检查阀杆是否存在变形或摩擦 手动标定VSR、VGC:开启和关闭VSR、VGC无卡涩,动作灵活,且跟踪情况较好;自动标定也能顺利完成;现场检查导向杆也没有问题。因此排除VSR和VGC引起的液压油摆动。 2)检查IGV a:IGV机械故障 b:电液伺服阀故障 c:LVDT反馈装置及相关回路 首先进行手动的开关,发现该阀门动作比较灵活,但阀门输出与反馈相差比较大。于是决定对IGV阀重新进行标定,在标定过程中发现,IGV阀门在开到76度时,再也开不到86度。进行多次标定后仍存在该现象,决定解体检查伺服阀和线性差动变压器。在检查过程中发现如下问题: (1):检查发现IGV液压油管路过滤器FH6的压差指示跳出。更换过滤器。 (2):伺服阀用原#1燃机IGV拆下的伺服阀替换试验,阀门不动作,因此将原伺服阀检查无油污后重新回装,试验阀门动作情况,但阀门输出与反馈仍相差较大。 (3):检查线性差动变压器96TV-1,2,拆下可变衔铁后,发现两个衔铁磨损严重。96TV-1圆柱形空心杆被磨成有棱角的一个平面;96TV-2电压不在正常零位;线圈内铁锈较多。 更换96TV-1、2后,对IGV阀门进行多次手动标定,直到阀门输出与反馈基本一致,阀门动作灵活无卡涩,且阀门跟踪曲线光滑。 结论:机组在运行过程中,由于IGV的反馈存在问题,造成IGV的反馈角度CSGV和给定CSRGV差别大,频繁开关,造成液压油压力摆动,辅助液压油泵联动。从机组实际的运行情况来看,当泵联动时,燃机负荷是35MW,IGV的开度为76。这与标定时IGV刚好在76度时无法调整现象一致。 1.1.2机组负荷摆动 从25日的负荷摆动和IGV的检查动作情况,我们初步分析认为:燃机负荷摆动是因为IGV反馈存在问题,加减负荷时,IGV频繁动作造成液压油压力摆动,引起VGC、VSR阀门的摆动,造成机组燃料负荷摆动。 11月26日晚0:00点缺陷处理完毕重新启动#2燃机并网带负荷,加减负荷和投退IGV机组运行正常。 2运行故障2 2.1故障现象 在11月28日凌晨7点38分和17点02分#2燃机负荷又出现了两次摆动,数据见表1: 17:02分燃机负荷摆动时,发现VSR的反馈FSGR由19%上升到了30%左右,1分半左右在反复摆动中恢复到正常值19%。当机组减负荷停机过程时,负荷到3MW时,FSGR有突然上升,然后反复摆动,最大到达40%,曲线成锯齿状态,FPG2也同时摆动。当转速到0后,仍然显示开度为30左右。 以上两组数据看出:当机组负荷摆动时,IGV的角度一直在57度,没有发生变化,这就推翻了第一次的结论:燃机负荷摆动是因为IGV频繁动作造成液压油压力摆动,引起VGC、VSR阀门的摆动,造成机组燃料负荷摆动。 2.2气体燃料控制原理

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